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泵送细石混凝土的质量控制
泵送细石混凝土的质量控制

泵送细石混凝土的质量控制

钟福全

(惠州市兆丰混凝土有限公司)

【摘 要】针对细石混凝土实际使用时容易出现质量不稳定、泵送堵管、开裂、强度偏低、起砂、起粉等质量问题,造成返工和质量经济纠纷,通过原因分析、试验配制、生产和施工控制,解决存在问题。

【关键词】细石混凝土;质量;质量问题;质量控制

1 引言

细石混凝土是建筑工程中常用的混凝土品种之一,但是由于实际使用时数量较少,使用的部位一般不属于主体验收项目,因此往往被工地和商品混凝土公司所忽视,在实际使用时容易出现混凝土质量不稳定、泵管堵塞、开裂、强度偏低、起砂、起粉等质量问题,造成返工和质量经济纠纷,本文结合笔者多年来从事搅拌站行业的经验,试着从材料质量控制、混凝土生产质量控制和施工规范化三方面结合,解决细石混凝土存在的质量问题。

2 细石混凝土的概念及属性

细石混凝土是指采用最大粒径为10mm左右的粗骨料配制的预拌混凝土,与普通混凝土相比,最显著的区别是粗骨料粒径小,一般在配制细石混凝土时采用的碎石公称粒级为 5~10mm。按《预拌混凝土》标准GB/T14902-2003中对混凝土的划分,属于特制品。

3 细石混凝土在工程中的运用

细石混凝土主要运用在建筑截面厚度小于8mm或者是由于建筑配筋比较密的部位,工业与民用建筑中最常用的部位是屋面找平层或者地下室找平层,外观修补和加固,也有一些配筋太密的部位如转换层梁或者部分柱头,有些自密实混凝土也采用细石来配制。

4 细石的检验标准及现状

4.1 细石的检验验收标准

对于5~10mm石子的进厂检验及验收,按现行的JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》,验收指标主要有颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标值、针片状含量等,各技术指标具体要求如表1、表2:

表1

混凝土强度等级 针片状含量 含泥量1 含泥量2非含泥的石粉 泥块含量≥C60 ≤8% ≤0.5% ≤1.0% ≤0.2% C55-C30 ≤15% ≤1.0% ≤1.5% ≤0.5%≤C25 ≤25% ≤2.0% ≤3.0% ≤0.7%

表2

岩石品种 混凝土强度等级 压碎值指标(%)沉积岩 C60-C40 ≤10%≤C35 ≤16%变质岩或深成的火成岩C60-C40 ≤12%≤C35 ≤20%喷出的火成岩 C60-C40 ≤13%≤C35 ≤30%

另外,标准中提到,对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的混凝土,其所用碎石或卵石中含泥量不应大于1.0%。当碎石或卵石中含泥量是非黏土质的石粉时,其含泥量可由表3.2.3的0.5%、1.0%、2.0%分别提高到1.0%、1.5%、3.0%。

4.2 市场上细石的质量状况

笔者曾经对广东惠州地区的六个石场的级配为5~10mm(有个别石场为 5~16mm)、5~25mm、5~31.5mm、5~40mm(有些为单粒级 10~20mm、16~31.5mm、20~40mm)进行过试验,按标准中所定的具体指标要求,碎石的各项指标基本都能满足配制C55以下强度等级砼,唯独在含泥量指标中,5~10级配的碎石,其含泥量和石粉含量明显超标,晴天和下雨天所生产的石子含泥量波动特别大。在天气晴朗时生产出来的碎石,六个石场中碎石的含泥量和非黏土质的石粉含量的总量(亚甲蓝法)为3.3%、4.9%、6.2、6.7%、8.7%;下雨天生产出来的碎石,其含泥量和石粉含量的总量分别为4.7%、6.5%、10.2%、13.7%、18.6%,从以上的试验数据来看,普遍超出标准要求。天气晴朗时,由于细石为干燥状态,表面基本为饱和面干,所以石粉附着少,含泥量相对小,下雨天由于碎石和石粉都含有一定含水率,生产时又无法扬尘,石粉和部分粘土附着在石子表面,所以普遍超标。细石含泥量超标的另一个原因是由于石厂生产时一般不将5~10mm的细石作为主要产品来生产,石场一般将生产的重点都是突出在10~20mm和10~31.5mm两种级配上,没有专门的生产设备和筛网对小于16mm的细石、石屑和生产中产生的石粉进行再次生产筛分,只是在生产尾端将细石和石粉一起筛出,这就经常导致细石含石粉和含泥量超标。因此,含泥量超标的细石能不能用?(有时不用又没有石子可用)如何使用,配合比该如何调整,这是生产企业特别是试验室必须要面对和解决的问题

5 细石混凝土在相关标准中的体现

现行标准中对细石混凝土提及较少,对细石混凝土的配制和施工也没有专门的章节体现,在JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》中有两处提及,当碎石最大公称粒径为16mm时,选用的用水量和砂率分别如表3、表4规定:

表3

坍落度(mm) 用水量(kg)10~30 200 35~50 210 55~70 220 75~90 230

表4

水胶比 砂率(%) 0.40 30~35 0.50 33~38 0.60 36~41 0.70 39~44

除此之外,在其它的标准中很少提及,这说明细石混凝土的配制除了依据相关标准规范之外,更多的方法必须按照使用者自身的经验来进行试配、调整和使用。

6 细石混凝土在工程中容易出现的质量问题及原因分析

6.1 起砂、起粉

主要出现在地下室找平层,表现特征主要是混凝土构件表面出现疏松,用硬物轻刮表面会出现露砂、起尘、起粉现象。

原因:配合比不当(水泥用量少,矿物掺合料掺量过大),细石含泥量高、施工操作不当、保养不到位。

6.2 强度偏低

原因:配合比不当,施工现场乱加水,保养不到位。

6.3 泵送困难、泵管堵塞

混凝土在泵送过程中出现泵机卡料、泵机出料量少、泵管堵塞。

原因:混凝土配合比中胶凝材料不够、砂率小、外加剂掺量过大。

6.4 空鼓开裂

浇捣成型的构件与原混凝土层出现中间脱层、部分空鼓,并且在空鼓周边都出现规则或不规则裂缝。

主因:基层处理不好或者界面处理不粗糙,粘结不牢固。

综上所述,细石混凝土出现质量问题的主因,一是各搅拌站在实际生产细石混凝土时,由于忽略而没有对配合比方面及实际生产时引起足够重视,导致生产出的细石混凝土本身可操作性就差,出厂的混凝土质量就是不合格品。二是施工企业重视度不够,细石混凝土所需要的方数较少、使用零散、往往都在工程收尾阶段,因此在施工时存在监管不严、施工不规范的问题。现场经常出现卸料时间过长、工人随意加水,泵机摆放不合理,泵管布管太长等现象,导致质量问题的出现。

7 泵送细石混凝土的配制及质量控制

以某工地为例:该工程地下室总面积为6万m2,地下室找平层设计为细石混凝土,强度等级为C25,平均厚度为6cm,图纸要求混凝土浇捣成型后原浆收面,作为地下室停车场地面使用,不做两次处理。相关信息:该工地距搅拌站路程29公里,混凝土运输时间约50min,工地采用车载泵泵送施工,泵机摆位在±0.00位置,泵管往下向地下室延伸布管,最大落差约为7.5m,泵机布管最长为350m。

7.1 技术思路

根据工地要求,混凝土设计强度等级为C25细石混凝土,混凝土需要解决两个基本的技术问题:一是泵机布管较长,且混凝土向下输送,混凝土首先要满足施工性能,不能出现堵管;二是混凝土直接原浆收光,表面不做地坪漆处理,不能出现起砂起粉等质量问题。根据现场的施工条件及细石本身含泥量大、比表面积大、需水量高的特性,在细石混凝土的配合比设计中,采取了三个技术措施:①为了确保表面耐磨性,配制时不使用粉煤灰,而改掺适量矿粉以确保混凝土的和易性。②使用高性能减水剂降低细石混凝土单方用水量,同时也减小细石因含泥量大对混凝土坍落度经时损失的影响。③使用增效剂提高细石混凝土的施工性能和力学性能。

7.2 细石混凝土配合比确定

⑴原材料的相关数据

砂:惠州东江砂,检验数据如表5。

表5

细度模数 含泥量(%) 泥块含量(%) 表观密度(Kg/m3)2.8 1.8 0.4 2660

水泥:惠州产华润P.O42.5R,检验数据如表6。

表6

3d 28d 初凝 终凝32.5 52.3 120 195 1.2 26.0抗压强度(MPa) 凝结时间(min) 细度(%)标准稠度用水量(%)

外加剂:博众聚羧酸高性能减水剂,检验数据如表7。

表7

含固量(%) 减少率(%) 泌水率比(%)抗压强度比7d 28d 10 28 60 150 140

矿粉:首钢S95级 ,检验数据如表8。

表8

7d 28d 83 102 98 1.8 430活性指数(%) 流动度比(%) 烧失量(%) 比表面积(kg/m3

细石:惠州本地产5~10mm花同岗岩碎石,检验数据如表9。

表9

含泥量(%) 泥块含量(%) 针片状颗粒(%) 表观密度(kg/m3) 比表面积(m2/kg)8.7 0.2 14.5 2590 0.255

增效剂:广东基业长青,检验数据如表10。

表10

减水率(%) 泌水率比(%) 密度(g/cm3)抗压强度比(%)7d 28d 7 75 1.012 125 119

⑵试验配合比的确定

试验配合比如表11。

表11(单位:kg/m3

配方编号 水泥 矿粉 水 砂 石 减水剂 增效剂A-1 320 0 185 810 1030 8 0 A-2 270 50 180 810 1030 8 0 A-3 270 50 175 810 1030 7 2 A-4 250 50 175 810 1030 7 2 A-5 220 80 170 810 1030 7 2 B-1 300 0 185 850 1000 7 0 B-2 250 50 180 850 1000 7 0 B-3 230 50 175 850 1000 6.5 2 B-4 200 80 175 850 1000 6 2

⑶配制结果

经试验配制,混凝土拌合物性能及强度如表12。

表12

配方编号 和易性 坍落度(mm) 扩展度(mm) 1h后坍落度(mm)(MPa) 7d(MPa) 28d(MPa)3d A-1 一般 180 350 140 19.5 23.5 33.8 A-2 好 200 450 160 17.8 25.8 36.8 A-3 良好 210 520 200 15.8 24.7 40.3 A-4 良好 220 500 210 15.3 22.4 37.5 A-5 良好 220 500 210 13.1 21.8 36.0 B-1 差 170 320 100 17.3 22.6 30.2 B-2 好 180 380 130 17.0 23.8 33.1 B-3 良好 200 450 200 13.7 20.5 32.6 B-4 良好 215 450 210 13.0 20.7 31.1

从试验结果来看,在不掺加强效剂的情况下,同样水胶比的配合比,掺15%左右的矿粉取代水泥,无论是坍落度、和易性和后期强度,都比纯水泥效果好,而掺用胶材0.6%左右的增效剂后,在降低水泥用量的情况下,其强度和和易性均没有太大影响,而且1小时后的坍落度基本没有损失,所以在细石混凝土的配制上采用水泥+矿粉+强效剂的组合,经综合考虑和比较,选用配比编号为A-4的配合比作为该工地C25细石混凝土的生产配方。

7.3 细石混凝土的生产和施工质量控制

7.3.1 材料控制:重点控制砂石的质量和波动

砂:选用中砂,细度模数不大于2.8级配区为Ⅱ区。

细石:含泥量指标不超过8%,针片状颗粒含量不大于20%,个别车次细石含泥量太大,已在使用前用水冲洗干净,天气好时多贮备一些含泥量低的细石,下雨天不进货。

7.3.2 混凝土生产过程控制

生产设备:确保生产设备的正常运转和计量设备的精度在允许误差内。

混凝土配合比:根据材料的性能指标确定施工配合比,生产时应定期不定期到料场巡查,并根据材料的波动情况对生产配合比的砂率、外加剂掺量进行微调,以确保配合比的有效性。基准配合比中设定细石的含泥量内控标准,含泥量每增大1%,外加剂增加0.5Kg/m3左右。

出厂混凝土质量把控:根据工地路程远近和现场施工条件选定210mm坍落度作为内控标准,允许误差± 20mm,细石混凝土由于骨料粒径较小,坍落度很容易就可以达到200mm,所以不能单纯以坍落度值来衡量,还应在检测坍落度的同时,测量混凝土的扩展度,该工地以450±50mm作为内控出厂标准,并严格按照内控标准进行混凝土的出厂质量控制,制作3d、7d、28d试件进行强度检测等,对不符合坍落度和扩展度内控要求的混凝土进行厂内调整,确认合格后才放行出厂。

7.3.3 施工过程质量控制

⑴浇捣找平层前与工地进行技术交底,要求工地先将底板表层混凝土进行凿毛处理,凿除表面浮浆层,露出粗糙的粗骨料,并用水冲洗干净,以确保新老混凝土粘接紧密,防止找平层出现空鼓和开裂,每次混凝土浇捣前都派专人进行现场检查,确认处理到位后再进行混凝土浇捣。

⑵泵机接管时,要求泵机队保证地上水平管轴线应与Y形管出料口轴线垂直,并在水平管与向下倾斜管间增加弯管或环形管,以增大泵送阻力、防止混凝土自流造成堵管。

⑶混凝土到工地后严禁加水,个别车混凝土因卸料时间长导致混凝土坍落度小,现场技术人员添加适量减水剂,搅拌均匀继续使用。

⑷将混凝土一次浇捣到设计厚度,用木条或其它工具将混凝土表面初步刮平,待混凝土到初凝时用磨光机对混凝土表面进行打磨收光。

⑸混凝土到达终凝后立即进行淋水保养,养护时间为7天。

7.4 工地使用效果跟踪

该工地地下室找平层C25细石混凝土于2015年8月初开始浇捣,至9月底全部浇捣完成,其间共分28次泵送浇捣,浇捣总方量近4000m3,施工过程非常顺利,没有出现过一次堵管现象,混凝土初凝后全部采用原浆打磨收光,养护后表面光滑平整,耐磨性好,没有出现起砂起粉等现象。搅拌站对每批次混凝土都进行了抽样制作试件,工地现场也制作了混凝土试件,经试压、统计评定混凝土28天强度合格,达到设计要求。该地下室于2016年3月份开始对外投入使用,每天车辆进出大约二百多台次,到目前使用已近一年,地面完好如初,没有出现裂缝和摩擦损伤,满足了工地的使用要求,达到了甲方的预期效果。

8 结语

搅拌站通过对细石混凝土配比进行优化,对原材料质量进行控制,加强生产过程和出厂质量监控,并与施工单位密切沟通和协调,解决了细石混凝土常见的一些质量问题,取得了很好的效果。●

【参考文献】

[1]季韬,胡昌斌,林旭健.基于分形理论的石子比表面积计算方法[J].混凝土,2009(9).

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