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WL1600系列箱体铸造工艺改进
原创 金万国 梁红成 等 铸造工程 2022-11-21 17:35 发表于北京













































·编辑导语·

介绍了HT250材质WL1600系列箱体铸造工艺方案,针对铸件加工后分型面芯撑柱痕和气孔缺陷对铸造工艺进行改进。通过将分型面从上平面腔调整到侧面;在铸件腔体内增加ϕ100 mm圆孔,保证铸型排气通畅,铁液充型平稳。通过生产验证获得满足要求的合格铸件。

WL1600箱体是卧式车床上的关键零件,箱体上的轴孔主要用于承载主轴。箱体里面包含多层腔体,结构复杂。原工艺生产的箱体常常在表面出现很多芯撑柱痕和气孔缺陷,影响铸件外观,而且后续需要大量的修复。为此,技术人员改进工艺方案,并进行生产验证。

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箱体的基本要求

箱体材质为HT250,外观轮廓尺寸为2 260 mm×1 560 mm×1 320 mm,主要壁厚尺寸为30~50 mm,毛坯质量约8.5 t,结构如图1所示,箱体在长度方向上有6层腔体;最右侧腔体被分割成6个独立腔体,如图2所示,每个独立的腔体正上方没有孔,只在腔的侧面留有孔。铸件加工后不允许存在缩孔、缩松、砂眼、渣孔等缺陷,成品交验前需要用样板检测内腔的有关尺寸。

图1 箱体内部结构示意图

图2 右侧腔体的内部结构

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原铸造工艺方案

箱体造型采用地坑实样造型方式,树脂砂手工造型、制芯,原工艺的分型面如图3所示,铸件全部放入下型,铸型由6层砂芯堆砌而成,内部的砂芯通过出气棒相互连通;分型面设置6个直径为140 mm的补缩冒口,内浇口呈阶梯分布,从下往上设置在箱体的筋板上。铁液出炉温度为1 480~1 500 ℃,浇注温度1 320~1 340 ℃,浇注后96 h开箱,120 h起坑,铸造收缩率取1%。

图3 原铸造工艺方案

铸件清理完或加工后,在分型面上方会有很多芯撑柱痕和气孔缺陷,如图4所示。

图4 箱体的加工面

铸件造型过程中放置芯撑的位置铁皮剥落后,留下大量的芯撑柱痕,严重影响铸件外观。产生芯撑柱痕的原因是由于最右侧腔体被分割成6个独立腔体,且每个小腔体上没有孔,为固定砂芯以及防止抬芯发生,在每个独立腔体内均摆放了3~4个芯撑,浇注后,芯撑与铸件没有充分熔合,铸件清理或机械加工后就会出现大量的芯撑柱痕。

分型面上的渣气孔缺陷主要是由于箱体结构复杂,铁液从箱体下方进入后,铁液的行程较长,与外界接触时间长,增加了与外界反应的机会,易产生渣孔缺陷。出现气孔一方面是因为内部被铁液包围的砂芯易发生排气不畅;另一方面是分型面放置大量芯撑后,芯撑易带入水分,铁液在充型过程中,上升的热气流遇到芯撑后凝结,从而增加了产生气孔的几率。

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铸造工艺方案的改进

为了改善芯撑柱痕和气孔缺陷,经讨论在箱体铸件6个独立腔体内增加1~2个ϕ100 mm的圆孔;调整分型面和浇注位置,将原上平面腔调整到侧面,具体如图5所示。工艺改进后,型腔的高度降低;结构中增加了出气的芯头,所需芯撑数量明显减少;将6个独立腔体组成的腔体划分为2个砂芯,其余每腔有一个盖板芯,这样划分砂芯后,保证铸型排气通畅,铁液充型平稳。

   

图5 改进后的铸造工艺方案

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生产验证

工艺改进后,生产类似结构的WL1600箱体4件,4件产品加工后铸件表面质量明显提高,如图6所示,表面无明显气孔缺陷,只有少量的芯撑柱痕,极大地减少了后期对此类产品的返工,满足了此类产品的生产要求。

图6 工艺改进后的箱体铸件




作者单位:武汉武重铸锻有限公司

编辑审核:柳建国
微信编辑:蔡文娟

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