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赤峰热电厂B厂2号机组5瓦振动大保护动作跳机事件报告

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本公众号所推送的各类事故快讯、快报、调查报告及事故案例等图文消息均来源于网络,部分未经证实,仅限于电力行业从业人员学习讨论之用。如有不实之处需要更正或删除,请邮件联系编辑。该事故最终解释权归事故相关责任单位及事故调查部门。

一、事件过程

2016年11月11日18时,赤峰热电厂B厂2号机组负荷81.3MW,主汽流量347.08t/h,调节级压力9.65MPa,一段抽气压力4.71MPa。11月11日18时25分44秒,低压缸相对膨胀、高压缸相对膨胀瞬间发生变化,高压缸相对膨胀由3.16mm变化为6.14mm,低压缸相对膨胀1分50秒内由4.83mm变化为2.02mm;轴向位移测点变为坏点。18时29分22秒,5瓦振动值由36μm突然升至87.38μm,5瓦振高保护动作机组跳机(保护值80μm)。

二、原因分析

(一)跳机原因分析

11月12日,蒙东能源火电部、东北电力科学研究院、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司等单位的技术专家到现场,通过调阅2号机组历史各工况运行数据,结合跳机时DCS截图,综合汇总后,判定跳机事件是由于汽轮机高压缸通流部分异常,引起调节级压力、一段抽汽压力升高,致使汽轮机高、低压缸胀差、轴向位移及各瓦、轴振瞬间大幅变化,最终导致5瓦振动值大保护动作。跳机时各瓦振动见图1,各瓦Y方向轴振截图见图2,各推力瓦温见图3,各支撑瓦瓦温见图4、各瓦X方向轴振截图见图5。


图1 跳机时各瓦振动截图

图2 各瓦Y方向轴振截图


图3各推力瓦温截图

图4 各支撑瓦瓦温截图

图5 各瓦X方向轴振截图

11月17日22时,2号轴瓦解体,发现推力瓦非工作面钨金烧损,轴向位移探头磨损;11月21日3时,高中、低压缸全部解体,发现高压转子、隔板通流部分结垢。结垢最严重部位集中在高压3、4、5级转子及隔板通流部分,最大厚度达到2.5mm。推力瓦非工作面瓦块钨金磨损见图5,轴向位移测点损坏见图6,高中压过桥汽封磨损见图7、高中压转子通流部分结垢见图8 ,隔板通流部分结垢见图9。

图6 推力瓦非工作面瓦块乌金磨损

图7 轴向位移测点碰磨损坏

图8 高中压过桥汽封磨损

图9 高中压转子通流部分结垢

图10 隔板通流部分结垢

分别取转子各级叶片、隔板、高压进汽口等结垢部位共16份垢样送东北电力科学研究院进行成分化验,检测报告垢样中氧化钠含量47.24%、氯含量22.14%、三氧化硫含量26.93%(见附件)。

11月22日,东北电力科学研究院化学专业技术专家到场,根据高压转子、隔板通流部分结垢情况,结合垢样检测报告,组织对结垢原因进行分析。由于结垢部位主要集中在高压缸及高压进汽口处,且垢样中含有硫酸钠存在,初步判定凝汽器或热网循环水系统有泄漏点,另由于垢样中无明显硬度成分存在,进一步判定是热网加热器存在漏泄点。由于高压缸进汽压力较高、湿度较小,可溶性钠盐易产生沉积,随着运行时间增加,致使可溶性钠盐在高压缸及高压进汽口处逐渐增厚,造成高压通流受阻,进汽不均,轴向负位移变大,导致5瓦振大保护动作机组跳机。

二)通流结垢原因分析

2016年10月11日,B厂2号机组1号热网加热器投入运行;10月12日,2号热网加热器投入运行。由于2号机组热网加热器疏水部分送至A厂除氧器,11月10日,A厂化验人员监测到除氧器水含有硬度,经系统排查,确认B厂热网加热器疏水含有硬度。对B厂热网疏水硬度进行监测化验,发现2号机1号热网疏水硬度含量为750微摩尔/升,2号热网疏水硬度含量为0微摩尔/升,切除1号热网加热器运行。

11月19日,对2号机组1号热网加热器注水验漏,发现共有24根管存在漏点,根据静压验漏漏水量较大,判断有爆管现象。2号机组1号热网加热器漏泄点见图10。


图11 2号机组1号热网加热器漏泄点图

由于热网加热器漏泄,热网水漏入热网加热器疏水侧,不合格疏水进入锅炉给水系统,通过喷水减温,造成蒸汽品质恶化,导致2号机组高压转子、隔板通流部分结垢。

(三)蒸汽品质劣化原因分析

1. 在投入热网加热器后,值长未要求化验员对疏水监督指标进行监测,直接将热网疏水回收至除氧器。

2. 化验人员监测蒸汽钠离子含量为1.5-3.0微克/升,二氧化硅含量17-19微克/升。跳机事件发生后,对钠表测量准确性进行检查,发现钠表电极老化,精度下降,钠离子含量实测值远低于实际值,致使钠离子监督指标误判,未能判断蒸汽品质逐渐恶化。

3. 本年度进行汽水在线化学仪表改造,设备已安装完,正进行调试,未正式投入运行,故未能监测到蒸汽、给水、凝结水氢导指标异常。

4. 化学汽水监督运行日报表(人工化验值)给水硬度监测指标在合格范围内,化验结果存在虚假嫌疑。

11月9日-11日化学指标监督报表见图12。


图12 11月9日-11日化学指标监督报表

三、暴露问题

1. 技术监督管理不到位

(1)各级管理人员对化学监督重要性认识不够,管理工作不到位,没有及时发现现场监督指标异常,化学在线仪表改造过程中没有采取临时措施,未对台式化学分析仪表进行定期校验。

(2)未按集团公司及蒙东能源化学技术监督相关要求,落实监督内容,对化学运行规程执行不严肃。

(3)未对基层技术监督人员进行有效培训,年度培训计划落实不到位,监督人员不具备对汽水监督指标异常情况分析和处理能力。

2. 运行人员责任心不强,技能水平低

(1)热网加热器投入运行后,当值值长未及时通知化验员监测热网加热器疏水水质,化验员未对疏水中硬度进行监测,致使不合格的热网加热器疏水回收至除氧器,导致给水、蒸汽品质劣化。

(2)化学监督人员未能依据其它已监测到的指标数据,判断分析汽水品质变化。没有认识到钠离子和硬度等监督指标对机组安全运行的重要性,未能及时查找到水质劣化原因。

四、防范措施

1. 加强化学监督管理,恢复化学分场专业化管理方式,配齐各级管理人员,负责A、B两厂的化学专业管理。

2. 完善厂级、部门(分场)、班组三级技术监督网络,定期召开技术监督网络会议,对技术监督指标异常情况进行分析,采取针对性措施加以解决。

3. 制定技术监督及二十五项反措监管平台应用实施细则,重新修订化学技术监督实施细则,严格执行技术监督工作标准和要求。

4. 配置和完善技术监督监测仪器,做好定期校验,保证化学监督指标满足技术标准要求。

5. 梳理近三年技术监督检查问题整改情况,对未整改完成的项目,落实责任部门、责任人及整改时限。

6. 增装热网加热器疏水氢电导率在线监测仪表,实时监测热网加热器疏水品质。

7. 加快在线化学仪表调试工作,确保机组启动后全部投运,实现钠离子、氢电导、二氧化硅、PH、磷酸根、溶解氧等指标在线监测。 

附件 东北电科院垢样成分分析表

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