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【电力圈 | 锅炉】锅炉油枪自投及避免灭火方法



【电力圈】

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导读

针对锅炉运行过程中容易发生燃烧不稳定,处理不及时容易发生灭火,造成巨大经济损失。通过深入分析燃烧不稳定的特征参数,进行针对性的自动判断,满足条件投油稳燃,降低人员监盘压力,提升了机组稳定性。




一、引言



大型发电厂锅炉主要燃料为煤炭,当发生燃烧不稳定时需要立即投入油枪稳燃,常规做法为锅炉主控人员手动投入油枪,主要根据燃烧监控电视画面、炉膛负压及火检;但存在很多问题,如投入不及时导致锅炉灭火、投入已经灭火锅炉将导致锅炉爆燃事故扩大;此项操作存在很多不稳定及人为因素,每次灭火造成的损失在30万元以上;急需进行改进,提高自动化程度;经过小组人员精心研究、结合实际状况,确定并实施了自投油枪的方法,取得了良好的效果;主要包括以下步骤:接收燃烧工况信号;比较接收到的所述燃烧工况信号与预设的稳燃标准;在所述燃烧工况信号达到所述稳燃标准时,发出稳燃指令。本方法通过监控锅炉燃烧工况的数据,再将该数据与预设的油枪投入的标准阈值相比较,在监控到的数据达到阈值后,投入油枪或者点火器。根据锅炉燃烧恶化的各种先兆条件设置锅炉需要投油稳燃的条件,避免事后补救的各种弊病。



二、可行性及方案分析



xx电厂工程(2×300MW)1#、2#机组锅炉为亚临界压力自然循环锅炉,为中间储藏式四角切圆煤粉锅炉,共有24只煤粉燃烧器和12只油枪燃烧器;锅炉正常运行全部为煤燃烧器运行,油枪处于手动备用状态。锅炉设计为分散控制系统DCS集中控制,保证了锅炉的自动化程度及调整时限。由于煤质原因燃烧不稳定导致的灭火时有发生,每台锅炉每年在5次左右。

改进前采用人工投入方式:大多数情况下,运行锅炉投入稳燃油枪或点火器均为手动控制,即人工操作,根据人的思维逻辑判断来投入油枪,仅仅在投入逻辑上进行优化,用文字表述如下:

值班员判断锅炉有燃烧恶化征兆时,手动投入逻辑中预置的单只或多只油枪,油枪投入方式可以是同时投入或逐只投入。

改进前方案的缺点:1、锅炉的燃烧状态依靠人的思维判断,而燃烧过程是连续的,人的注意力是有限的,势必造成人精神上的疲劳,最终导致判断失误,引发锅炉燃烧恶化熄灭。2、投油稳燃时机把握不准确,极易造成锅炉灭火放炮,引发安全事故。

改进方案

2.1首先通过技术手段采集炉膛燃烧稳定破坏的信号:

主要包括以下几个方面:

1) 首先采集炉膛负压信号进行分析判断,在燃烧不稳定时将导致负压变高或变低;

2) 其次采集火检信号,在锅炉燃烧不稳定时,各燃烧器喷口处的火检将失去;通过判断火检失去的变化数量分析锅炉燃烧是否稳定;

3) 锅炉汽包压力微分变化趋势;当锅炉燃烧不稳定时将立即导致机组主汽压力变化,通过判断主汽压力变化趋势;

通过监视以上参数将可以监视锅炉运行状态,在锅炉运行状态发生异常时及时发现,向自动控制系统发出信号;

2.2其次在发现异常时的动作程序:

在发现异常时,以前人工投入油枪,存在人为的反应时间,通过分析,采取系统自动投入下层稳燃油枪的可行性,自动投入油枪仅需要3-5秒;人工投入从发现到思考到动作发生总时间将达到20秒以上,这样就为及时稳燃提供了大量的宝贵时间,能够提前确保锅炉稳定。



三、 具体实施



3.1确定变化参数:

1)  通过分析,炉膛负压正常变化在正负50帕;当锅炉发生实质性异常时一般大于500帕,最终选择油枪负压投入条件为300帕;即当炉膛负压波动超过正负300帕时,系统发出自动投入指令,投入下层四支油枪稳燃。

2) 火检信号在锅炉燃烧不稳定时,各燃烧器喷口处的火检将失去;锅炉炉膛灭火保护中60%火检失去即为实际已经灭火,这时锅炉已经熄火,如果在此时投油枪将造成设备损坏;人工判断将不能在短时间内分辨;自动投入必须避免这种现象的出现;故选择同时2个火检失去时即投入下层4支油枪,在燃烧稳定刚刚变化的时候即投油稳燃,避免趋势继续恶化。

3) 汽包压力微分变化参数的确定;通过参看锅炉实际运行过程中汽包压力的变化趋势,一般在正常运行压力微分变化不大于正负2;油枪投入条件定位不大于正负3。

3.2确定限制条件:

1) 在锅炉灭火的情况下闭锁油枪投入,避免爆燃;

2) 在锅炉火检失去大于30%时闭锁油枪投入;

3) 在燃油压力低时避免投入;

4) 在油枪投入自动退出时不能投入;

3.3编制热控逻辑:

按照以上程序,将以上条件编制进行DCS系统,通过实际试验使用正常投入连锁。为了更清楚地说明本技术方案,下面将对实施例中所需要使用的检测方法作简单地图形介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是部分实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是改进前人工判断结构示意图;

 

图2是本方案使用时的逻辑示意图;



四、 实际使用效果



4.1通过自动采集锅炉燃烧工况,量化的判断锅炉燃烧是否稳定,避免了人为因素;降低了锅炉操作人员的监视压力及强度,提高了油枪投入的准确程度;

4.2准确判断投入时机,提前稳定锅炉燃烧工况;避免在锅炉大面积灭火继续投入造成的锅炉爆燃的恶性事故;

4.3避免锅炉灭火造成的经济损失及设备寿命损耗;

总结:通过油枪自投方案的实施,锅炉灭火次数由改造前的每年5次降低为0次,大大提高了锅炉设备的安全可靠性;并且降低了运行人员监盘压力及强度,改善工作条件,避免误操作;每年节约资金300万元以上;(本技术已经申请专利)希望本技术能够推广,给更多电厂带来设备可靠性的提升;为经济的提升贡献应该的一份力量。






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