打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
手机铝材”黑线”不良分析


在今天手机群雄逐鹿的时代,Apple是行业的龙头老大,也是手机外壳材料选用的风向标,它推出的每一款Iphone新机,完美的外观设计都凝聚了智慧和灵感,精选的材质都经历了深思熟虑的决定,国内厂商心照不宣的一窝蜂跟进研发,从2015年到2016年以铝材作为手机外观件,蔚然成风。

O客户R系列手机,电池盖原材料:6063铝-镁-硅系合金,主要制程:锻压-CNC(粗加工)-ECIM处理-成型-CNC(精加工)-抛光-CNC(加工侧边按键孔)-碱洗(碱性药水清洗)-喷砂-阳极1-高光-阳极2-CNC(连料切断)-组装。制程中,电池盖经碱性药水清洗后,在压延方向出现了不定位置且长短不一的黑线不良(图一),即使到阳极制程后黑线也并未消失。


原材料分别由A和B两家供应商供货,其黑线不良均在5%以上,稳居制程不良项目TOP1,曾困扰了较长时间,导致制程良率在量产后短时一蹶不振!。





01

  分析及改善





本文将重点对铝材的黑线成因进行检测分析及改善。黑线不良分析步骤(图二)如下:


▌阳极后表面形貌观察—金相显微镜

显微镜观察黑线形态为密集的黑状物连接组状,A家高倍下可以看到很多密集小黑点,B家黑点较少(图三):


阳极后表面形貌观察—SEM(扫瞄式电子显微镜scanning electron microscope):

通过电镜观察发现黑线实质上是有很多腐蚀坑聚集形成的,腐蚀坑里可看到少量杂质(图四)。


阳极后表面成份分析—EDS(电子数据转换 Electronic Data Switching)

通过对比黑线凹坑处与正常处成份,未发现异常元素且各元素含量相差不大,说明黑线处也有氧化膜形成。A家、B家成份无明显差异(图五)。


碱咬后表面形貌观察—SEM

测试样品碱咬时间1min30s,其中碱咬40s阳极层可全部脱落

通过电镜观察发现碱咬后黑线密集腐蚀坑仍旧存在,B家的凹坑较大(图六)。


碱咬后表面成份分析——EDS

A家:黑线区域有含量较高的异常元素Si,推测有Mg2Si相析出;

B家:黑线区域有含量较高的Mg、Si、Cl、Fe几种异常元素,推测有Mg2Si相,Fe2Si相等第二相析出。(图七)


黑线取切面形貌观察—金相显微镜

通过切面观察,可发现黑线处有凹坑,黑线处与正常处膜厚无较大异常(图八)。


黑线取切面金相组织观察——金相显微镜

通过金相观察,黑线切面位置金相组织未发现明显差异(图九)。


黑线取切面成份分析—EDS

根据检测结果对比分析,正常区域与黑线区域切面成份无明显差异(图十)。





02

  检测结果分析结论





(1)通过对黑线表面形貌观察可知:阳极后与碱洗后的黑线都是由密集凹坑沿着压延方向连接而成,B家凹坑较A家凹坑稍大。

(2)通过切面形貌观察,发现黑线凹坑处存在与正常处同样厚度的氧化膜,但是膜层随基材的凹坑产生凹陷,金相组织差异不大。

(3)根据黑线处成份分析可知,A家样品表层腐蚀坑内含较高含量的Si,B样品表层腐蚀坑内含较高的Mg、Si、Cl、Fe,推测可能是铝材Mg2Si相、Fe2Si相等粗大偏析引起,压延过程称为线状,降低合金在碱洗时的耐腐蚀性,且Cl-促进腐蚀坑的产生,从而形成了黑线。

依照我们分析出来的铝材黑线形成机理,重点改善原材料加工工艺。以下为两家供应商加工工艺:

注:红色为两家供应商不同工艺,采用不同工艺其原因为A家供应商铝棒为采购其他厂商,B家供应商铝棒为厂内精炼。

A家供应商铝棒采购其他厂商的铝锭后机械加工,无改善空间;B家供应商的铝棒为厂内自家精炼,重点改善了以下项目,黑线改善效果较为明显:

1>.提升原材料铝锭浓度,降低杂质含量,提高含铝纯度;

2>.增加精炼时间,由20分钟增加到40分钟,减少溶体中气体含量及渣含量,降低由氧化夹渣产生黑线概率;

3>.每次拔渣后,增加10分钟静置时间使氧化夹渣有足够的时间上浮或下沉;

4>.调整精炼气体成分比例,提升溶体纯度;

5>.增加铸锭表面铣面量3mm,除去表层的偏析壳层(壳层含杂质),

6>.更换新管式过滤,采用每炉换一次频率,避免由于过滤板失效导致氧化夹渣残留.

我们针对铝材黑线不良,完善了进料检验项目:增加快速制程验证,降低批量黑线不良风险。验证定义:样品要求每炉的铝棒的头尾取样(头尾的杂质比例较高),时间提前7天到料验证,根据阳极后外观品质结果决定批次物料是否采用;快速制程即CNC1(粗加工)-CNC2(按照实际铣削的移除量降面到产品表面,至关重要)-CNC3(加工产品内腔结构,便于应用后制程的治具)-抛光-碱洗-喷砂-阳极1。

来源:掌工知

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
螺栓断裂失效了,检测中心来个全面体检
某动车组高度阀支架裂纹分析
齿轮钢20CrNiMo轧材表面裂纹缺陷原因分析
0091
电弧作用下浸铜碳材料烧蚀过程的数值模拟
采用大块浮硅孕育法生产高强度球铁
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服