在今天手机群雄逐鹿的时代,Apple是行业的龙头老大,也是手机外壳材料选用的风向标,它推出的每一款Iphone新机,完美的外观设计都凝聚了智慧和灵感,精选的材质都经历了深思熟虑的决定,国内厂商心照不宣的一窝蜂跟进研发,从2015年到2016年以铝材作为手机外观件,蔚然成风。
O客户R系列手机,电池盖原材料:6063铝-镁-硅系合金,主要制程:锻压-CNC(粗加工)-ECIM处理-成型-CNC(精加工)-抛光-CNC(加工侧边按键孔)-碱洗(碱性药水清洗)-喷砂-阳极1-高光-阳极2-CNC(连料切断)-组装。制程中,电池盖经碱性药水清洗后,在压延方向出现了不定位置且长短不一的黑线不良(图一),即使到阳极制程后黑线也并未消失。
原材料分别由A和B两家供应商供货,其黑线不良均在5%以上,稳居制程不良项目TOP1,曾困扰了较长时间,导致制程良率在量产后短时一蹶不振!。
01
分析及改善
本文将重点对铝材的黑线成因进行检测分析及改善。黑线不良分析步骤(图二)如下:
▌阳极后表面形貌观察—金相显微镜
显微镜观察黑线形态为密集的黑状物连接组状,A家高倍下可以看到很多密集小黑点,B家黑点较少(图三):
▌阳极后表面形貌观察—SEM(扫瞄式电子显微镜scanning electron microscope):
通过电镜观察发现黑线实质上是有很多腐蚀坑聚集形成的,腐蚀坑里可看到少量杂质(图四)。
▌阳极后表面成份分析—EDS(电子数据转换 Electronic Data Switching)
通过对比黑线凹坑处与正常处成份,未发现异常元素且各元素含量相差不大,说明黑线处也有氧化膜形成。A家、B家成份无明显差异(图五)。
▌碱咬后表面形貌观察—SEM
测试样品碱咬时间1min30s,其中碱咬40s阳极层可全部脱落
通过电镜观察发现碱咬后黑线密集腐蚀坑仍旧存在,B家的凹坑较大(图六)。
▌碱咬后表面成份分析——EDS
A家:黑线区域有含量较高的异常元素Si,推测有Mg2Si相析出;
B家:黑线区域有含量较高的Mg、Si、Cl、Fe几种异常元素,推测有Mg2Si相,Fe2Si相等第二相析出。(图七)
▌黑线取切面形貌观察—金相显微镜
通过切面观察,可发现黑线处有凹坑,黑线处与正常处膜厚无较大异常(图八)。
▌黑线取切面金相组织观察——金相显微镜
通过金相观察,黑线切面位置金相组织未发现明显差异(图九)。
▌黑线取切面成份分析—EDS
根据检测结果对比分析,正常区域与黑线区域切面成份无明显差异(图十)。
02
检测结果分析结论
(1)通过对黑线表面形貌观察可知:阳极后与碱洗后的黑线都是由密集凹坑沿着压延方向连接而成,B家凹坑较A家凹坑稍大。
(2)通过切面形貌观察,发现黑线凹坑处存在与正常处同样厚度的氧化膜,但是膜层随基材的凹坑产生凹陷,金相组织差异不大。
(3)根据黑线处成份分析可知,A家样品表层腐蚀坑内含较高含量的Si,B样品表层腐蚀坑内含较高的Mg、Si、Cl、Fe,推测可能是铝材Mg2Si相、Fe2Si相等粗大偏析引起,压延过程称为线状,降低合金在碱洗时的耐腐蚀性,且Cl-促进腐蚀坑的产生,从而形成了黑线。
依照我们分析出来的铝材黑线形成机理,重点改善原材料加工工艺。以下为两家供应商加工工艺:
注:红色为两家供应商不同工艺,采用不同工艺其原因为A家供应商铝棒为采购其他厂商,B家供应商铝棒为厂内精炼。
A家供应商铝棒采购其他厂商的铝锭后机械加工,无改善空间;B家供应商的铝棒为厂内自家精炼,重点改善了以下项目,黑线改善效果较为明显:
1>.提升原材料铝锭浓度,降低杂质含量,提高含铝纯度;
2>.增加精炼时间,由20分钟增加到40分钟,减少溶体中气体含量及渣含量,降低由氧化夹渣产生黑线概率;
3>.每次拔渣后,增加10分钟静置时间使氧化夹渣有足够的时间上浮或下沉;
4>.调整精炼气体成分比例,提升溶体纯度;
5>.增加铸锭表面铣面量3mm,除去表层的偏析壳层(壳层含杂质),
6>.更换新管式过滤,采用每炉换一次频率,避免由于过滤板失效导致氧化夹渣残留.
我们针对铝材黑线不良,完善了进料检验项目:增加快速制程验证,降低批量黑线不良风险。验证定义:样品要求每炉的铝棒的头尾取样(头尾的杂质比例较高),时间提前7天到料验证,根据阳极后外观品质结果决定批次物料是否采用;快速制程即CNC1(粗加工)-CNC2(按照实际铣削的移除量降面到产品表面,至关重要)-CNC3(加工产品内腔结构,便于应用后制程的治具)-抛光-碱洗-喷砂-阳极1。
来源:掌工知
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