本项目设计规模为3万m3/d,总投资9990万元。总建筑面积17325平方米,建设工期8个月。
1 关键词 大数据
针对园区来水水质复杂,进水水质差的问题,技术研发团队加班加点掌握了污水厂现有工艺、不同时期、不同水质的各项大数据。通过8个月的中试试验,最终确定全流程工艺改造路线。
中试试验装置
2 关键词 臭氧催化氧化
臭氧催化氧化技术利用臭氧的氧化性,在专有催化剂的催化作用下氧化废水中的有机污染物,提高废水的可生化性。与传统工艺相比,减少臭氧投加量30%以上,有效提高臭氧利用率,降低处理成本。
高效催化剂
3 关键词 两强-两短-0模式
两强-两短-0模式
辽东湾石化产业园污水处理厂工程工艺流程图
整个工艺提高污水的可生化性,解决了跑泥问题。中清环境独创的催化剂可提高羟基自由基的产生量高达100%-300%,大幅增强臭氧的氧化能力。曝气生物滤池过滤,进一步降解水中残留的污染物,保证进水水质不稳定的情况下,出水达标。
臭氧发生间
4 关键词 气温低 管线复杂 交叉作业
施工期正值东北地区冬季气温低,为能确保提升泵房、臭氧催化氧化池及排水池等构筑物施工质量,对大体积混凝土浇筑这个难点做了以下措施方案:(1)选择生产量大质优的商品混凝土生产厂家供应混凝土,保证混凝土的连续供应。(2)优化混凝土配合比,在保证混凝土强度的前提下,使用合适的缓凝减水剂,减少水泥用量,延缓水泥水化放热速率,以减少水化热。(3)工艺上采取分区分层浇筑、分层捣实的方法。(4)加强混凝土的测温与养护工作。避免混凝土受冻和温度裂缝的产生,从而确保了水池闭水试验无渗漏现象发生。
由于是在老厂区进行的改造升级,造成管线交叉处、新旧管线连接处、边角处、靠近建筑物及各类井室周围等部位,给机械开槽作业等施工工作带来很大难度。安装工程高峰期8家安装施工单位同时施工,项目部在施工前,向各单位及工程监理排出施工顺序及分段施工计划,并积极配合业主清理现场施工障碍,做到边施工、边清理障碍。共同制定公用场地的使用方案,达到共识后,按既定方案,集中施工力量快速施工,在保证顺利施工的前提下,为第三方创造施工便利条件。
经过公司各级领导和各部门的大力支持、政府、业务区及项目公司的督促,辽东湾石化产业园区污水处理厂改建工程项目现已通水运行,出水达标。
(来源:北华中清)
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