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高压电动机绕组故障及检修




高压电动机绕组故障及检修

一、绕组故障原因及处理方法

请参阅《高压电机绕组绝缘故障原因及处理方法》,本微信号201571日刊登。

二、绕组绝缘老化的检查

在判定高压电机绕组是否需要重绕换线,应经过多方面检查和试验,并参照历年运行记录,进行科学的综合分析的结果,才能做出决定,否则由于盲目决定会带来很大浪费。

 1、外观检查

检查线圈绝缘表面是否因过热使表面涂漆层变色,线圈绝缘表面是否有裂纹,脱壳、分层现象。绝缘垫块和端部绑扎绳是否已炭化,用手按线圈绝缘是否已失去弹性而产生松脱和剥落现象,槽口和通风沟处的线圈绝缘是否鼓胀、开裂。在端部破裂的绝缘处,用电工刀解剖一部分线圈绝缘,检查绝缘内部的机械强度和胶粘剂老化程度以及绝缘的老化程度。

2、电气试验

介质损失角正切及其增量的测试。

3、鉴定绝缘老化标准

1)绝缘表面无明显过热痕迹,有一定弹性,机械强度尚好。

2)历年来做电气试验(如介质损失角,交直流耐压等)无明显下降趋势。

3)线圈表面防电晕部位无电腐蚀痕迹。

满足上述条件时,就没有重绕或更换备件线圈的必要。              

三、电机绝缘吹风清扫和洗涤特点

1、绝缘吹风清扫意义

粉尘和油泥对电机绝缘危害如下:

1)绝缘表面上的粉尘与油蒸气和水分长期结合,形成硬壳,在热应力作用下逐渐裂开,使绝缘漆膜和漆层也跟着产生裂缝,易造成匝间、相间以及对地绝缘击穿故障。

2)由于粉尘的机械和化学作用,侵蚀绕组绝缘,是破坏绝缘层的主要因素。

3)浸入绝缘缝隙中的粉尘,对电磁振动的导体绝缘起“研磨剂”作用,造成匝间短路故障。

4)由于粉尘影响,会使电机介质损失角正切增大,泄露电流增加,缩短绝缘表面爬电距离。

5)落在绕组和铁心以及机壳表面的粉尘,使电机散热条件变劣,降低通风冷却的效果。

因此,定期吹风清扫绕组绝缘是必要的,但必须掌握好吹风清扫工艺,否则效果不高,甚至有害。

2、绝缘吹风清扫工艺

1)首先用毛刷将绕组间孔隙中灰尘刷掉,或用布带穿入线圈间的缝隙内往复拉布带,将灰尘擦掉,然后将零部件和绕组表面灰尘擦拭干净。

2)擦拭次序是先金属件,后是绕组本身,从上向下擦拭。

3)对于油污和灰尘所形成的硬壳,需用木刮板铲除。

4)最后用干燥、无油的清洁压缩空气吹拂电机内部灰尘,压缩空气压力为0.2MPa左右。无论如何,不要先吹拂,后清扫,因为先吹拂时,会把电机内部大量灰尘吹入绕组绝缘缝隙内,清除这些灰尘是非常困难的。

5)吹拂的顺序也要讲究,应由铁心中心的径向方向向外吹,然后,再由中心顺槽楔的轴向方向吹拂,目的是使被吹拂的灰尘在绕组范围内的行程最短,避免灰尘重复落入绕组内。

6)处理因粉尘影响电机绝缘电阻低时,应随着擦拭清扫的过程,随时测量绝缘电阻值,要一个区域或一个段进行测试,逐步沟汰,把合格部分去掉。把影响绝缘电阻低的区域或某几个点的部位找到,然后再重点擦拭这些地方,一直把绝缘电阻擦拭上升为止。

7)吹风后,再用干净擦布沾带电清洗剂擦拭一遍,特别是绕组端部过桥线和绕组之间的缝隙处。最后再用0.2MPa左右压缩空气全面吹风一次。吹风次序仍按上述方法。

3、绝缘洗涤特点

(1)配方

中性洗涤剂(或普通中性洗衣粉)1.5%一2%自来水    985%98(重量化)

(2)清洗简易装置          

1)绕线转子电机的转子绝缘清洗工艺

 JZR80016630kW 6kV3kV61年出品电机的清洗实例。

 这台电机绝缘已接近老化(61年出品)的程度,绝缘电阻已接近零,直流电阻也不合格,因此采取彻底清洗准备工作。

 清洗前,先将转子支架内堆积的粉尘清除干净。

 拆开绕组端部绑糟(钢丝或无纬带绑箍)及并头套外包绝缘

 0.3---0.4MPa压缩空气吹净绝缘表面灰尘。

 按配方配好洗涤剂后便可进行冲洗。要把绝缘缝隙中的尘垢和油泥彻底清除掉,为此,对于结成硬壳的部位常用竹板条或草根刷反复刷洗,一直露出绝缘本色为止。

 用热水冲去残余的洗涤剂,冲洗二遍后,将电机入炉烘干,炉温100~C左右,使绝缘电阻上升。

 如果经烘干后绝缘电阻仍不上升,说明有局部虚接地点,可用调压器调升电压,使绝缘薄弱的地方对地击穿,靠火花或冒烟痕迹发现接地点。这台电机当电压上升至800V时,在槽口处击穿,然后在此处插入绝缘纸板,包扎好绝缘,涂上普通环氧胶,电机绝缘电阻由零上升至2500欧姆。

 焊接并头套,经直流电阻试验合格后,包扎并头套绝缘及绑扎绕组端箍。

 试验直流电阻和电气试验,然后浸9105号绝缘漆一遍(1038号漆),浸漆后电机在130-+5℃烘炉内烘干,绝缘电阻合格后出炉,喷气干灰瓷漆12遍。

2)直流电动机磁极线圈绝缘清洗工艺

 4600kW直流电动机主磁极线圈因油浸受潮,绝缘电阻降至0.2欧姆以下的清洗实例进行介绍清洗工艺。

 2%配比,秤好中性洗涤剂,将其放在清洗槽中,用蒸汽加热使槽中水溶液达7o80℃。

 把另一个清洗槽中水也加热至70~80'℃。

 用吊装工具吊好需清洗的线圈,浸入洗涤剂槽中,浸12 min吊出,放在槽上的木板上,用冲洗工具或手工进行冲洗线圈上油泥。手工清洗时,可用棕刷或草根刷进行刷洗。刷洗时要注意线圈内表面匝间绝缘,不要弄破或折断。当线圈表面的灰瓷漆和匝间绝缘露出本色时为合格。

 用吊装工具将被清洗的线圈放入热水槽中冲洗,约515min

 吊出前,再用普通自来水冲洗两遍,彻底清除残余洗涤剂。

 入炉干燥,炉温120℃,绝缘电阻合格后,出炉。待电机冷却到70℃左右,浸1038号漆一遍,然后再入炉烘干。

 136℃下烘干4h出炉,冷却至65℃左右,再浸一次1638号漆。然后入炉干燥,直至绝缘电阻合格为止。

 线圈出炉后。立即清理漆瘤及杂物。同时清理线圈的引线头。

 进行直流电阻、绝缘电阻测试,并与原始记录比较,主极线圈检修清洗前后每个线圈的直流电压降值。线圈经清洗后,由于匝间绝缘上的粉尘造成的虚连短路消除,电压降偏差降低,提高了绝缘质量。


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