前面两篇推文(设备篇、理论篇)较详细的技术了汽轮机真空泄漏检查的设备与理论方法,在这一篇推文中主要谈一下现场的实战方法。
一、现场的漏点如何判断?
1、是否有重大操作或发生异常情况:了解机组一些近期重要操作或者事故处理,判断是否可能损害与真空系统相关的设备,影响真空。
2、凝结水含氧量情况:了解凝结水含氧量,如果热井水侧漏入空气将严重影响凝结水含氧量,致使凝结水水质恶化。
3、双背压凝汽器真空比较:对于双背压凝汽器,通过隔离方式,如果隔离后发现某侧凝汽器真空值低,排气温度较高,初步划定泄漏范围。
4、凝汽器两侧端差比较:通过凝汽器两侧端差,判断疏水扩容器运行情况,如果存在泄漏端差异常增大。
5、手动操作与凝汽器相连阀门开度:了解汽轮机疏水系统阀门状态,就地操作与凝汽器相连正压蒸汽管路阀门,操作后正压蒸汽充满负压侧管道,判断阀后管道是否存在漏点。
6、氦气检漏分析仪与超声波检漏仪:使用真空检漏设备初步判断具体漏点。
二、现场真空泄漏检查实例
某电厂350MW超临界燃煤机组,真空系统设备配置为:3台真空泵+1台射水抽气器。
超速试验前,真空严密性试验结果为100kPa/min,正常运行状态为1台真空泵+1台射水抽气器。而超速试验后,真空严密性严重下降,需要运行2台真空泵+1台射水抽气器才能维持系统真空,且真空泵电流较大,具体数据为:真空值93.47 kPa、排汽温度39.7℃、真空泵电流130A。
检漏人员现场了解到,此次真空突然恶化之间,只是进行了汽轮机超速试验。由于该试验对机组扰动较大,初步判断真空严密性下降的原因为汽轮机轴封间隙磨损变大、凝汽器本体受损或着与其相关系统管道出现裂痕。
按照分析结果,使用氦气检漏分析仪从汽轮机平台开始至零米检查,主要位置检查结果如下:
很显然,凝汽器喉部存在较大漏点。就地实际检查发现,凝汽器喉部处存在30厘米长的裂痕,如下图。
对漏点处理后,凝汽器真空明显好转,真空严密性试验合格,真空系统正常运行状态为1台真空泵+1台射水抽气器。具体数据为:真空值95.37 kPa、排汽温度34.2℃、真空泵电流113.2A。
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