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某机组推力轴承问题原因分析


  1 问题情况简述

  某机组热态试验时发生油温过高现象,机组返厂拆解后发现止推轴承瓦块端面全部严重磨损,隔离盘喷油孔堵塞,活动推力盘端面呈鱼鳞状。详见下图。

  2 机组工作原理及问题排查 

  2.1 工作原理 

  推力轴承是作用是控制机组工作过程中产生的轴向串动。通过推力盘端面与推力轴承端面的接触控制轴向的串动量。见图3。 

  2.2 问题排查 

  根据运行后的现状,判断造成此情况的原因是推力盘端面与推力轴承端面平行度差,导致机组运行过程中油膜无法形成,两面直接接触,产生高温融化轴承合金。 

  加工过程的记录排查 。总装试装后转外协镀银,镀银后转回按标记重新装配,在总装进行装配时,发现瓦块镀铜面有反酸锈蚀现象且瓦块重新返厂后,在总装重新装配瓦块时,发现瓦块上的对应标记消失。采取措施是将推力块使用设备检查瓦块高度,使用深度尺检查板的厚度,根据检查结果重新装配瓦块。完成后将活动推力盘装上,检查活动推力盘与瓦块间间隙,结果发现有部分面积存在间隙。 

  3 原因分析 

  3.1 配对标识缺失及后续处理对推力轴承整体平面度影响分析 

  (1)瓦块镀铜后在装配成推力轴承后,组合车削端面,钳工电刻打配对标识。 

  (2)第二次镀银后返厂时由于镀铜面存在反酸锈蚀质量问题,重新返外协厂家清除锈蚀时,若采用重新镀铜此时标识会消失。 

  (因此配对标识是在镀铜后采用电刻方式进行打印,深度浅,未穿透铜层达到本体,铜层去除后标记随即消失。 

  (3)发现瓦块标识缺失后,装配人员未重新进行组合加工,而是采用上机床复测瓦块背部高度的方式进行试装配,试装配后也未进行平面接触检查。此种处理方式导致瓦块间的组合加工状态被破坏,整体平面度超差。 

  3.2 推力轴承整体平面度超差对油模建立的影响分析 

  推力轴承的油膜经查阅相关资料,油膜厚度在0.03-0.08左右,若推力瓦块平面度超差,会对油膜的建立产生一定的影响,推力轴承温度会升高,不能有效地润滑和冷却,长时间运行会导致部分瓦块造瓦温升高,严重时会导致烧瓦。

  4 工艺优化 

  4.1 单件产品加工过程中的控制 

  (1)产品加工时控制推力盘端面与推力轴承端面的平行度,及各自端面的平面度。 

  (2)推力瓦块镀铜后,瓦块与支架位置的一一配对标记由电刻改为打钢印。 

  4.2 装配过程中的控制 

  装配后将推力盘与推力轴承进行贴合面积检查,要求接触面积贴合75%以上,且整体及单个瓦块的接触需要均匀。

  5 试验结果 

  经过工艺优化后的方案实施后,机组重新试车,试车结果未发生油温过高现象,拆解后轴承端面及推力盘端面情况正常,无刮瓦及烧瓦情况。

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