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注塑成型问题-变形-这么难调,了解这个方法就会好做的多

你是否曾经遇到过注塑成型后的产品出现变形的情况?这种情况究竟是什么原因导致的?又该如何解决呢?全面了解的朋友可以加图片中的公众号。

在实际操作中,常常会出现产品变形的问题。造成变形的原因有多种,例如温度、模具设计、塑料材料等。为了解决这个问题,我们需要对生产工艺进行精细的调整,例如控制温度、改善模具设计、选择适合的塑料材料等。
只有通过对技术的不断研究和探索,才能更好地解决产品变形的问题。希望通过本文章,同行们能够更加深入地了解注塑成型的生产过程变形问题解决方案,为今后的生产工作提供一些帮助和指导。
接下来看看这个案例的情况

采用两板模、 侧进胶

模流分析结果

由图可知, 熔胶前沿并没有同时到达产品底面, 流动不平衡。
产品的整体变形量为: 0.6093mm~0.1709mm(变形放大10倍后的效果图)
产品底面红圈处外胀, 会在产品装配时,出现松动现象。 这与实际情况一致。

Z方向变形量分析

Z方向变形量:0.3621mm~-0.3549mm(变形放大10倍后效果图)。A点外胀大约0.08mm; B点外胀大约0. 09mm。

改进方案:在产品内部增加筋位以改善熔胶的流动(上图所示) , 如左图所示, 在相关部位增加壁厚, 降低流阻, 使得两侧熔胶流动平衡。

由充填效果图可知, 在经过产品壁厚调整后, 塑流流动较为平衡,熔胶前沿比较同时地到达底部开口缘。

改善之后的分析结果

产品的整体变形量为: 0.5279mm~0.1849mm(变形放大10倍后的效果图)由产品整体变形图可知, 产品底面整体内缩, 使得其与原方案相比有所改善。

Z方向变形量: 0.3001mm~-0.3102mm (变形放大10倍后效果图)。由分析结果可知, A点内缩大约0.12mm, B点内缩大约0.13mm。 (原始设计: A点外胀大约0.08mm; B点外胀大约0. 09mm。 )

改进方案二:增加溢料井
在产品图示位置增加溢流井, 以达到充填平衡的目的

由充填效果图可知, 在增加溢流井后, 达到了充填平衡的目的。

产品的整体变形量为: 0.7048mm~0.1763mm(变形放大10倍后的效果图)由产品整体变形图可知, 产品底面整体内缩, 使得其与原方案相比有所改善。 最大变形处发生在溢流井的位置, 如上图所示。

由分析结果可知, A点内缩大约0.10mm , B点内缩大约0.08mm。 (原始设计: A点外胀大约0.08mm;B点外胀大约0. 09mm。 )

结果比较

设计变更后, 流动较为平衡, 使得产品侧壁由外胀变为内缩, 变形有了明显的改善。 建议尝试。
这里是分析出来之后更改产品的案例,有的时候产品问题通过调机是解决不了的,这就需要通过具体数据去针对性的了解问题的原因,有针对性的去提出改善方案,这样才能更好的去解决问题。
如何通过模流分析的各项数据去做出最合理的改善呢?我们有全面的模流技术讲解,需要提升这方面技术的朋友可以私信我。可以加我好友(微信:ugmf2022)

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