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【注塑案例】第68期PP-R料产品尺寸不良改善方案

文/注塑天下(ID:zhusutianxia)

作者/杨建宏,罗老师

要~努~力!

■产品信息:

    等径三通F12-20*20*20 

    材料: PP-R料 

    模穴数:1×16 制品重量:20.6g


■注塑工艺:

    注塑机吨位:188T 

    螺杆直径:Φ36mm 

    炮筒温度175℃-225℃, 

    模温:前65℃/后68℃滑块型芯65℃  

    储料位置140,余料35,

    储料:12.27秒,射胶:16秒,冷却:32秒,

     成型周期:82秒,保压时间16秒,

    使用4段射压及1段保压合模时间6.8秒,

    开模:5.6秒,顶出:4.2秒,顶退:1.2秒,

    前后模仁各两组、两侧滑块各一组运水

    模具300×280×300


■模具信息:

    冷流道2板模,两侧有侧滑块,O型直接进胶


■产品加工:

    产品出模后由机械手自动剪水口,后由附送带运至自动包装线直接包装


■品质要求:

    产品为直接出货外观件,表面缩水、气纹、熔接线明显不可接受(对照外观签板),扩径测试,静夜压测试,通止规需达到图纸要求,承口底部尺寸19.0±0.1mm承口中部尺寸19.30±0.05承口口部尺寸19.2±0.1mm


品质不良信息:产品承口尺寸不合格及产量不足,不能满足客户生产数量及品质要求


改善如下:

我们首先用风枪吹冷模具型芯,在试啤,产品承口中部尺寸达标,确定是因为模具冷却不足才导致尺寸不良,我们做了以下改善

■案例改善过程信息:

一、产品外观不良现场分析:


    主要原因是前后模温度过高,运水流量不达标;

    冷却时间及开锁摸时间,顶针时间设置不合理,影响产量;

    模具运水孔径设计不合理。


二、产品不良原因分析:


    更改模具运水,由原来的Φ8改到Φ12,降低冷却水温度到18度,杜绝模温过高导致尺寸不良;

    下降冷却时间,由32秒,调整到22秒,取消锁摸延迟时间;

    从新设置工艺参数,调整开合模及顶针位置,速度时间无等待,周期从原来38秒缩短到24秒;

    改善后产品尺寸都在公差范围内,各项检测均达标,产品稳定。


三、改善后产品展示:


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