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现场 | 蓄电池无放电能力导致厂用电监控典型案例

一、事件经过

机组运行方式:某发电公司接县调通知,2018年XX月XX日07时至22时,楼东变#2主变扩建施工,机组需孤网运行,将厂用电源由外接电源转至发电机电源供电。

DCS电源运行方式:DCS由两路电源供电,一路为厂用电供电,一路为UPS供电。

运行参数:5时31分20秒,厂用电成功由外接电切至发电机出口供电,机组负荷2.2MW,主蒸汽压力6.4 MPa,温度531.2℃。

故障现象:12时25分08秒,汽机监盘某凯发现转速下降较快,通过DEH操作盘给定阀位开指令,转速仍下降较快,立即汇报当班值长孙某。

事故处理:12时25分22秒,某凯手动按下停机硬手操,自动主汽门关闭,启动直流油泵,后因厂用电失电,无人监视润滑油压变化及直流油泵停止时间,故无法推测直流油泵实际运行时间和转子惰走时间。12时25分44秒,厂用电消失,DCS系统失电。失电前参数为:机组负荷0.98MW,转速2318.9r/min,主蒸汽压力7.47MPa,温度394.5℃,润滑油压0.8MPa,#1-#4轴承轴瓦温度分别为53.4℃、72.5℃、59℃、70.9℃。12时27分,电气副值杜某对外接厂用电进行恢复,按下厂用电103开关远控按钮两次无反应后汇报电气专工李某某。12时28分,公司领导、生产管理人员、各专业专工、不当班人员到达现场,立即组织现场事故处理。12时38分,运行主管赵某巡检汽机本体情况,发现此时汽轮机转速已降至0r/min。

12时40分,安监部经理任某发现电气零米蓄电池室内有烟雾冒出,用灭火器进行扑救。13时00分,烟雾散尽。15时40分,启动柴油发电机,投入盘车运行。17时20分,直流屏模块恢复正常供电。19时12分,10KV母线恢复正常供电。


二、原因分析

1.汽轮机转速下降的原因为油动机一支LVDT传感器顶部锁紧螺母脱落,DEH伺服板采取高选电压即脱落传感器电压,导致油动机反馈为全开状态,调速系统为防止汽轮机超速自启动保护程序全关调速汽门,已不接受运行人员开调门指令。

2.DCS失电的原因:正常运行DCS由两路电源供电,一路为厂用电供电,一路为由400V段引入经UPS供电,汽轮机跳闸未联跳发电机出口开关,发电机仍接带部分负荷,此时转速下降造成厂用电电压降低,造成厂用电供DCS电源回路保险熔断。同时DCS由UPS供电过程中,由于蓄电池无法提供正常电压,导致UPS电压不稳,UPS供DCS回路电源保险熔断,于12时25分44秒DCS失电

3.蓄电池室冒烟原因:通过调取直流屏检测装置电池巡检仪记录发现,蓄电池供电期间输出电压为187V,且#96、#97两块蓄电池无电压显示,导致蓄电池组整体容量及电压降低,在本次事故发生时在启动直流油泵运行期间,由于蓄电池组无法满足直流系统正常运行电压,造成蓄电池电流升高、在流经连接导线处加剧发热,最终导致蓄电池过热壳体碳化的直接原因。

4.蓄电池已连续运行8年,设备老化整体容量降低,是直流电压偏低的直接原因。蓄电池更换是2018年综合计划大修项目,项目编码为X378991700LF,由于蓄电池集中招标采购流程滞后,未能及时进行更换。

三、暴露问题

1.机组运行中调速汽门LVDT阀杆顶部螺母脱落暴露出项目公司设备管理工作不细致,日常检查、巡视设备流于形式,该及时发现的缺陷没有能够及时发现,以致于隐患长期存在。

2.由于DCS电源柜失电,无法调阅事件发生的顺序和时间以及有关曲线,给事故分析带来了困难,尤其是发变组电气保护动作情况以及辅机运行情况无法得到证实。

3.经调阅直流系统历史记录,发现2018年7月24日曾出现蓄电池供电电压最低到155V,专业技术人员事后没有及时查阅事件记录,充分暴露出电气专业日常巡视检查不细致,专业技术管理不到位。

4.蓄电池过热壳体碳化暴露出专业定期工作执行不到位,没有定期做蓄电池充放电试验,日常工作中没有对连接线及端子线进行检查紧固,未能及时跟踪掌握蓄电池蓄电能力,以致于隐患长期存在。

5.项目公司领导及生产管理人员对员工的培训工作重视不够,事故预想、反事故演习等培训工作流于形式,运行人员技术素质较低,事故分析、判断和处理的应变能力差。

四、防范措施

1.本次对调速汽门LVDT阀杆顶部螺母进行紧固,并进行了拉阀试验,试验结果为调门的阀门特性参数可靠灵活,控制信号与阀门行程符合正常运行要求。要求热控专业把检查LVDT传感器支架、紧固螺丝、磨损情况、线路绝缘检查列入定期工作,利用停机机会检查LVDT线路绝缘及接线符合要求,安装支架、紧固螺母固定要良好。

2.自动主汽门进行了开关试验,发现在冷态状态时开关正常无卡涩现象,但在热态时发现无法迅速关到位,初步判断预启阀存在卡涩情况,已列入检修计划。

3.蓄电池的使用和维护必须严格按照运行规程中相关规范要求执行,定期进行充放电试验,定期检查蓄电池的外壳(蓄电池的清洁度、极柱及壳体是否正常),应保持蓄电池表面清洁干燥,若有灰尘可用柔软织物擦净,定期检查连接线是否松动,如有松动应加以紧固。加强日常巡视检查,定期测量并记录蓄电池单体电压。

4.本着四不放过的原则,深刻汲取本次事故教训,举一反三,针对本次事故,组织全体运行人员学习“全厂失电事故处理”,并结合电力系统《二十五项反事故措施》和典型电力事故处理,定期开展反事故演练,确保机组设备发生异常情况时能准确分析和判断,迅速果断的正确处理。

5.严格执行设备定期试验及切换制度,发现问题及时处理,确保设备安全稳定运行。

6.生产部针对目前运行人员业务技能的实际情况,制定有针对性的培训计划,以提高运行人员现场反事故处理能力作为重点,坚持开展班组日常事故预想和反事故演习活动,定期组织考试,将考试成绩作为提岗的重要依据。

来源:电力安全生产 

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