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注塑里的极端参数
那些年遇到的事儿~
科
普
篇
这是一个真实的案例,发生在好多好多年前,当时难倒了一堆人,用模具方法解决不掉,折腾了将近3个月,最后用注塑工艺解决。但事怎么来的?怎么走的?原理是啥?至今很多人不知道是怎么回事~~~
说几个我的观点:
概况
深圳一家世界500强公司开发了1个新项目 - - - 洗牙机泵体套件,客户是香港创科,也就是TTI,交货地在东莞厚街。洗牙机是啥呢?欧美老人,没有牙齿了,不刷牙而是用水枪冲洗口腔。洗牙机核心部件是泵体和活塞。泵体叫PUMP,材料是PBT,活塞叫housing,材料呢是PE+EVA。
图是泵体的剖面图。
泵体这斜面是5度,这个面与PE材料的HOUSING配合来封水,品质测试标准是3KG水压1分钟不漏水。
解决过程是这样的。
所有人想到的第一个甚至唯一的对策就是模芯抛光,抛光抛了10次以上。模具主管姓黄,50来岁的香港人,非常资深,香港话把黄叫wong,最后wong经理亲自抛光,还不行。最后脸通红,蔫了好长时间,在会上被批时候真有点眼泪汪汪WONG的味道。
怎么办呢?客户不会降低要求。
然后换机器,从国产机换成日本机。一台住友机压力加到2200公斤,速度加到90%还是无效。
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还要继续吗?
大家都绝望了。
问题解决发生在一天晚上,快12点了,我还没下班。因为这个产品害的我天天挨骂,3个月没法正常下班。带着对模具和机器的怨恨,抱着死马就当死马医的心态,我做了一组极端工艺参数。
这里要说下,注塑机特别日本机的压力很大,越是了解机器性能的行业人越是小心翼翼,生怕出事。因为参数极端情况下非常容易出现模具事故。
但当时晚上12点了,头脑发昏了,也有点气急败坏,我做了一组极端参数。
射胶压力从2200公斤加到2600公斤,速度由90%加到99%。
机器开动了,砰的一声,但显示射胶时间与以前参数时比几乎没有变化,好在模具没有打爆。
产品取出来后,末位有些困气焦烧,但切面在显微镜下平滑如镜子,马上做水密封试验,当时就成功了。
第二天,对模具排气做了些简单处理,就正常生产交货了。
后来呀,人们根本不知道发生了什么。无缘无故的坏了又无缘无故的好了?原因是啥没人问。
这个问题问出来呀,肯定很多人开骂: 这普通一个产品,再简单不过了,你们竟然折腾了3个多月,你们笨不笨呀,你们??
事情到此打住。
最后的话:
上面叙述真实不虚。想说句话:知识很多时候不是学习来的,而是琢磨出来的,琢磨不透会讲错话。
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