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【原创】注塑产品表面变形,尺寸超差改善--案例(31)


文/振业注塑汇(ID:zy-plas)

老师/杨建宏,阳老师

■产品信息:

品名:某洗碗机控制面板 

材料:ABS121 

变形度要求:≤1.0mm

模穴数:1 X 1 

制品重量:218.1g

成型要求:

注塑机工作台周边环境卫生干净产品需喷涂、丝印,不能有划、刮伤等表面缺陷

"注塑工艺:

注塑机吨位:450T,

螺杆直径:Φ75mm,

炮筒温度210℃-245℃,

模温设定:前模机水、后模85℃,

成型周期:62″, 

使用4段射压及2段保压

"产品后加工:

水口位加工削平即可,生产品外观确认,OK后直接使用珍珠棉包装

"品质要求:

产品外观划伤、碰花、发亮、欠注、结合线、油印、表面波浪纹等不可、黑点0.2mm、长宽公差值±0.30mm。

品质不良信息:产品表面变形尺寸超差,使用治具定型。

不良产品图片


请看以下参数表:

■案例改善过程信息:

一、外观不良原因分析:

①、产品结构设计为扁平结构,在结构上很难设计有加强筋位等来固定产品形状,所以产品在啤塑时极易变形不良,从而给生产调机带来非常大困扰;

②、模具进胶点加工不合理,长度超过450mm的产品仅使用两处点浇口,过长的流长比需要使用较大的射出压力,过高的射出压力必然造成局部内应力过大,导致产品变形;

③、调机过程中没有完全理解扁长产品变形的调试工艺,不会使用多段保压的改善产品变形

④、模温设定不合理,合理使用前后模具温度差可以改变产品变形方向。所以无法控制好产品表面光泽及波浪纹改善。

二、改善对策过程:

①、在不改动模具结构的前提下,扩大原点浇口,由原φ1.0mm的点浇口,扩大到φ1.5mm,降低进胶阻力,降低射出压力,降低高压填充带来的产品内应力;

②、提高材料熔融温度,降低材料粘度,提升材料流动性,改善不合理的流长比造成的产品内应力变形;

③、使用2段保压,一小一大,既控制好产品尺寸,又保住产品不会变形;

④、调整模具前后模温差,使用温度差异和收缩差异的关系,控制产品变形方向。

三、改善后成果展现:



---杨建宏



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