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5000t/d生产线热工标定与降耗方向分析

  FK水泥有限公司5000t/d生产线采用五级双列旋风预热器系统、NST-I型分解炉和推动篦式冷却机,回转窑规格为Φ4.8m×74m。该线自2011年4月投产以来,热工制度较为稳定,但存在熟料烧成热耗和电耗偏高等问题。为了把握实际生产运行状况,找到热耗偏高的原因,更进一步降低烧成系统的热耗,我校与FK水泥有限公司于2015年8月共同对该生产线进行了综合热工标定检测。

1 化学分析数据及主要标定数据

  标定期间,原料与煤粉质量稳定,系统运行较稳定,标定结果具有代表性和可靠性。现场热工检测方法与数据处理按照JC/T 733—2007《水泥回转窑热平衡测定方法》和GB/T26281—2010《水泥回转窑热平衡、热效率、综合能耗计算方法》进行。化学分析数据及热工标定主要数据见表1~表4。

2 热工标定数据分析

2.1 熟料产量及热耗的总体评价

  该线回灰通过输送机直接送入了斗式提升机中,因此在计算实际料耗时只考虑了部分回灰损失,其余全部重新入窑,所以实际料耗较低。标定期间入窑生料提升机电流221A,投料量为365t/h,折合熟料台时产量240t,日产量约5750t,已达到并超过设计能力;该线平均用煤量32.65t/h,熟料单位烧成热耗 3144.43kJ/kg,折合熟料标准煤耗107.5kg/t,处于国内中等偏下水平,与水泥企业单位产品能耗先进值≤103kg/t [1]相比,还有较大差距。

2.2 系统的主要热支出

2.2.1 C1出口废气带走热量

  预热器出口废气带走的热损失是烧成热耗最大的支出部分,占热耗的17%~22%,也是降低热耗最主要的方向。废气带走的热量由废气量和废气温度共同决定。废气量越大、废气温度越高,则热损失就越大。从表4可知,该线预热器出口总废气量和单位熟料废气量数值均不高,但C1出口废气温度330℃,单位熟料带走热量671.70kJ/kg,较其他厂家偏高(见表5)。目前,不少厂家C1出口废气温度已经可以降到300℃以下。

2.2.2 出篦冷机熟料带走热量

  出篦冷机熟料温度越高,带走热量越多,既影响熟料质量又增加热耗。标定期间该线出篦冷机熟料平均温度在150℃,较高,这与篦冷机工作效果差、鼓入冷却机风量偏小、风量分布不合理有着密切关系。据估算,出篦冷机熟料温度若下降50℃,单位熟料热耗可降低约40kJ/kg,以5000t/d生产线为例,可节约标煤6.8t/d。

  理论上认为熟料烧失量为煤粉中未完全氧化燃烧的碳[3],该厂熟料烧失量平均在0.25%以上,以碳的热值33874kJ/kg估算,带出的单位熟料热量高达85kJ/kg,占熟料烧成热耗的2.7%。

2.3 预热器系统分析

  预热器出口废气温度330℃,较高。导致其温度较高的两个主要原因为:生料与高温烟气换热不佳;各级旋风筒分离效率偏低。现场测定发现,C4A与C5A出口上下级温差仅为50℃,C3B与C4B、C4B与C5B出口温差也分别仅为99℃和50℃,换热较差。C1出口含尘浓度偏高,分离效率较低。

2.4 回转窑与分解炉分析

  理论上二、三次风O2含量为20%左右,高温二、三次风对窑炉煤粉的燃烧以及篦冷机热量的回收显得至关重要。根据现场对三次风风量、气体成分及窑头罩气体成分的测试发现,三次风风量89066Nm3/h,三次风O2含量在4.71%~17%之间波动,窑头罩O2含量平均为14%,严重偏低。燃烧器工作状态较差,煤粉沉降于熟料中,带入篦冷机继续燃烧,降低了窑头罩及三次风的O2含量。

  高温低O2含量的二、三次风导致以下不良影响:

  1)高温低O2含量的三次风不利于分解炉内的煤粉燃烧和传热。三次风实测风量少,满足不了19.12t/h尾煤的需要,但开大的三次风阀门,无助于尾煤的燃烧和生料的换热,有可能缩短煤粉和生料在分解炉中的停留时间,导致温度“倒挂”。因此只能增强窑内通风,与烟室中气体O2含量平均高达2.83%相吻合。

  2)高温低O2含量的二次风无助于窑内煤粉的燃烧,直接导致煤粉燃烧较慢,加之窑内通风过剩,直接造成火焰燃烧距离变长,火力不集中,与烟室温度高达1184℃相吻合。

  3)窑炉内换热较慢及窑内通风过剩也将有利于NOx的生成,增加了分解炉的氨水用量。

  该生产线三次风温实测1080℃(测点位于三次风管中部)。由于火焰偏长,厂方不得已将燃烧器退出零位,直接导致一部分高温烟气进入到三次风管,加之煤粉被带入篦冷机燃烧,拉高了三次风的温度。因此将燃烧器位置调回零位,表6为调整燃烧器位置后的气体成分比较,由此也可判断出不少煤粉被带入篦冷机中燃烧。

2.5 篦冷机及AQC锅炉系统

  出篦冷机熟料平均温度150℃,熟料后端冷却严重,窑热回收效率较低。单位熟料鼓入空气量1.66Nm3/kg,较低(一般三代篦冷机单位熟料配风量为1.9~2.2Nm3/kg)。5000t/d生产线篦冷机风室通常分为三段九个室,一段鼓入风量212204Nm3/h,二段鼓入风量158771Nm3/h,三段鼓入风量26803Nm3/h,一段风量勉强满足32.65t/h煤粉燃烧所需的217671Nm3/h空气(α=1.1),但由于其O2浓度较低,实际难以满足窑内燃烧所需的助燃空气量。其次,AQC锅炉抽取了420℃、168 670Nm3/h的高温空气,气体温度偏高,带走的热量较多,不利于热量的回收。在篦冷机高温段鼓入风量略显不足的情况下,窑头排风机和窑尾高温风机也将出现抢风的现象,造成高温风机转速偏高,电流偏高。

3 节能降耗的方向及措施

3.1 调整燃烧器工作状态

  窑头罩和三次风O2含量低,熟料烧失量高,究其原因是燃烧器工作状态不佳。外风与旋流风配合不当,一次风推力不足,煤粉沉降于熟料中带入篦冷机继续燃烧,消耗高温二、三次风的O2含量,造成窑炉换热较慢、效率低和篦冷机的冷却负担加重及热耗增加的恶性循环。

  适当加大燃烧器一次风的推力,协调外风、旋流风和煤风的配合,避免煤粉不完全燃烧掉入熟料中,也可提高煤粉细度,使用灰分低、燃点低的煤粉,进一步提高煤粉的完全燃烧率,从而减少煤粉在篦冷机的燃烧,提高二、三次风的O2含量。

3.2 增加篦冷机高温段风量

  该线出篦冷机熟料温度偏高,AQC锅炉取风温度偏高(基本维持在420℃以上),单位熟料发电量在33.33kWh/t以上。一段风机风量不足,高温段冷却效果不佳,中温段(二段)熟料温度较高。为此,增大一段风机的压头及风量,保证一段熟料的急冷和窑炉的热风供应,进行厚料层操作,提高二、三次风温,降低AQC锅炉取风温度,避免热源浪费,达到降低烧成热耗的目的。

3.3 提高预热器分离效率和换热效率

  C1出口粉尘浓度高,影响SP锅炉的换热,并增加高温风机的叶轮磨损,降低高温风机的工作效率,应加强对C1内筒的检查。C4A与C5A、C3B与C4B、C4B与C5B上下级温差小,换热较差,应检查翻板阀和撒料箱的工作状况。

4 结论

  通过对现场热工标定数据的分析,得出该系统整体运行正常,个别参数处于较好水平,但也存在较为明显的问题,分析后找到了造成热耗较高的主要原因。如果针对篦冷机和燃烧器问题进行相应的措施,能耗将实现进一步的降低。


作者单位:

邓国亮,齐砚勇,高宇蕾

西南科技大学 材料科学与工程学院

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