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车身电泳粗糙度问题改善措施探讨(1)
导读:为解决电泳固化不良引发粗糙度高,影响车身外观品质的问题,本文通过下调现场电泳槽液颜基比、提高溶剂丙二醇苯醚(PPH)含量、降低烘干炉升温速率和导入新型溶剂的措施,对电泳粗糙度进行改善探讨。结果表明:调整颜基比、溶剂含量、升温速率均无法有效改善粗糙度;添
汽车涂装技术日新月异,光泽高、橘皮低、光亮如镜的外观成为消费者、主机厂、涂料厂家的共同追求。研究表明3C2B工艺的电泳涂膜粗糙度一般情况下控制在Ra≤0. 4 μm,大部分主机厂根据实际生产经验认为Ra≤0. 3 μm才易获得高外观要求品质。影响电泳涂膜粗糙度的因素很多,如车身板材、车身磷化膜、电泳槽液参数、电泳材料特性、现场管理、输送系统、烘烤条件等。已有研究表明降低车身板材粗糙度、细化磷化膜晶粒、调整电泳槽液参数(pH、颜基比、电导率、溶剂含量等)、使用新型电泳涂料、降低升温速率等措施可以改善电泳粗糙度,但因成本或现场生产条件等限制因素,其实际改善效果可能会被削弱。本文由某次电泳粗糙度问题展开,详细探讨问题产生的原因和措施的有效性,从新的出发点解决电泳粗糙度高的问题,并取得良好的改善效果。

1 问题描述及原因分析
1. 1 问题描述
某条涂装线为3C2B工艺,在日常监控车身电泳品质时发现全车系车身电泳粗糙度Ra缓慢升高,持续发生2个多月后维持在高位,同期车身面漆层出现长波(LW)、短波(SW)数据超标、外观变差的现象。选择某A车型的机盖作为代表性区域进行分析,统计机盖平均粗糙度与LW、SW随时间推移的变化趋势,如图1所示;本文粗糙度Ra测量取样长度2. 5 mm,取样5个,取平均值。

0. 45~0. 50 μm,LW、SW出现相同的趋势,最高值可达6. 5、27. 0;超过Ra≤0. 3 μm、LW≤4、SW≤20的管控标准,车身外观质量变差。
1. 2 原因分析
在A车型试制过程中,发现铰链位置电泳固化不良,使用甲基异丁基酮擦拭,出现轻微掉漆现象,其余量产车型正常。对比各车型铰链的烘烤曲线,分析结果如表1所示。

由表1 可知,A 车型铰链位置的保温时间在160 ℃以上仅6. 8 min,无法满足电泳漆烘烤窗口160 ℃以上10 min的最低控制标准。现场烘干炉烘烤能力已达到极限,无法继续提高炉温。考虑通过改良颜料配方,将颜料中催化剂含量提高了25%~35%,以解决A车型铰链位置固化不良的问题。
随着改良颜料不断地添加置换,电泳湿膜中的异氰酸酯封闭剂解封速率和高分子交联固化速率加快,解决了固化不良的问题。但与此同时,引起烘烤过程中流平时间减少,不利于漆膜平滑化,对维持电泳合格粗糙度产生负面影响。图2是改良颜料置换率(改良颜料占槽液总颜料的质量分数)与机盖电泳粗糙度的曲线,从图2可知随着改良颜料的不断添加置换,电泳粗糙度逐渐升高。

2 对策验证与效果确认
在烘干炉烘烤能力已达极限的情况下,流平时间与固化效率成为一对矛盾体,改善流平效果、降低粗糙度可能会影响固化效率,固化效率的不足会严重影响电泳涂膜的附着力、耐腐蚀性、耐崩裂性、耐石击等性能,零件可能因腐蚀而丧失功能,导致汽车发生交通事故等不良后果。故在对策验证过程中必须高度关注固化效果。
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