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高速道岔故障分析判断与处置

一、高速道岔控制电路分析

在分散自律模式下,根据高铁列车运行计划,自动触发列车进路,道岔根据进路需要的联锁关系进行转换,具体道岔动作过程如下。

需要道岔转换至定位时,DCJ↑,需要道岔转换至反位时,FCJ↑。道岔总组合内,尖轨第一牵引点组合动作为:DCJ↑或者FCJ↑,经2DQJ第4组接点向1DQJ线圈4提供KF电源,同时SJ↑,经其第2组前接点向1DQJ线圈3提供KZ电源,使1DQJ↑,并接通1DQJF励磁电路1DQJF↑接通2DQJ转极电路2DQJ转极后,接通2DQJF转极,进而通过已吸起并自闭的1DQJ1DQJF的接点条件,向室外道岔转辙机提供三相380V动作电源。室内三相交流电源通过DBJ,由1DQJ1DQJF2DQJ2DQJF接点条件向转辙机提供动作电源,形成电流回路。如图1所示,DBQ同时有三相平衡电流流过,DBQ输出24V电压驱动BHJ↑,由此,通过1DQJ第3组前接点,BHJ3组前接点,QDJ前接点构成1DQJ自闭电路,此时2DQJ2DQJF已转极至对应位置,转辙机开始动作,实现道岔转换,道岔转换完毕。室外转辙机接点组13或者24闭合,DBJ无输出24V电压,BHJ↓1DQJ↓1DQJF↓,给出相应的道岔表示。

 1 高速道岔室外控制电路简图

二、故障案例分析

1机械卡阻类故障分析

故障现象某站1#道岔由定位向反位转换时,J3牵引点道岔反位无表示,向定位转换时表示正常。

原因分析调看回放微机监测记录,1#道岔J1J2X1、X2均反位表示正常,只有J3反位无表示,微机监测曲线为30s停机曲线,向定位扳动时,道岔启动电流曲线转换4.8s到位(正常转换曲线为5.5s到位)。由此可判断1#道岔J3牵引点反位侧锁钩未上台,属机械卡阻故障。造成的原因可能是J3牵引点反位侧压力大、锁闭板磨卡、夹异物、顶铁松动等。

处置办法现场人员扳动1#道岔过程中发现锁钩不上台,用榔头敲击锁闭板锁钩,明显压力较大,经现场调整压力克服。

23个牵引点道岔不启动类故障分析

故障现象某站1#道岔由定位向反位转换时,道岔反位无表示,定位表示正常。

原因分析经调看回放微机监测,1#道岔由定位向反位转换时,J1向反位转换1.8s后停转、无表示;J2J3则一直处于定位表示;X1牵引点向反位转换1.8s后停转、无表示;X2牵引点一直处于定位表示。结合道岔控制电路分析,J2J3X2牵引点一直处于定位表示,故J2J3X2道岔牵引点启动电路未沟通,1DQJ为励磁吸起,相应牵引点BHJ未吸起,1ZBHJ2ZBHJ未吸起,但J1X1牵引点向反位转换1.8s后停转,说明对应的BHJ均吸起,造成1DQJ、2DQJ无励磁和自闭电源,在经过RC放电后缓放落下,进而造成J1X1牵引点道岔组合内的1DQJ自闭电路断开,1DQJ↓,致使道岔停转。

进一步分析,J2、J3、X2牵引点一直处于定位表示,说明J2、J3、X2牵引点组合1DQJ未吸起,J3牵引点组合1DQJ未吸起是由于J2牵引点组合1DQJ未吸起,1DQJ缺少KZ电源;造成J2牵引点组合1DQJ未吸起的原因可能有本组合2DQJ4组前接点不良、道岔总组合2DQJ11组后接点不良、J1牵引点1DQJ4组前接点不良、DKJ未励磁吸起或者第5组前接点不良、J2牵引点1DQJ故障不吸或者以上分析部分配线不良等;造成X2牵引点组合1DQJ未吸起的原因,可能有本组合2DQJ4组前接点不良、道岔总组合2DQJ12组后接点不良、X1牵引点1DQJ4组前接点不良、DKJ未吸起或者第6组前接点不良、X2牵引点1DQJ故障不吸或者以上部分配线不良等。综合对比分析,能造成J2J3X2牵引点组合1DQJ同时不励磁的原因为DKJ未励磁吸起。DKJ继电器励磁自闭电路如图2所示。

2DKJ继电器励磁自闭电路

DKJ不能可靠励磁吸起的原因可能有J1牵引点1DQJ3组前接点不良、DKJ1组接点不良,不能实现自闭或者其配线不良,以及DKJ本身故障等。

处置办法综合微机监测分析,首先判定为室内故障,室外无需申请邻线限速、本线封锁等措施。联系运转室扳动道岔,室内人员重点观察该组合DKJ是否吸起或者吸起后能否自闭迅速落下,如是DKJ未吸起,则在道岔扳动过程中测试DKJ线圈12电压,发现有直流24V电压,更换该继电器后,再进行扳动试验,设备正常,销记恢复。

个牵引点道岔不启动类故障分析

故障现象某站1#道岔由定位向反位转换时,道岔反位无表示,J1J2定位表示正常,向反位扳动时无表示,J3一直处于定位表示,X1X2定反位表示正常。

原因分析调看微机监测,结合道岔控制电路分析,造成J1J2向反位转换1.8s后停转的原因为J3一直处于定位表示,故J3道岔牵引点启动电路未沟通,相应牵引点BHJ未吸起,1ZBHJ未吸起。但是J1J2对应的BHJ均吸起,造成1DQJ无励磁和自闭电源,在经过RC放电后缓放落下,造成J1J2道岔组合内的1DQJ自闭电路断开,1DQJ失磁落下,致使道岔停转。

进一步分析,1#道岔由定位向反位转换时,J3一直处于定位表示,说明J3组合1DQJ未吸起,而1DQJKZ电源是经J2组合1DQJ4组前接点控制,1DQJKF电源是经道岔总组合2DQJ11组后接点、J3组合2DQJ4组前接点控制,若以上接点接触不良或者其配线不良,均可能造成此现象。或者J3牵引点1DQJ本身故障。

处置办法首先判定为室内故障,室内人员利用数字表直流电压挡进行测试判断,红表笔放至1DQJ线圈3,黑表笔放至1DQJ线圈4,室内由定位向反位扳动测试无电;此时要求红表笔放至1DQJ线圈3不动,黑表笔放至组合侧面06-3测试无电,判断造成1DQJ无法励磁的原因为缺少KZ电源;再将黑表笔放至组合侧面06-3不动,利用道岔扳动,红表笔放至J2道岔牵引点组合1DQJ41接点有24V,继续扳动道岔测试放至1DQJ42接点无电,判断该继电器41-42接点不良,立即对J2组合1DQJ进行更换,更换后扳动试验良好恢复。

尖轨偶发性停转类故障分析

故障现象某站1#道岔由定位向反位转换时,J1J2、J3道岔牵引点反位无表示,X1X2表示正常,再向定位扳动时,道岔定位表示良好,再次来回扳动试验,定反位表示良好,但设备存在安全隐患,属于隐蔽性故障。

原因分析调看微机监测,1#道岔由定位向反位转换时,J1J2、J3牵引点向反位转换1.8s后,启动电流曲线均由1.5A降至0A后道岔停转、向定位扳动表示正常,X1X2牵引点定反位表示正常。结合道岔控制电路分析,造成J1J2、J3向反位转换1.8s后同时停转的原因必然为公共部分,即1DQJ瞬间落下,切断了J1J2、J31DQJ自闭电路,1DQJ↓,致使道岔停转。1.8sRC放电后1DQJ缓放落下时间。

进一步分析,1DQJ励磁电路KF电源在道岔未转换时,通过J1J2、J3道岔组合BHJ4组后接点接通。当道岔转换瞬间RC放电保证1DQJ可靠吸起,道岔转换开始,1ZBHJ↑,通过1ZBHJ6组前接点接通1DQJ励磁电路的KF电源,且同时给RC充电,并通过1ZBHJ4组前接点,接通1DQJ自闭电路的KF电源;自身1DQJ7组前接点接通KZ电源,实现1DQJ的自闭电路。

结合故障现象综合以上分析,当道岔向反位转换时,J1J2J3道岔启动回路沟通后,输出三相平衡电流,其对应的BHJ均吸起,BHJ↑后,第4组后接点断开,断开了1DQJ励磁电路的KF电源,若1ZBHJ↑,则1DQJ的励磁电路由1ZBHJ的第6组接点提供KF电源,其自闭电路由1ZBHJ的第4组提供KF电源,且RC放电时间为1.8s,即1ZBHJ第4组或者第6组前接点任一组接点接通,都不会使1DQJ在道岔转换过程中经RC放电1.8s后瞬间落下,两组接点同时接触不良的概率极小。若1ZBHJ未励磁吸起,或者在道岔转换过程中不能实现自闭,则1ZBHJ↓1ZBHJ第4组和第6组前接点均断开,就会造成1DQJRC放电1.8s后落下。1DQJ励磁自闭电路如图3所示。

分析1ZBHJ励磁及自闭电路1ZBHJ励磁电路KZ电源,通过道岔总组合1DQJ1的第2组后接点控制,KF电源通过J1J2、J3牵引点道岔组合BHJ第6组前接点同时接通,及J1J2、J3牵引点道岔组合任何一个BHJ第6组前接点接触不良,均会造成1ZBHJ因缺少KF电源不能正常励磁。1ZBHJ自闭电路KF电源通过自身1ZBHJ第1组前接点控制,和J1J2、J3牵引点道岔组合任一个BHJ第5组前接点接通控制。1ZBHJ励磁自闭电路如图4所示。J1J2、J3牵引点道岔BHJ第5组前接点同时接触不良的概率极小,重点考虑1ZBHJ第1组前接点不良及公共配线部分。

处置办法由于是偶发性故障,且故障现象只出现了一次,其后扳动试验正常,但设备存在隐患,故结合以上分析要点,对该道岔进行排查:一是组织对1ZBHJ和1DQJ的励磁和自闭电路配线检查,无异常、未发现虚焊及接触不良问题;二是要点进行扳动试验,在扳动过程中首先观察继电器动作状态,发现在道岔扳动时,J1J2、J3BHJ均正常吸起,多次扳动后故障现象出现1次,观察J1J2、J3道岔牵引点组合1DQJ先于BHJ↓,说明道岔J1J2、J3牵引点同时转换1.8s停转的原因为1DQJ自闭电路断开造成。再次扳动试验故障现象消失,应为接触不良的偶发性故障。

在道岔转换过程中,使用数字移频表单频直流电压挡测试1ZBHJ第1组前接点电压为2mv,分别在道岔扳动过程中测试J1J2、J3牵引点道岔组合BHJ第5组前接点压降、第6组前接点压降,J1J3牵引点道岔组合BHJ第6组前接点压降均小于2mv,而J2道岔组合BHJ第6组前接点压降为28mv,现场立即对J2道岔组合BHJ进行更换,更换后再次测试压降为0mv,试验良好后销记。

当晚利用天窗点对该道岔故障进行模拟试验,对J2道岔组合BHJ第6组前接点人为断开进行扳动试验,观察故障现象,与当天故障时机微机监测曲线显示道岔启动电流曲线吻合。结合测试数据,可以判定造成该道岔瞬间不能由定位扳动至反位的原因,为J2道岔组合BHJ第6组前接点接触不良,调看道岔后续运用正常,彻底消除了设备隐患。

 31DQJ励磁自闭电路图

 41ZBHJ励磁自闭电路图

、道岔启动正常无表示类故障分析

故障现象某站1#道岔由定位向反位转换时,J3道岔反位无表示,再向定位扳动时,道岔定位表示良好,再次来回扳动试验,定反位表示良好,但设备存在安全隐患,属于隐蔽性故障。

原因分析经调看回放微机监测,1#道岔由定位向反位转换时,J3牵引点向反位转换5.5s后道岔启动电流曲线三相电流均由1.5A降至0A(正常道岔动作时间为5.5s),反位无表示,向定位扳动表示正常,向定位转换时道岔启动电流动作时间为5.5sX1、X2牵引点定反位表示正常。说明1#道岔J3实际已经转换到位,无1DQJ缓放时的小尾巴曲线。

结合道岔控制电路分析,该故障是由于X1、X3(反位)表示回路开路造成,再次扳动道岔良好,可以初步判断为该牵引点道岔X1、X3(反位)表示回路存在接触不良开路故障,有安全隐患。

处置办法一是检查X1、X3表示回路配线无异常、未发现虚焊及接触不良问题;二是要点进行扳动试验。先将道岔扳动至反位,对转辙机反位表示接点使用数字移频表单频电压挡进行接点降测试(转辙机反位24闭合),测试转辙机23-2425-26、41-42、45-46接点组压降均小于5mv,观察静接点与动接点接触良好无异常; JM3密贴检查器的21-2223-24JM4密贴检查器的11-1213-14接点组压降,其中JM3密贴检查器的23-24接点组压降为35mv,其余接点组压降均小于5mv,现场对该接点动、静接点擦拭,擦拭后再次扳动,压降为28mv,虽然有所降低,但明显大于其他接点组,进一步接点压力,接点片接触压力为3.5N,压力明显不足(《维规》标准为612N),更换该静接点座后扳动试验,测试接点组压降为0。恢复设备正常使用,彻底消除设备隐患。

三、高速道岔故障处置关键点

虽然高速道岔设备基础道床稳固,基本轨、尖轨锁定相对较好,通过精检细修能够大量减少因调整维护不当造成的机械卡阻类、转辙机和密贴检查器接点擦拭不良等故障,但高速道岔相对于普速线路道岔来说,其控制道岔转换的牵引点多,目前大量运用的四机牵引、五机牵引、九机牵引道岔,一方面受高速列车的冲击大,尤其是冬季降雪后易因冰块掉落造成卡阻故障、冰块打击造成杆件变形影响道岔转换的机械故障;另一方面多级牵引道岔控制电路相对较为复杂,发生故障后不能直观判断是哪个牵引点故障,故障处置难度大。所以就要求必须通过认真通过调看微机监测分析,回放故障时机的场景,结合电路分析,首先判断区分故障点在室内还是室外。对于可以明确判定故障点在室内的故障,立即组织指挥人员进行室内测试处置,无需申请邻线限速、本线封锁进行室外上道故障处置,这样可以大大节约故障处置延时,切忌盲目上道。同时对于偶发性自动恢复故障,极具隐蔽性,必须结合微机监测进行分析处置,同时做好盯控,利用天窗时段做好查找和模拟试验,做好故障现象复原,以便找到设备的真正隐患。对于各牵引点同时故障,也要结合微机监测启动电流曲线、开关量和道岔控制逻辑电路分析,查找道岔故障的公共点,予以测试判断处置,最大限度地压缩故障延时,合规、有效处置,保证运输安全畅通。

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