锅炉燃烧优化技术系列
系列一:锅炉燃烧优化的目的及技术现状
系列二:通过燃烧优化提高锅炉运行经济性
系列三:通过燃烧优化提高锅炉运行安全性
系列四:锅炉燃烧优化调整试验内容
《锅炉燃烧系统运行优化调整技术》
作者:西安热工研究院 张广才
系列二
通过燃烧优化提高锅炉运行经济性
1 锅炉的热平衡
100% =(q1 q2 q3 q4 q5 q6)%
式中:
q1—锅炉有效利用热量占输入热量的百分数;
q2—排烟热量损失占输入热量的百分数;
q3—化学不完全燃烧热量损失占输入热量的百分数;
q4—机械不完全燃烧热量损失占输入热量的百分数;
q5—锅炉散热热量损失占输入热量的百分数;
q6—灰渣物理热量损失占输入热量的百分数。
2 锅炉热效率
η= 100 - (q2 q3 q4 q5 q6) = q1
从锅炉热平衡方程式计算式可知:
锅炉运行中如能减少这些热损失,就能提高锅炉的有效利用热量,也就能提高锅炉的效率与运行经济性。
3 通过燃烧优化降低热损失的措施
3.1 影响锅炉排烟热损失因素
排烟热损失主要取决于排烟温度与排烟氧量(过剩空气系数);
排烟热损失是锅炉各项热损失中最大的(5%~7%);
排烟温度每升高10℃.排烟损失约增加0.5%~0.7%);机组发电煤耗升高约1.7 ~2.2g/kWh。
过高的排烟温度,对锅炉后电除尘及脱硫设备的安全运行也构成威胁。
3.1.1 排烟温度升高的主要原因
1) 漏风对排烟温度影响;
原因分析:漏风是指炉膛漏风、制粉系统漏风及烟道漏风,是排烟温度升高的主要原因之一。
减少漏风采取技术措施:
针对锅炉本体及制粉系统的查漏和堵漏工作;
炉底水封槽和炉顶密封;
在运行时,随时关闭各看火门孔;
尽量调整炉膛负压及钢球磨煤机入口负压控制的较低水平等;
经验表明,通过漏风综合治理可降低排烟温度约下降2~3℃。
2)掺冷风量对排烟温度影响;
原因分析:目前国产锅炉机组,往往在设计时认为进入炉膛的风量中,除炉膛及制粉系统漏风外,其他风均通过预热器。实际上制粉系统在运行时,为了协调锅炉燃烧需要的一次风速和磨煤机风量,往往要掺入部分冷风,以保持一定的磨煤机出口温度,结果使通过预热器的风量小于设计值,因而导致排烟温度升高。
磨煤机出口温度偏低:按照《电站磨煤机及制粉系统选型导则》(DL/T 466-2004)规定的磨煤机出口温度,见表1。锅炉设计时热风温度的选择主要取决于燃烧的需要,所选定的热风温度往往高于所要求的磨煤机入口的干燥剂温度,因此要求在磨煤机入口前掺入一部分温度较低的介质,因此,运行中磨煤机出口温度控制的越低,则冷一次风占的比例越大,即流过空预器的风量流量降低,这样引起排烟温度升高。
一次风率偏高:?磨煤机实际运行中,由于磨煤机入口风量测量的不准确,为了保证磨煤机运行安全,风煤比曲线运行控制往往偏离了设计值,?按设计RP923型磨煤机出力35t/h时风量为72t/h,实际运行中达到85t/h,风量相差13t/h,在保持一定的磨煤机出口温度下,一次风量越大,则其中冷一次风量也增大,这样将会造成送风量的降低,从而导致排烟温度升高。
采取技术措施:
目前许多电厂煤质下降,磨煤机出口温度的提高是有一定潜力的。可适当提高一次风风粉混合物的温度,减少冷风的掺入量。
设计合理的风粉比曲线,应定期校验一次风量的测量系统,防止因测量误差导致磨煤机实际运行中一次风量偏大。但一次风率控制太低,易造成一次风管内积粉造成堵管与出现烧喷嘴的故障,因此,要根据原始设计及设备的具体状况、运行煤种来决定磨煤机不同出力下的风煤比。同时满足磨煤机干燥出力和锅炉燃烧要求的一次风速,应控制最低一次风风速不低于18m/s。
示例1:
某电厂排烟温度实际运行值超过了设计值10℃ 以上;
习惯投运5台磨煤机,而另外备用磨煤机的冷风门开度经常在30%左右,同时磨煤机出口一次风管隔绝门全开,实测备用磨煤机对应冷风量约70~ 80t/h左右;
通过调整对比。磨煤机出口隔绝门全开,入口冷风门开30%时,锅炉排烟温度为136.43℃ ,磨煤机出口隔绝门全关后,在同样负荷下排烟温度为133.72℃ ,比全开时排烟温度降低了2.71℃ ,因此在运行调整中不能忽视一些设备的缺陷。将磨煤机出口温度提高7℃ ,通过试验排烟温度下降了2℃ 。
3)受热面积灰引起排烟温度升高;
原因分析:受热面积灰指锅炉受热面积灰、结渣及空预器传热元件积灰,锅炉受热面积灰将使受热面传热系数降低,锅炉吸热量降低,烟气放热量减少。空预器入口烟温升高,从而导致排烟温度升高;空气预热器堵灰则使空气预热器传热面积减少,也将使烟气的放热量减少,使排烟温度升高。
减少漏风采取技术措施:各个电厂普遍存在煤质变差,发热量下降灰分增加问题,运行中在汽温保证的前提下优化吹灰,确保吹灰器运行正常,将空气预热器压差控制在合理范围。
4)空预器入口风温高引起排烟升高;
在夏天,空气预热器入口风温高,空气预热器传热温差小,烟气的放热量就少,从而使排烟温度升高。同时制粉系统需要的热风减少,流过空预器的一次风减少,排烟温度升高,这属于环境因素,是难以克服的,若增加过多的受热面,降低空预器入口烟温。
则冬季时,排烟温度会低于露点值,为防止空预器低温腐蚀,必须投入暖风器,来提高排烟温度,这样,辅汽损失会增大,所以要根据环境温度变化的规律,综合考虑设计布置受热面及暖风器。
除环境温度影响外,个别厂热风再循环关闭不严密引起排烟温度升高。
5)受热面布置原因引起排烟温度升高;
由于锅炉设计时,对炉膛沾污系数估算不准,使得受热面布置不合理,或者是由于结构不佳造成受热面吸热不足,导致空预器入口烟温偏高,从而使得排烟温度升高,这需要重新进行设计校核计算,必要时可采取增加省煤器管排,或将省煤器由光管式改为鳍片式,增加省煤器的吸热量,降低空预器入口烟温。
6)煤质变差引起排烟温度升高。
煤质变差水分、灰分增大,发热量降低,燃料消耗量增大,烟气量增大。
加强燃料采购与配煤管理,控制燃煤质量,尽可能接近设计煤种。
通过以上分析,影响排烟温度因素中与锅炉燃烧调整有关主要有漏风、掺冷风量与受热面积灰,因此在运行中要加强调整,最大限度的降低排烟热损失。
3.1.2 通过燃烧调整确定最佳过剩空气系数
除排烟温度对排烟热损失影响大外,过剩空气系数对排烟损失也影响较大,炉内过剩空气系数α过大或过小,都会对锅炉的效率产生直接影响(即锅炉各项热损失总和发生变化)。一般来说,q2将随过剩空气系数的增加而增大,而q4却随α增大而降低,因此最合理的过剩系数,应使q2、q3、q4之和为最小,此时的α被称为最佳过剩空气系数。
α确定方法:在稳定负荷与煤种下进行;同时调整期间不进行吹灰,调整试验值可在炉膛出口的设计值附近选3-4个值进行,试验时保持一次风量不变,通过调整送风机的开度改变过剩系数值。按照反平衡获得不同工况下的锅炉效率,并在不同负荷下进行过剩空气系数的调整,最终获得不同负荷下最佳过剩空气系数曲线。如果锅炉燃烧不同煤种时要进行不同煤种过剩空气系数的调整。
上图为某项目的示例,每台机组都需要根据试验绘制出自己的曲线。
3.2 影响机械不完全燃烧热损失因素
机械不完全燃烧热损失是燃煤锅炉的主要损失之一,通常仅次排烟热损失 ,一般约占0.5%~ 5%,主要取决于灰渣可燃物含量。
燃煤灰分含量约20%、低位发热量约22 MJ/kg时,通常飞灰可燃物含量每增加1个百分点,机械不完全燃烧损失增加约0.3~ 0.4个百分点,锅炉热效率降低约0.3~ 0.4个百分点,机组发电煤耗升高约1.0~ 1.3 g/kWh。
3.2.1 降低灰渣可燃物含量的主要对策
加强燃料采购和配煤管理工作,定期对入炉煤、煤粉、飞灰和大渣进行取样与化验分析,指导运行调整。
安装在线检测装置,提高锅炉运行操作指导的实时性、准确性。
定期进行制粉系统与燃烧系统运行优化,确定经济煤粉细度与最佳炉膛出口过剩氧量。
提高制粉系统设备的检修维护质量,进行必要的技术改造,确保达到需要的煤粉细度,降低一次风管出口煤粉浓度的偏差值。
3.2.2 经济煤粉细度的调整
1)经济煤粉细度定义:经济煤粉细度是指使锅炉的不完全燃烧损失与制粉系统电耗之和,
即( q4 qzf)为最小的煤粉细度 。
其中: 制粉单耗qzf( %)按下式整理成与q4损失相当的热量损失。
qzf=2930bPzf/BQr
式中:
b——本电厂的标准煤耗g/(kWh);
B——入炉煤量, kg/h;
Pzf——制粉系统总电耗, kW。
2) 煤粉细度选取:根据中华人民共和国电力行业标准《 大容量煤粉锅炉炉膛选型导则》 ( DL/T 831-2002),煤粉细度按下式选取:
R90= K+ 0.5nVdaf
式中:
K—系数,对于Vdaf>25%的煤质, K= 4;对于Vdaf= 15%~ 25%的煤质, K= 2;对于Vdaf<15%的煤质, K= 0。
3) 经济煤粉细度的选取考虑因素:煤的燃烧特性。一般来说,挥发分高、灰分少、发热量高的煤燃烧性能好,煤粉细度可以放粗;燃烧方式、炉膛的热强度和炉膛的大小。炉膛的热强度高及大炉膛时,煤粉细度可以放粗;煤粉的均匀性系数。均匀性好煤粉细度可以放粗。
4) 经济煤粉细度经验选取:由于考虑到制粉单耗qzf试验比较复杂,较简单的方法是只测量飞灰可燃物的Cfh与R90的关系。如图4.2所示,在R90较小时,随着R90的增加, Cfh变化比较平缓,但超过某一值后(图中C点), Cfh迅速增大,可以将此转折点作为经济细度的估计值。
图4.2 飞灰可燃物与煤粉细度的关系
通过调整,获得煤粉细度与粗粉分离器挡板开度(或转速)之间的具体关系,以便向运行人员提供运行中控制煤粉细度。如果煤种发生变化可适当调整。
示例3:某厂锅炉为原苏联制造的210MW机组配套锅炉,该机组投产以来锅炉飞灰可燃物偏高,基本处于8%~ 15%之间。
煤粉细度R90从11%调整到5%,飞灰由燃烧调整前的8%~ 15%下降到调整后的4%-8%,锅炉效率由调整前的85%-86%上升至88%以上,初步估算可使煤耗下降5~ 6g以上。
3.3 影响化学不完全燃烧热损失因素
化学不完全燃烧热损失是指排烟中残留的可燃气体,如CO、H2、CH4等未放出其燃烧热而造成的损失。在煤粉炉中,q3一般不超过0.5%;
根据燃料性质和燃烧方式,控制合理的过剩空气系数,是运行调整减少q3的主要措施。
3.4 影响散热损失因素
散热损失的大小,主要决定于锅炉容量、锅炉外表面积、炉墙结构、管道保温以及周围的空气温度等。
3.5 影响灰渣物理热损失q6因素
它的大小与燃料的灰分、炉渣占总灰量的份额、排渣方式以及炉渣温度等因素有关。
液态排渣炉,由于其排渣量和排渣温度均大于固态排渣炉,故此项热损失就要比固态排渣炉大。事实上,液态排渣炉的q6必须考虑,?
对于固态排渣煤粉炉,当燃煤的折算灰分小于10%,可以忽略灰渣物理热损失,只有当燃用高灰分煤时考虑计入q6。。
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