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ZRM精整工作日报
填写 无工作可以不写
20190430工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.灭火器点检
2.17zz 4203 板型辊轴承购买
3.4辊检查4根-共同

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.
2.
3.

精整:外协2人人
1.stl废边边丝清理
2.cbl入口芯轴抱闸出油口接头漏油,拆卸更换接头,使用正常
3.cbl出口转向辊液压缸修理1个
20190429工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.压滤机1号污泥泵泵轴渗油,压盖螺栓紧固
2.spm 润滑站润滑泵仓库备件维修完成-现状态:良
3.入口齿轮箱齿轮油清理

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.SD工单结束
2.仓库备件统计整理list
3.整备间整理更换板型辊工具归还。
4.研磨机上料轨道下料焊接制作安装完成。
5.2019改善复原课题制作

精整:外协2人
1.cbl出口侧导被撞掉,更换两组滑块,更换螺栓,安装调试后动作正常
2.cbl焊机紧固入口夹具驱动侧大螺母松动,出口横移液压缸缸杆松动。
3.张力辊新到辊检查,表面无异常。

20190428工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.4辊检查4根
2.4辊轨道异物清理
3.出口4辊操作侧液压缸固定座螺栓断裂更换
4.侧导胶辊包胶2
5.轧机备件统计(电子版制作)
6.spm 抛光器拆卸图纸确认,修改

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.POR钢卷小车升降液压缸升起进油端法兰焊接处渗油拆卸焊接修理。
2.
3.

精整:
1.tll入口纸张开卷机更换气管2根,缩短长度防止损坏。
2.辊子包胶回来张力辊2根,3辊3根,挤干辊4根,矫直机转向辊3根
3.
20190426工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.
2.
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.出口支撑门套筒液压缸渗油修理(端盖松动紧固)
2.回收油箱2#泵压力表球阀更换
3.R阀台滤芯更换
4.油雾风机滤网检查连接处螺栓紧固
5.出口伸缩盖板矫正
6.sludge tank压泥机管道增加支撑
7.低压站回油滤芯更换
8.高压站2号泵阀台测压点接头渗透更换
9.二级过滤管道单向阀透明视窗清理
10.轴承专项点检:1.矫直机辊子轴承检查,夹送辊上辊轴承压盖固定螺栓磨损螺栓锁紧垫片更换2.POR小车辊子轴承检查良好
12.蓄能器检查补充氮气,D阀台惰辊2bar补充到12bar,M阀台惰辊2bar补充到12bar,右上二中间悬挂3bar补充到4bar.
13.阀台渗油点检查:C、D、M、Q、G阀台油污清理。
14.入口板型辊轴承更换
15.机房检查:二中间悬挂轴承检查-良;铜拉杆检查-良;止推轴承检查-良;支承辊偏心马达齿轮检查-良;轧机房螺栓紧固;fork探伤-良;
16.两辊擦拭器更换
17.四辊润滑管道疏通检查出口机架检查
18.侧导压辊检查,压辊更换两个,轴承更换两个
19.油雾气检查-补充加油6ea油杯



精整:
1.仓库备件整理,填写至电脑文档
2.
3. 20190425工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.4辊冲洗检查3根
2.spm 液压站低压3号更换压力表-状态:良
3.spm高压1号安装压力表
4.蒸汽压力表安装-状态:良

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.SD工单制作
2.仓库备件统计
3.研磨机横向移动盖板制作焊接安装。
4.磨辊间叉车反光镜底座制作,反光镜安装。
5.SLUDGE TANK PUMP不抽油检查,加注引油正常使用。
6.整备间整理,检修备件准备.

精整:
1.cbl出口转向辊液压缸修理2个,更换头部密封和防尘圈,未试压
2.仓库备件统计
3.铜管冷却器手工制作
4.维修改善制作
5.TLL皮带助卷机螺栓紧固

20190424工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.A跨ZRM 齿轮箱大齿轮备件吊运至大型备件仓库存放2EA
2.
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.周报制作
2.SD计划制作
3.

精整:
1.tll废边卷取机更换侧板轴承32018 2个,套安装轴承处有磨损。
2.维修改善制作
3.旧纸张重卷刀架打孔攻丝
20190423工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.4辊检查10EA-共同
2.冷却水管道与厂家确认
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.入口板型辊震动检查
2.2号磨床头架面板螺栓紧固
3.

精整:
1.tll皮带助卷机操作侧液压缸销子篡位,复位安装
2.cbl脱脂段废水坑抽水
3旧纸张重卷刀架车床加工制作
20190422工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.地下换气风机螺栓缺失补充1EA
2.反冲洗回气压力确认正常
3.YV101渗油清理轧制油系统
4.spm购买要求书制作

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.压泥机管道弯头焊接处渗漏拆卸焊接。
2.工厂更换二中间,悬挂轴承、铜拉杆检查。
3.安全销更换
4.4号磨床冷却水管道拆卸清理,泵拆卸清理。

精整:外协2人
1.旧重卷切纸设备拆卸测绘安装,隔离环轴打磨,环滑动正常
2.挤干辊风刀驱动侧向后吹,调整方向,固定。
3. STL圆盘剪导辊更换,直径60x70的3个
4.CBL入口夹送辊减速机液位视窗螺栓漏油更换垫片
4 20190419工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1#zrm检修
1.止推轴承更换1EA驱动侧
2.C辊润滑密封更换6EA(小弹簧)
3.轴承专项点检:矫直机、钢卷小车完成。
4.油雾风机压缩空气吹扫,行车上方接油盒开焊固定,地面油污清扫。
5.入口阀台,cpc阀台,出口阀台油污清理。
6.板型辊轴承-状态:良;卡簧检查-出口更
7.风机管道气缸定位销脱落,安装紧固
8.地下液压管道异音,管道管恰紧固
9.两棍擦拭器组装、更换、拆卸
10.四辊、两棍机架检查紧固,底座弹簧矫正
11.重点部位加油
12.por纸张卷曲机导料台加宽改造
13.过滤系统AV212/AV205
AV312阀更换
14.协助工厂焊接踏板
15.右上1中间拉杆裂纹更换
16.2中间驱动轴探伤检查未发现裂纹
17.1中间横移液压缸探伤检查状态良好
18.fork探伤检查状态良好
19.主压下齿条验收间隙偏大不合格
20.悬挂轴承检查状态良好

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.
2.
3.

精整:
1.STL废边卷取轴承座刷漆
2.STL1#活套驱动侧导板台液压缸油渗漏
3.CBL入口芯轴齿轮箱视窗油渗漏

20190418工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.四辊检查5EA
2.spm出口流量计改造管道确认
3.压滤机储油灌溢流管道安装

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.入口板型辊振动测量
2.整备间整理,废品入库
3.矫直机连轴器螺栓紧固


精整:
1.归还中心仓库液压小车,归还STL入口纸张卷取丝杠铜螺母1套。
2.更换下来STL废边卷取轴拉到废料库,轴承座及链条链轮集中存放在TLL工具车角落。
3.STL废边卷取轴承座螺栓松动紧固,TLL废边卷取边丝清理。
4.CBL引带小车链条调整拆掉5扣。
5. 焊接制作现场使用工具锤子 5 把。
20190417工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.安全销等备件购买
2.虚仓备件统计
3.入口钢卷小车阀门调整(不知谁关了一半)

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.入口板型辊震动测量
2.2号磨床冷却水调整
3.

精整:STL SD
1.圆盘剪轨道液压缸拆卸检查缸头无松动,驱动齿轮箱工作时出气口有滴油现象增加2个密封圈
2.入口钢卷小车缸头固定块螺栓M16x120 4支
3.入口出口卷纸机丝杠检查清理涂抹润滑脂
4.入口剪刀弹板轴检查螺栓紧固
5.废边卷取机轴键槽铣床加工
6.废边卷取机驱动轴拆卸更换,更换轴1个轴承23026(2)轴承座一套,联轴器1个.焊接肥料坑扶手
7.出入口齿轮箱,圆盘剪齿轮箱轴承检查,未见异常。
8.出口液压站1号泵更换进油滤芯。
9.出口检查台更换导辊2根,转动良好。
10.入口纸张卷曲机铜螺母检查,操作侧良好,驱动侧磨损,更换,使用良好。
20190416工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm 地下蒸汽管的活接渗水修理2ea
2.压滤机储油灌加溢流管道,制作配管
3.板型辊拆箱确认
4.轴承加热器借用

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
入口版型辊异音检查
拆卸两侧轴承端盖清理油脂,加注新油脂(还有异音)
更换版型辊资材工具准备
2.
3.

精整:
1.包装外环机加注齿轮油,使用正常。
2.stl sd计划制作签字
stl废边卷取机边丝清理,轴承座螺栓固。
仓库液压小车借用
5.大型仓库STL废边卷取轴尺寸不符运到机加工修改车床锯床铣床加工

20190415工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm 热交换器到货验收
2.3号喷射泵渗油清理
3.虚仓备件统计

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.入口检查台底座固定
2.仓库备件统计确认
3.

精整:13CBL SD
1.出口转向辊液压缸更换联合2
2.焊机后安装电机吹风,制作框架安装风刀
3.引带小车刷辊下辊高度调整,气缸接头内弹簧取出安装挡块
4.焊机焊缝大,紧固液压缸,焊缝正常,焊机夹具液压缸固定螺栓检查无松动,缸杆检查无松动。大螺母出口驱动侧松动紧固。
5.焊机出口提升辊气管拆卸改造,气管安装在气缸下,整齐划一
6.入口剪刀夹送辊更换2*个,轴承无损坏,更换润滑脂
7.出口epc漏油,检查,阀台出油管松动渗油,紧固后无泄漏。
8.CBL矫直机框架开焊焊接
9.CBL入口防撞辊支架加固焊接
10.CBL引带小车导板与导辊检查间隙调整
20190412工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.2号过滤系统反冲洗确认,压力与一号基本一样
2.研磨机学习
3.抹布到货10袋
4.spm购买要求书制作
5.zrm四辊检查八根

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.研磨机安装调试
2.回收油箱2号泵管道测压点渗漏,检修球阀更换。
3.

精整:无外协
1.cbl sd计划制作签字
2.接收包胶辊子张力计4根,跳辊1根
3.重卷抱闸旧设备锥形头脱落,拆卸卡簧脱落,安装复位。
4.tll cpc液压缸运送到大型仓库存放
5.抹布到货5袋
20190411工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.过滤系统反冲洗动作确认正常
2.一级泵4号渗油清理
3.drain pump管道螺栓缺失补充
4.3号喷射泵渗油清理

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.研磨机安装调试
2.
3.

精整:外协14tllsd
1.矫直机水平检查,良好,联轴器检查无异常,4号更换铜联轴器,更换下辊链条轴底座及轴承60/28,固定螺栓重新打孔攻丝。更换张紧轮及轴承6904.拆卸滑动块,涨紧轮调整正常,链条松紧状态良好
2.焊机拆卸焊轮轴及轴套,内部油污清理,更换新焊机用油。冷却系统防冻液更换为水。
3.入口剪弹板拆卸,弹簧轴卡簧脱落安装
4.出口张力辊电机侧联轴器检查结束4个,无磨损,更换润滑脂

20190410工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.压虑机渗油管的法兰、泵、阀紧固处理,油污清扫
2. 1#zrm风机管的排油,地面油污清理
3.spm工作辊主起升液压缸拆卸工装支架底座焊接制作
4.spm现场油污清扫

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.侧导压辊包胶5ea
2.中心润滑站冷却水温度调整。
3.

精整:
1.tll sd计划制作。
2.辊子外出胶辊子包胶
3辊 2根上下辊各1根 u8 d6
张力计 4根 ttm7.10.15.14.
挤干辊 5根
tll矫直机转向辊丁晴橡胶3根
cbl焊机提升辊白色硅胶4根
导板台80辊14根 60一根 1600 3根
3.cpc液压缸大型仓库吊出
4.stl 废边气缸底座销子窜出复位安装,圆盘剪齿轮箱渗油清理。
5.中心仓库备件使用位置表统计
6.包装内环机螺栓松动紧固
20190409工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.4号过滤罐YV412进气阀开关不灵活更换阀门
2.SPM EAM 检修工单完结
3.ZRM & SPM 仓库备件清单制作
4.工厂更换二中间悬挂轴承检查状态良好。

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.NO.2 ZRM SD工单结束
2.2018改善事例制作
3.四辊擦拭器N辊架变形,辊架分解测量。

精整:3人
1.cbl焊机出口导辊轴断裂,更换轴和新导辊,轴承无损坏
2.cbl焊机焊缝大,液压缸松动,紧固到位,焊缝良好。
3.重卷行车车轮检查,南侧西侧有晃动,轴承挡圈磨损,其它正常,车轮槽比轨道宽15mm.车轮安装备件测绘
3.stl废边边丝卡入清理。
3. 20190408工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.
2.
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.驱动轴抽出检查探伤剂探伤,状态良好,超声波探伤1372mm卡簧处有缺陷,止推轴承更换1个,主压下齿条工厂换辊造成断裂更换,一中间横移探伤良好,二中间驱动轴齿套备件验收,二中间齿套盖板更换1个。
2.四辊擦拭器检查4个,2辊更换4个。
3.NO.2皮带助卷机皮带断裂更换
4.drain tank至过滤罐走廊加宽改善
5.h key 探伤检查 良好
6.中心润滑站循环泵联轴器保护罩开口视窗改善
7.mill 输入轴固定块焊接位置探伤检查:状态良好
8.液压站Y型过滤器滤芯清理
9.drain pump及管道检查无堵塞
10.MILL BRAKE 拆卸检查
11.P.O.R MANDREL 头部拆卸检查
12.油雾风机联轴器拆卸检查

精整:
1.接收3辊上下辊各一根,辊面良好,轴修复。
2.灭火器点检,5个不能用,2个能用。
3.cbl入口齿轮箱润滑管道渗油,拆卸增加密封,无泄漏。
20190407工作日志
1.CBL 出口夹送辊驱动侧辊轴断裂更换新辊及轴承22215E 2ea
20190404工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1 .轧机断带,安销更换
2.驱动侧设备检
3.灭火器点检
4.安全销备件领用4EA
5.4辊检查8SET(共同)
6.4号过滤罐流量低手动反冲洗

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.
2.
3.

精整:
1.TLL出口打包机气管三通漏气更换12的三通快速接头1个
2.仓库备件统计名称数量
3.tll皮带助卷机头部螺栓紧固
20190403工作日志
NO.1 ZRM & SPM
SPM 检修
1.轴承专项点检检查-状态:良
2.吸尘风机软连接更换2EA
3.齿轮箱观察窗渗油修理
4.出口高低速液压缸渗油紧固
5.1号油雾风机接油槽开焊,用铁丝固定(检修焊接)
6.液压站联轴器检查(良好)
7.液压站回油滤芯更换
8.H KEY探伤检查(良好)
9.后改造磨辊装置拆除

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.压泥机问题点改善,泵控制线整理固定、平台护栏增加边铁、接油槽增加防护板、进油口压力表增加、泵机械密封处增加排油管、泵进油口焊接管道渗漏3处进行补焊,护栏和管道刷漆。
2.
3.

精整:
1.现场联轴器护罩破损更换亚克力板8个
2.STL入口纸张卷取机锥形头压盖脱落制作压盖1个
3.TLL焊机入口侧导联轴器胶垫破损更换胶垫1个
4.纸张重卷线型滑轨缺油加注黄油16个注油口
5.stl出口剪刀弹板弹簧轴松动3个紧固。
20190402工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.4号过滤罐自动反冲洗后流量3800,阀门确认正常
2.2罐流量低自动反冲洗,阀门确认正常
3.回收油箱泵体组装
4.spm检修资材准备
5.spm tbm制作,入口吹扫设施备件准备
6.spm灭火器点检

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.X跨废品清理运至废品仓库
2.SD计划制作
3.辅压站液压油补充液位20.5
4.废油桶入库2个
5.压泥机管道支架焊接

精整:外协2人
1.现场辊架,备件柜,小车存放区域卫生清扫
2.stl出口2号泵更换进油滤芯,使用震动比以前小。
3.stl废边气缸拆卸清理,头部防尘圈和密封圈损坏,更换后安装,维修结束
4.现场联轴器护罩清理破损数量统计共8个需要更换亚克力板
20190401工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm 辊架辊子头保养包膜,辊子包纸,辊架清扫;工具柜、工作平台区域清扫
2.spm工作辊主起升液压缸拆卸架吊运存放
3.spm现场油污清扫
4.X跨工具柜及辊架卫生清理
5.驱动侧止推轴承轴承座螺栓紧固(螺母脱落)
6.四辊擦拭器盖板领用4EA

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.四辊检查4个(共同)
2.锥形罐下方油污清理
3.废品入库

精整:外协2人
1.stl废边侧板磨损,切割更换焊接侧板
2.tll废边轴承座边丝卡入,拆卸轴承盖,清理边丝,侧板磨损更换,边丝卡入清理
3.cbl引带小车刷辊防撞栏焊接安装
4.stl打包机快速接头损坏漏气更换.
20190329工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.4203出库100EA
2.检修资材工单确认出库
3.压泥机接油箱改善增加球阀

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.压泥机sludge tank管道改善施工(共同)
2.四辊擦拭器检查5根(共同)
3.

精整:外协2人
1.stl出口支撑臂液压缸修理结束吊运至大型仓库,出口转转液压缸吊出准备修理
2.tll皮带助卷机头部螺栓松动紧固。
3.cbl引带台下料槽钢,垫引带方便吊运。
4.CBL刷辊吹扫装置防撞拦下料。
5.TLL矫直机铜联轴器备件缩短总长度铣床加工完成
20190328工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.出口2/4辊底座弹簧倾斜矫正
2.灭火器统计
3.备件统计(共同)

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.1-3号磨床液压油补充
2.费备件入库
3.4辊检查3个(共同)

精整:
1.cbl出口驱动侧液压缸调速阀漏油更换1个,试压无泄漏,焊机液压缸紧固,出口操作侧液压缸固定螺栓松动一个,驱动侧大螺母松动,入口驱动侧液压缸固定螺母松动1个,大螺母松动,缸头都无松动。出口横移液压缸操作侧松动一点紧固。
2.stl纸张开卷机气管保护架砸掉,改善为6个腿支撑,防止再次砸落
3.TLL矫直机铜联轴器备件铣床加工改善缩短总长度
20190327工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1#zrm检修
1.机房检查:二中间悬挂轴承检查-良;铜拉杆检查-良;止推轴承检查-良;支承辊偏心马达齿轮检查-良;轧机房螺栓紧固;fork探伤-良
2.入口导板台pp板更换2ea
3.出口导板台pp板螺栓紧固-螺栓脱落2个安装紧固
4.板型辊上方[dms板]螺栓检查紧固-良
5.侧导辊检查-侧导压辊更换2ea
6.por、入口、mill、出口齿轮箱检查-良
7.泵类专项点检:高压泵、低压泵、中心润滑泵,状态良好,一级泵2#3#4#有轻微渗漏,回收油箱4号泵联轴器弹性垫全部损坏更换,3号泵连轴器螺栓补充1个
8.3号过滤罐YV312开关不灵活更换
9.过滤系统自动存储罐堵塞疏通清理
10.换辊小车联轴器测绘
11.回收油箱2号泵渗油修理(更换垫片)
12.中心润滑站循环泵检查
(无渗漏)联轴器型号确认,保护罩开口改善
13.两辊擦拭器更换
四辊擦拭器检查5EA
14.出口纸张卷取机打折原因查找(操作侧轴承转动不灵活调整;转向辊操作侧低8mm加垫片调整)
15.安全销更换
16.入口芯轴扇形板拆卸检查:芯轴油道修复,扇形板注油嘴更换
17.出口风机管道漏油增加引油管改善
18.出入口板形辊卡簧检查
1.spm转向辊齿轮箱、压下辊齿轮箱到货,临时存放-待验收
19.油雾风机管道螺栓紧固,地面油污清扫。
20.重点部位加油,入口支撑门套筒油嘴缺失4个补充,POR支撑门油嘴损坏更换



NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.
2.
3.

精整:
1.tll挤干辊处风刀电磁阀不能关闭,拆卸检查,拉伸一下弹簧,清理内部杂质,安装复位后使用正常
2.灭火器点检,台账制作
3.仓库备件盘点,进度一半。
20190326工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.工作文件制作
2.
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.安全销更换
2.操作侧侧导压下辊脱胶更换
3.工厂更换二中间,悬挂轴承检查

精整:外协1人
1.维修改善制作
2.stl支撑臂液压缸漏油维修,更换头部密封,防尘圈
3.氧气乙炔表拆卸,准备检测,现场更换新表。
4.现场漏油点油污清理。
5.挤干辊轴承座垫圈下料
6.TLL矫直机铜联轴器备件铣床修改尺寸
20190325工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm 工作辊垫片制作
2.spm 辊架清扫
3.sludge pump 添加引油
4 .spm工作辊主起升液压缸拆卸工装制作
5.皮带助卷机头部螺栓紧固
6.大门液压管管夹松动紧固
7.17ZZ轴承到货400EA


NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.齿轮箱轴承230/630 ZPSS借用装车
2.
3.

精整:外协2人
1.STL出口纸张开卷机气管支架开焊焊接
2.STL三辊轴承座黄油嘴安装
3.仓库精整备件整理
4.引带台下消耗品整理。

20190322工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.压缩空气漏气点统计
2.spm入口齿轮箱输入轴端盖顶丝螺栓孔渗油,安装顶丝1ea防止漏油
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.压缩空气漏气点统计,油雾风机截气闸控制阀漏气修理。
2.
3.

精整:外协14
1.皮带张力机操作侧顶棚立柱位置更改,毛毡底座木板拆卸测量
2.出口转向辊轴承座操作侧安装标尺
3.翻转机南侧护栏门叉车碰边护栏门加宽
4.覆膜机拆卸除油漆(抱闸一侧夹板裂纹)
5.废边卷取机轴打磨,轴磨损一道宽度五厘米沟(计划更换)
6.出口支撑臂液压缸渗油,更换液压缸,调试无泄漏,连接轴加注润滑脂,臂支撑芯轴间隙调整,接触位置适中。
7.入口钢卷小车液压缸头固定块螺栓更换2个,紧固到位。
8.出口液压站2号液压泵联轴器同轴度调整,链条齿轮无磨损,调试声音变小,但是泵有震动。1号泵链条损坏更换。
9.圆盘剪轨道液压缸检查,无松动,固定钩调整2组,圆盘剪行走无卡组
10.废边卷取机压辊气缸漏气更换气缸1个,气缸连接轴开焊焊接。
11.导辊检查发现侧导导辊磨损严重更换导辊1根
12.丝杠检查清理杂质和润滑脂涂抹新润滑脂
13.三辊更换轴承座4个,压盖4个,轴承22218- 2个上辊下辊各1根。
14.出口气涨轴气管打孔攻丝固定。

20190321工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.仓库备件盘库-共同
2.spm 出口阀台支撑门换向阀渗油密封更换2ea
3.换辊小车框架向东偏移调整

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.drain tank 至sludge tank油泵不抽油,加注引油
2.高压站取油样
3.

精整:无外协
1.stl出口支撑臂液压缸大型仓库吊出试压,无泄漏
2.stl圆盘剪开不出来,固定块位置偏移卡住,调整位置,恢复正常
3.stl sd计划制作
4.制作stl转向辊刻度指针。
20190320工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.回收油箱2号泵轧制油
2.4-roll 检查4根(共同)
3.spm蒸汽减压阀备件维修
4. spm毛毡擦拭器油雾器流量调整
5.spm工作辊主起升液压球阀备件验收(型号后缀不对,材质颜色明显不一样,原装是黑色,现在是银色)

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.3号磨床磁性分离器堵塞,拆卸内部清理。
2.脏油箱盖通气孔改造
3.

精整:外协2名
1.废边卷取机存放气缸内泄,拆卸活塞密封圈损坏,更换密封圈,组装。
2.tll出口1号张力计工厂说速度高时有声音,检查辊子情况,转动良好无卡阻,在做卷的时候异音消除。
3.纸张重卷尼龙齿轮磨损,不能传动,拆卸更换齿轮,发展一个轴承6205不好,更换,安装使用正常
4.CBL入口护拦开焊焊接,T型板手制作焊接。

20190319工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.4号过滤罐流量低手动反冲洗后流量3800
2.电机润滑沾油污清理
3.备件统计(共同)
4.4-roll冲洗检查4根

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.drain tank 至sludge tank油泵不抽油,加注引油
2.地下通往电气室踏板焊接固定
3.

精整:外协1名
1.TLL入口,STL入口出口纸卷单臂吊吊钩舌簧更换
2.STL废边卷取机螺栓断了更换,制作垫片
3.现场压缩空气漏点查找STL清扫装置气缸气管快速接头漏气 CBL出口打包机气管三通漏气
20190318工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.sludge pump 添加引油
2.低压站取油样
3.磨光机外出维修
4.spn抛光器气动三元件加油
5.spm液压站润滑站取油样外出检测



NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.换辊小车联轴器现场尺寸测量确认
2.4号磨床底瓦调节螺杆调整不到位,螺杆加长改善
3.中心润滑,低压站,油样取出检测。

精整:tll sd 14人
1.矫直机水平测量,水平良好,4号矫直机北顶联轴器磨损,更换联轴器,无晃动,四号下辊更换2根棍子,一个轴承。转动良好。驱动链条更换半扣,张紧度良好。
2.焊机出口夹具进油管渗油,更换液压管,无泄漏,油污清理。
3.入口钢卷小车阀门渗油,更换阀门,紧固到位,无泄漏。
4.皮带助卷机头部螺栓紧固,角度调整,固定良好,不磨垫纸。
5.挤干辊检查更换5根,其中2根轴头磨损严重锁紧螺母锁不到位增加垫圈5个,轴承检查无卡阻。2#处风刀位置改变增加风刀上下各2个螺母焊接,3#处驱动侧风刀固定焊接。
6.气动三联件滤杯清理无杂质入口张力辊气动三联件油杯缺油加满
7.出口卷取机抱闸该到设备外侧方便点检调整,管道渗油紧固后无泄露
8.POR循环泵联轴器检查轻微磨损润滑良好
9.出口2号液压泵联轴器链条更换磨损严重,2号CPC一号泵检查程序设定远程控制,压力表更换
10.废边卷取机轴承座轴承检查良好,保护罩破损保护罩焊接

20190315工作日志
NO.1 ZRM & SPM
泵/润滑点月专项点检1)中心润滑2号泵液压循环泵轻微渗漏2)液压站泵连轴器检查状态良好。3)中心润滑循环泵连轴器测绘

3.H KEY探伤状态良好
4.入出口卷取机高低速切换液压缸探伤 状态良好
5.风机软连接更换
6.入口阀台油污清理
7.安全销备件准备
8.1号油雾风机轧制油清理

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.
2.
3.

精整:
1.tll sd计划制作,动火证签字,液压管,阀门查找确认
2.stl废边边丝清理。
3.TLL挤干辊风刀嘴焊接件
打孔攻丝制作10个
4.CBL入口纸张卷取机气缸气管漏气从脱脂段拆卸更换1根
20190314工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm mill工作辊联轴器支撑架配合铜环螺栓检查紧固
2.spm刷辊软连接法兰打孔

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.1-4磨床尾架液压接头拆卸测绘
2.5号磨床东侧链网更换,更换工具制作。
3.

精整:外协2名
1.TLL废边卷取机,皮带助卷机,STL入口液压小车螺栓紧固。
2.现场轴承备件整理 液压缸维修区整理修好的焊机出口液压缸放在柜子里
3.压缩空气漏点查找CBL焊机入口夹送辊气动三联件漏气, STL废边卷取机气缸漏气 STL清扫装置快速接头漏气。
4.tll入口剪夹送辊进气管活接漏气修理。
5.cbl焊机侧导丝杠备件加保护薄膜,存放
6.tll出口3号张力计有压入更换后压入消除


20190313工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm 检修计划制作
2.
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.2号轧机检修工单完成
2.
3.

精整:外协14
1.cbl焊机入口提升辊更换,轴承检查,无异常。
2.cbl焊机入口夹具铜板脱落1个,安装固定。
3.焊缝大液压缸松动,紧固到位,焊缝正常。
4.出口夹具横移液压缸缸头松动紧固。升降液压缸操作侧液压缸调速阀渗漏1个,更换后无泄漏,调整同步。
5.出口转向辊抱闸拆卸检查,清理。靠里那块抱闸片有磨损,不严重,最里侧水管接头漏水,缠点生料带使用。无泄漏
6.脱脂段废水泵更换机械密封,安装,坑里没水,未调试。
7.CBL出口芯轴弹簧垫片检查更换螺栓6个垫片2个
8导辊检查间隙调整有2根螺栓无螺母卡簧未卡到位都已修复
9.真空吸盘行走轮增加轴承套 联轴器及驱动链轮松动紧固
10.引带小车吹扫装置风管脱落安装修复
11.入口夹送辊齿轮箱拆卸检查,夹送辊齿轮轴有0.45mm的窜动,加工轴承压盖加深0.5mm.齿轮无磨损,轴承良好,更换齿轮油
12.POR循环泵管道活结漏油拆卸缠绕生料带后不漏

20190312工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.sludge pump不抽油,添加引油
2.drain tank 液位45% disposal pump 停止工作,通知电气改为50%
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
NTR抱闸检查(蝶形弹簧两侧共破碎15片,更换18片)
2.机房检查:二中间悬挂轴承检查-良;铜拉杆检查-良;止推轴承检查-良;支承辊偏心马达齿轮检查-良;驱动侧左侧偏心马达螺栓松动拆开紧固;轧机房螺栓紧固;fork探伤-良;轧机房小门一中间挡板左上磨损打磨、左下磨损更换1ea
3.出口支撑门踏板打孔加螺栓紧固,中间防滑网加支撑
4.出口组装更换拆卸两棍
5.四辊检查
6.入口检查平台改善固定
7.por纸张卷曲机卸卷导料台改造
8.泵/设备润滑点月专项点检实施:1)高压2号泵轻微渗漏2)泵振动检测状态良好3)泵体表面全部清扫4)纸张卷取机,POR,入口支撑门缺失油嘴补充,全线润滑点加注润滑油
9.轴承润滑yv201阀头漏气,更换阀头。
10.轧制油管道夹紧固,轴承润滑溢流管道夹1个断裂焊接紧固1个松动,喷射泵溢流管道松动2个
11.油雾风机管道A跨行车轨道侧松动紧固。
12.安全销更换
13.POR旋转液压缸探伤,轴瓦裂纹更换
14.油雾风机联轴器检查,蛇形弹簧磨损可继续使用
15.换辊小车气管长度测量购买10米
16.齿轮箱检查,入口小齿轮磨损加重,其余良好

精整:
1.tll废边边丝清理
2.cblsd计划制作,准备检修用品
3.TLL焊机入口液压管渗漏油污清理
20190311工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1悬挂轴承,铜拉杆,驱动侧设备检查良好(工厂更换2中间)
2.皮带助卷机头部螺栓松动紧固
3.换辊小车行走马达管道紧固
4.spm润滑站上方蒸汽管道漏水更换活接密封
5.spm 润滑站泵、大修资材购买要求书制作提交
6.齿轮箱震动测量

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.中心润滑站温度高调整冷却水。
2.2号轧机sd工单制作
3.换辊小车联轴器图纸确认申请购买
4.四辊擦拭器检查8个(共同)

精整:
1cbl真空吸盘西侧车轮窜动,磨损框架,调整车轮,不磨擦了
2.cbl脱脂段废水坑排水
3.cbl导辊篡位2个,安装顶丝紧固
4.tll2号纸张开卷机锥形头脱落,轴磨损,更换轴,锥形头,安装,轴承加润滑。
5.STL三辊拉马下料制作焊接

20190309工作日志:
1.NO.1 ZRM sludge pump不抽油修理,底阀改造增加引油注油口以方便今后直接加引油
2.4号磨床托架特制固定螺栓滑丝,切割焊接改造一个
3.NO.2 ZRM POR MANDREL 头部螺栓断裂2个,取出更换
4.NO.2 ZRM 中班更换4 roll wiper 检查
5.TLL 废边卷取机边丝缠绕取出

20190308工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.sludge pump 不抽油引油添加
2.2辊备件购买6EA
3.spm 上抛光器操作侧气飞机吸气管磨损更换吸气管

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.5号磨床头架皮带调整
2.入口2辊更换
3.4号磨床头架盖板紧固
4.NO.2 ZRM SD计划制作

精整:
1.cbl引带小车链条断裂,修复
2.cbl焊机出口夹具横移液压缸松动,紧固。
3.皮带助卷机头部螺栓松动,紧固。
4.辊架灰尘太多,清扫。
20190307工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.sludge pump不抽油引油添加
2.压滤机踏板放到X跨
3.板型辊到货卸车放到X跨

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.4号磨床头架震动,头架轴承61928更换2EA,皮带3V425更换3根,电气更换头架电机驱动器。
2.
3.

精整:
1.手拉葫芦检查整理,损坏3个。
2.cbl阀台及epc液压站油污清理
3.stl废边螺栓断裂1个,更换,紧固
4.cbl焊机紧固,出口夹具液压缸调节阀更换,无泄漏。
20190306工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.4号过滤罐更换YV412阀门(开关不灵活)
2.disposal pump低阀清理
3.抹布到货

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.4号磨床尾架顶针不动作,检查液压系统,调整顶针限位。
2.
3.

精整:
1.stl覆膜机摇柄制作,安装,出口纸张开卷机摇柄修复
2.辊子外出包胶stl圆盘剪夹送辊2根,cbl入口转向辊1根
3.接收抹布
4.cbl出口夹具操作侧液压缸调节阀漏油,接油盒接油,同步调整。
5.泵渗漏状态检查
20190305工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.2辊统计备件购买
2.spm 抛光器吸气管道备件清理维护
3.spm现场工具柜区域清理清扫

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.过滤系统过滤罐气动吹扫球阀旧备件修理
2.POR芯轴头部螺栓断裂1个更换
3.1号磨床头架轴承更换(有震动痕)

精整:
1.tll废边卷取机前导辊轴承损坏,切割拆卸,更换2个轴承6206,焊接复位
2.修复的旋转液压缸,安装复位到脱脂段。
3.stl废边卷取机,边丝清理,压辊轴端盖脱落安装,轴承座螺栓断裂1个,安装紧固
4.收益性提案修改。
20190304工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.换辊小车整体向东偏移10mm调整(共同)
2.4号过滤罐反冲洗进气阀门卡阻手动后可以,检修时拆卸检查(共同)
3.工单确认20EA
4.检修资材出库(管件)
5.spm2号压下辊接油盒清理,更换吸油纸;现场油污清扫

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.
2.
3.

精整:
1.cbl纸张卷曲机前铁导辊更换轴承6004两个
2.stl3辊轴承座备件验收测量,尺寸符合标准。
3.大修理会议确认内容。
20190301工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.风机截气闸轴承更换
2.换辊小车卷扬弹簧气管更换
3.换辊小车翻转拉杆轴加工制作安装,轴座焊接固定
4.安全销更换
5.导料台、板型辊上方6夹送辊、侧导压辊出口一二号纸张卷曲机液压缸杠杆探伤-良
6.低压高压液压站联轴器检查-良
7.重点部位加油
8.MILL设备检查
悬挂轴承检查状态良好2)止推轴承驱动侧更换喷3)射梁调整固定销脱落修理4)主压下,轧制线液压缸,FORK,探伤状态良好
9.2ROLL WIPER更换,4ROLL WIPER机架检查良好,检查4根4辊
10.1-4号过滤罐进气阀门检查磨损焊接修复
11.1号drain pump 管道检查,异物清理
12.2号disposal pump 低阀损坏更换

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.
2.
3.

精整:
1.cbl焊机出口夹具液压缸检查,无松动,无泄漏。
2.stl废边卷取机轴承座螺栓断裂更换1个,其余紧固。
3.皮带助卷机头部螺栓紧固。
20190228工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm 地下蒸汽管道活接漏水更换密封2ea
2.spm 地下废水泵到货验收(配件机械密封1套,联轴器米行橡胶垫5ea)
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.1-2磨床磁性分离器挂泥板改善为不锈钢316材质
2.
3.

精整:
1.cbl焊机夹具液压缸分解,缸杆丝修复,内部清理,安装试压,无泄漏
2.旋转液压缸吊运,缸头对接处与设备方向调整一至。
3.维修改善制作
20190227工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.4-roll wiper检查8EA(共同)
2.spm 现场油污清扫
3.CAD制图教育(共同)

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.出口驱动侧盖踏板脱落整理。
2.工厂更换二中间,悬挂轴承,铜拉杆检查状态良好。
3.1号磨床主轴砂轮固定螺母和丝杆磨损量确认,轴部磨损0.1mm,螺母磨损0.6mm

精整:
1.cbl焊机液压缸分解,准备更换缸杆
2.cbl开卷刀护板篡位,调整位置固定
3.cbl焊机出口提升辊能生不能降捅阀降落,电磁阀控制损坏。
4.stl购买覆膜机及纸张开卷机手柄测量
20190226工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.操作侧侧导辊螺栓松动,更换螺栓
2.维修改善提交
3.收益性提案制作
4.spm 入口芯轴旋转接头修复完成,存放大型仓库


NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.整备间整理卫生清扫
2.出口钢卷小车黄油润滑道整理检查。
3.

精整:
1.CBL焊机驱动侧液压缸杆断面硬度检测及成分检测
2.CBL引带小车侧导动作不良原因查找,电气原因接触不良已修复。
3.
20190225工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.辊架及X跨工具柜卫生清理
2.spm 工作区域、辊架区域清理清扫
3.spm旋转接头密封尺寸大修正

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.
2.
3.

精整:
1.CBL入口夹送辊联轴器螺栓紧固
2.CBL焊机驱动侧液压缸杆断裂更换
3旋转液压缸存放支架焊接
20190222工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.工单制作20EA
2.
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.4辊分解冲洗3个R、T、F辊(共同)
2.
3.

精整:
1.TLL矫直机4#驱动侧链条断修复
2.CBL液压缸维修试压区域清扫定位刷漆
3.CBL维修试压区旋转液压缸吊运到大型仓库
4.


20190221工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.
2.
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.四辊检查9个(共同)
2.
3.

精整:
1.tll出口支撑臂不动作,检查,捅阀动作,电气按钮损坏
2.纸张卷曲机摇柄断裂修复
3.cbl出口液压泵切换。
20190220工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm 入口芯轴旋转接头备件密封更换
2.过滤系统油雾器液位补充
3.POR钢卷小车地面油污清理
4.回收油箱2号泵轧制油清理

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.DN50气动球阀阀头备件修理
2.
3.

精整:
1.cbl焊机入口夹具固定板打磨,焊缝液压缸行走卡顿消除
2.废边卷曲机保护罩下料,准备加固
3.辊子外出包胶13根
20190219工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.2号disposal pump 引油添加,检查发现阀门关闭(15号工厂更换滤芯时可能关闭未打开)
2.4#filter tank顶部螺栓松动紧固(渗油,地面油污清理)
3.1-4#filter tank 进油量调整
4.2#filter tank 流量2000手动反冲洗

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.1号磨床踏板焊接制作完成。
2.安全销更换。
3.

精整:
1.cbl夹送辊联轴器螺栓紧固
2.tll皮带助卷机头部螺栓松动,紧固
3.tll废边上丝处保护罩挂坏,挂边丝,边丝不能正常卷曲切割变形部位。
4.
20190218工作日志
NO.1 ZRM & SPM
spm 渗油点油污清扫
工作文件制作

检修计划制作
drain pump管道拆卸检查未堵塞
2号disposal pump 不抽油切换到1号
NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1. 矫直机夹送辊联轴器断裂更换。
2. 换辊小车油雾器调整确认。
3.
精整:
1. 废边卷取机同轴度调整,轴承座加垫片螺栓紧固。护拉伸缩门锁卡扣不良修复。导辊检查良好无卡阻。三联件清理杂质油位正常。
2. 丝杠清理检查无磨损涂抹新润滑脂
3. 皮带张力机液压管磨损处增大开口试验几次无卡阻。
4.入口芯轴旋转液压缸护罩支架开焊焊接。
5.液压缸检查:por/tr液压缸探伤良好,入出口小车探伤良好螺栓无损坏,入口斜支撑锁紧松动其余无松动,开卷刀伸缩和1#活套液压缸缸头轻微渗油
圆盘剪轨道无松动,液压无泄露
tr压辊驱动侧锁紧螺母检查无松动润滑良好
三辊处上方气管油漆清理
stl气胀轴更换安装2根,转动良好
出口芯轴压下辊气胀轴驱动侧拆卸检查,无损坏,润滑良好,转动良好
3辊更换2根,轴承清理检查,无异常。
tll出口2号张力计更换,轴承更换1个,更换后,作业0.7无压入

20190215工作日志
NO.1 ZRM & SPM
过滤系统抽废油管道加长
入口下2ROLL WIPER更换
NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
入口出口芯轴“H”key探伤-良
出口纸张卷曲机平台楼梯变形校正
出口阀台踏板晃动固定
蓄能器压力检查补充
出口芯轴西侧踏板防滑网焊接固定
重点部位加油
MILL设备检查
喷射梁液压缸固定侧板碰伤位置打磨修复
止推轴承、铜拉杆、FORK、液压缸探伤状态伤良好悬挂轴承31313更换1EA
入口4辊气缸第五组漏气使用修理后的备件更换,四辊机架内部清理螺栓紧固。检查4个4辊,2辊更换。
安全阀更换
出口抱闸检查驱动侧蝶形弹簧破裂8片,驱动侧锥形垫片损坏更换
3号喷射泵异音检查,泵电机侧拆卸,锁紧螺母松动,紧固,联轴器同轴度调整
3号一级泵联轴器同轴度调整
中心润滑站泵观察窗增加保护板
液压缸探伤(出入口2.4辊出入口pinch roll 导料台,皮带助卷机)



精整:
STL气涨轴维修。
TLL挤干辊处风刀咀型号确认。
STL圆盘剪齿轮箱注油口漏油清理。
制作stl工单



20190214工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.1号跳闸断带,驱动侧设备检查良好
2.安全销更换
3.工单确认

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.检修工单制作
2.
3.

精整:
1.tll挤干辊风刀改造管道软管漏气更换
2.挤干辊风刀驱动侧角度调整固定
3.整备室整理
4.制作STL/TLL EAM
20190213工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.工作文件制作
2.导料台液压缸密封查找(中心仓库,虚仓有备件)
3.过滤系统流量波动确认阀门状态良好

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.SD计划制作签字
2.TLL SD支援
3.

精整:
1.挤干辊辊子检查更换,轴承检查。2#3#处增加风刀管道配管。
2.入口张力辊1#2#联轴器拆卸检查更换润滑脂无磨损。三联件清理杂质。
3.矫直机3号链条拆卸涨紧轮更换铜套
4.矫直机4号下更换铜联轴器,更换链条
5.矫直机水平测量,3号千斤顶水平调整,其他正常
6.焊机剪刀液压管更换驱动侧1根,无泄漏
7.废边同轴度调整,轴承座螺栓紧固,挡棍磨损焊接
8.入口张力辊带钢上部气管更换,其他的除漆
9.缸检查:tr压下跳辊纠偏检查台气缸缸头松动紧固,POR/TR及钢卷小车斜支撑液压缸探伤无裂纹,其余各缸良好
10.TR循环泵联轴器磨损严重制作更换,压力表更换

20190212工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm 检修工单制作6ea
2.换辊小车换向阀漏气修理
3.导料台液压缸备件确认1EA大型仓库

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.高压站温度49,调整冷却水降至41。
2.
3.

精整:
1.液压缸检查:入出口小车探伤裂纹一圈,POR/TR旋转液压缸拆卸探伤无裂纹,入口夹送辊矫直机出口转向辊操作侧轻微渗油,开卷刀伸缩液压缸缸头紧固1厘米,真空吸盘紧固无松动无泄露,出口斜支撑调整,液压缸松动一圈顶到芯轴,液压缸缸头渗油
2.入口剪液压缸固定螺栓断裂取断丝更换,夹送辊气管漏气更换快速接头。
3.引带小车链条拆卸缩短长度,调整导板与导辊间隙。
4.入口液压站联轴器稍微磨损不严重,出口转向辊轴承座无磨损更换润滑脂。
5.入口开卷机支撑臂护罩支架开焊焊接,引带横梁吊具支架加高焊接。
6.焊机整体清理,出口夹具横移液压缸紧固,入口焊缝调整
7.焊机入口夹具铜板更换1个,气囊漏气修理
8.入口夹送辊联轴器紧固,同步调整
9.开卷刀液压缸固定螺栓紧固
10.导板台导辊更换2个
11.出口侧导晃动,修理后正常。
20190211工作日志
NO.1 ZRM & SPM
SPM检修
1.芯轴“H”key探伤-良
2.液压站联轴器检查-良
3.废水池过滤网上加盖板,排水沟加过滤网
4.润滑站泵联轴器保护罩观察口加透明防尘罩
5.入口防尘防虫罩门轨道固定螺栓断,轨道固定紧固
6.重点部位加油
7.入口转向辊更换
8.ZRM 换辊小车升降缓慢更换气动马达
9.4辊检查6根
10.气缸月专项点检
上抛光器摆动气缸头部紧固标示,刷辊气缸锁紧螺母松动紧固,所有气缸缸杆探伤状态良好。
11.液压缸月专项点检
出口纸张卷取机2ea
出口支撑门
出口伸缩盖板
长行程液压缸
5)入口伸缩盖板
6)入口倒板台液压缸


NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.
2.
3.

精整:
sd计划制作签字。
2.购买的风刀组装测试
3.
20190202工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm检修计划制作签字
2.zrm辊架清扫
3.工程出库大门协助安装

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.支撑辊E辊不转,设备检查(支撑辊齿轮与偏心马达齿轮啮合不良)
2.一级泵1号泵同轴度调整
3.

精整:
1.cbl废水坑排水
2.cbl焊机紧固,横移液压缸液压缸紧固。
3.
20190201工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.低压液位补充16加到21
2.灭火器点检
3.2号过滤罐蝶阀指示标识更换
4.spm 出口阀台支撑门阀组渗油更换密封6ea
5.spn 现场清扫整理
6.工作文件制作

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.2号轴承润滑泵尾部渗漏修理(更换机械密封处o型圈)
2.
3.

精整:
1.精整联合点检
2.tll矫直卷速度40带水,清理风刀及管道,调整角度,速度可达到70
3.cbl矫直机销子篡位,挡块脱落,复位安装
20190131工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.节前联合点检-共同
2.胶辊收货-spm抗皱辊1根,zrm导板台胶辊1根,侧导压辊8根
3.spm抛光器横移气缸备件密封安装测试-良
4.震动原因查找

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.2号磨床研磨液泵泄露更换机械密封修理。
2.
3.

精整:
1.地沟液压管道检查,油污清理
2.接收辊子张力计4,stl3辊2根,tll加送2根,cbl导板台3根
3.废边清理。
4.tll蒸汽阀门盘根紧固,没效果,还漏
20190130工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.4辊检查4根---共同
2.工单确认16EA
3.速度26左右有异音,原因查找,震动测量

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.2号磨床磨辊电流大,设备检查(主轴旋转异音,拆卸保护罩后发现皮带松动接触保护罩发出异音,更换全部皮带A41 5根)电机皮带轮头部变形
2.4号磨床研磨液过滤纸拖链固定
3.二级过滤液位计不灵敏,造成泵抽空,进油管道增加20CM深度防止泵空转

精整:
1.年前小车管道检查
2.剪板机弹簧更换
3.张力辊更换的气缸拆卸检查,准备2个旧的拼装使用
20190129工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.机房检查:二中间悬挂轴承检查-良;铜拉杆检查-良;止推轴承检查-驱动侧旋转卡阻更换1ea;支承辊偏心马达齿轮检查-良;轧机房螺栓紧固;fork探伤-左下有裂纹更换1ea;
2.轧机房驱动侧 二中间驱动轴抽出检查:驱动轴探伤-良,花键联轴器探伤-良。驱动轴挡板检查-左上、左下、右上挡板磨损更换3ea,挡板螺栓全部更换。一中间横移液压缸杆探伤-良,驱动侧二中间悬挂液压缸杠杆探伤-良,悬挂轴承检查-良
3.板型辊卡簧检查
4.入口检查平台螺栓缺失补充紧固1ea
5.侧导检查操作侧胶辊压辊更换1ea,驱动侧胶辊托辊更换1ea销子磨损焊接。
6.重点部位加油
7.联轴器专项点检
矫直机万向连轴器螺栓紧固注油,齿轮连轴器检查状态良好。
液压站低压1号泵连轴器调整,过滤系统1号罐2号罐泵联轴器螺栓全部更换。
8.过滤系统阀门确认,状态良好。
9.中心润滑站泵观察窗增加保护板
10.低压循环泵观察窗增加保护板
11.出入口DMS挡板螺栓紧固
12.4辊检查8根,辊架螺栓紧固,轨道异物清理,更换入口控制阀门51491023 1EA
13.组装更换拆卸2辊擦拭器
14.sludge tank 罐顶增设爆气气源
15.矫直机处增设安全护网
16.一号轧机液压系统蓄能器压力检测及氮气补充(结果详见记录表
17.过滤系统DRAIN PUMP PIPE 拆卸,污泥清理。
18.过滤系统压缩空气储气罐减压阀更换

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.
3.

精整:
1.STL废边卷曲侧面挡板轴承更换螺栓磨损严重断裂更换护板脱落焊接
2.STL圆盘剪导板台安全销插不到位调整液压缸修
3.CBL入口液压阀台顶丝处油渗漏紧固
20190128工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm 油雾器检查流量调整
2.spm气缸紧固状态检查紧固
3.spm液压站、地下油污清理

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.整备间物品整理,报废备件入库。
2.1号磨床主轴油补充,1-5号磨床主轴油检查,状态良好。
3.出入口,mill,震动检测

精整:
1.CBL焊缝大调节液压缸。
2.旋转接头密封更换,液压缸组装。
3.
20190125工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.
2.
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
2#ZRM 检修
1.机房检查:二中间悬挂轴承检查-良;铜拉杆检查-良;止推轴承检查-操作侧、驱动侧旋转卡阻更换2ea;支承辊偏心马达齿轮检查-良;轧机房螺栓紧固;fork探伤-左下有裂纹更换1ea;
2.轧机房驱动侧 二中间驱动轴抽出检查:驱动轴探伤-良,花键联轴器探伤-良。驱动轴挡板检查-左上、左下、右上挡板磨损更换3ea,挡板螺栓全部更换。一中间横移液压缸杆探伤-良,驱动侧二中间悬挂液压缸杠杆探伤-良,悬挂轴承检查-良
3.两棍四辊机架检查螺栓紧固,异物清理,四辊气缸动作状态检查-良;
4.2辊组装更换拆卸,入口2辊弹簧倾斜矫正
5.回收油箱3号泵单向阀铜环脱落(顶丝脱落)安装,螺母固定销脱落更换
6.氮气检测压力基本正常
7.一级3号泵同轴度调整(左右调整不理想,有时间继续调整)
8.过滤系统YV112气动球阀漏气更换修理备件。
9.POR操作台防护网制作。
10.换辊小车框架改造可拆卸
11.出口钢卷小车套筒提升液压缸拆除,支撑辊更换1根
12.出口支撑门套筒液压缸头部渗漏修理(头部铜套松动)
13.出口钢卷鞍座聚氨酯垫更换4个

精整:
1.CBL入口钢卷小车盖板压条开焊焊接。
2.行车吊运张力辊移动到辊架。
3.CBL焊机液压缸缸头紧固,大螺母紧固。
20190124工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.检修计划制作
2.1号过滤罐流量低交接工厂反冲洗
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.二级过滤泵1号隔膜泵消音器改装,油雾润滑增加。
2.协助工厂清理DRAIN TANK,管道拆卸
3.废品处理,出口倒板台辊子报废1EA,磁性分离器2EA(共同)

精整:
1.包装剪板机拉簧脱落销子磨损严重制作更换安装
2.大型仓库丝杠轴除锈重新包装
3.TLL废边卷取机边丝清理
4.辊子运输箱报废
5.月点检制作ppt
20190123工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.4辊检查5SET---共同
2.2辊拆卸1SET---共同
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.SD计划制作
2.2号轧机震动痕更换二中间一中间设备检查
3.4号磨床头架轴承更换(确认2号轧机震动痕为4号磨床所致)

精整:
1.tll皮带助卷机头部划垫纸,毛刺打磨,开口度调整,现象消除
2.tll湿处理北侧疏水阀损坏,漏蒸汽,更换新阀,疏水正常,不漏蒸汽
3.废盖板运往废料区
4.包装侧板机电磁阀及管道安装,使用正常
20190122工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.安全阀到期更换检测(压缩空气罐)----共同
2.入口上2辊有压入更换------------共同
3.安全销到期更换(上次更换1.6号)---共同


NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.2号轧机有震动痕工厂更换二中间,设备检查
2.POR芯轴螺栓断裂1个更换
3.4号磨床头架异响,注油检查

精整:
1.cbl剪刀液压缸试压结束吊运至大型仓库存放
2.cbl真空吸盘联轴器轴承座有一组螺栓松动紧固
3.tll废边卷取机压辊轴端盖螺栓松动紧固,边丝清理
4.cbl焊机夹具液压缸液压管测量长度,购买
20190121工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm 润滑站楼梯踏板晃动螺栓检查紧固
2.spm假期常用备件数量统计
3.入口齿轮箱齿轮油接油桶满处理
4.油雾风机油污清理
5.压滤机气动三联件更换
6.安全销备件验收合格

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.更换记录表整理补充
2.3号磨床研磨液泵漏水检查(工厂不停未更换)
3.液压油46/32各到货5桶

精整:
1.CBL引带小车行走链条更换
2.CBLSTLTLL液压站阀台油污清理TLL焊机剪刀液压管油渗漏清理
3.TLL张力计辊行车吊运
20190120工作日志

精整:
1.TLL出口3号张力计辊压入缺陷更换3次
2.STL更换三辊上下辊

20190119工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.4ROLL WIPER检查2个.
2.2号ZRM POR芯轴头部螺栓断裂取出更换2个.
3.DN50气动球阀分解修理再利用.

20190118工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.压滤机刻字
2.专项点检补充
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.4ROLL WIPER检查8个
2.POR芯轴头部螺栓松动更换2个
3.

精整:
1.3辊上辊更换,轴承清理检查,更换润滑脂
2.圆盘剪轨道液压缸检查,无松动
3.圆盘剪联轴器检查,链条链轮检查,无磨损,更换润滑脂
4.废边卷取机同轴度调整,螺栓紧固,轴打磨,液压缸固定铜套拆卸检查无磨损,东侧固定轴外侧打磨过,有点细。
5.出入口芯轴联轴器,3辊联轴器检查,入口芯轴有磨损,其余正常。
6.入口钢卷小车压块螺栓更换紧固。
7.STL导辊更换与PP板间隙调整,PP板固定螺栓检查。
8.气动三联件清理加油调整流量。
9.TR扇形板拆卸更换钳口挡板三块,钳口压条更换加入1.5厚度pp板,压辊不转动拆卸检查驱动侧锁紧螺母损坏更换
120190117工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.胶辊外出包胶3根zrm POR压下辊1根、zrm导板台辊1根、spm转向辊1根(SDDR03)
2.专项点检PPT制作
3.1.2号过滤罐流量低原因查找,手动反冲洗
4.2号罐YV203动作不灵活确认
5.压滤机接油盘安装
6.压滤机管道标识
7.入出口2辊4辊底座弹簧矫正
8.sludge pump不抽油,加引油后可抽油

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.回收油箱3号泵止回阀故障,关闭3号泵出入口阀门,启动4号泵,检修拆卸修理。
2.2号磨床磁性分离器滤网拖链紧固修理。
3.

精整:
1.外出包胶挤干辊4根,张力计辊3根,跳辊1根
2.更换入口张力计2号
3.STL出口翻转机刷漆
4.张力辊支架整理
5.CBLTLLSTL阀台油污清理CBL入口夹送辊螺栓紧固
20190116工作日志
N4O.1 ZRM & SPM
1.购买制作签字
2.周报提交
3.专项点检文件补充-共同


NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.NO.2磨床研磨液改造泄露点增加挡水板改善
2.
3.

精整:
1.TLL挤干辊更换4根
2.1#张力辊处导辊2根出口卷取机处1根
3.气动三原件滤芯清理加油
4.入口张力计辊3号更换,生产入口2号压入更换,更换后有轻微压入
5.POR拆卸检查扇形板铜板固定螺栓轻微松动,轴套挡块螺栓松动,键螺栓无松动更换,轴头轴承无磨损
6.POR/TR联轴器检查润滑良好,TR联轴器磨损严重
7.圆盘剪离合联轴器清理加注润滑油
8.热风干燥机联轴器无损坏润滑良好
9.矫直机喷淋管道断裂1根更换管道,弯曲2根矫正,水平测量正常,3号上辊驱动不良,链条及联轴器拆卸检查,调整导向轮
10。2号纸张开卷机驱动侧锥形头更换,轴拆卸取断丝,安装压盖
11.出口地磅盖板改善
12.焊机剪刀液压缸驱动侧更换液压管1根,横移夹具液压缸更换液压管两根,隐蔽区域油污清理

20190115工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.压泥机地面台阶刷漆(黄色)
2.换辊小车框架刷漆
3.工单确认5ea

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.轧制油膨胀节2EA,气动三元件6EA,黄油接头,气管8和10到货
2.NO.2磨床研磨液水箱改造安装。
3.

精整:
1.精整现场维修室备件周转盒更换
2.STL气涨轴大型仓库吊运临时存放
3.TLL张力辊处螺栓松动紧固

20190114工作日志
NO.1 ZRM & SPM
换辊小车气动马达维修(锁紧片明天送)共同
2.4-roll wiper 检查1SET(辊号:C 6-1;6-2;6-3轴承脱落)共同
3.压滤机接油盘下料 共同
4.工单确认9EA
5.spm出口纸张卷取平台焊接点刷漆
6.spm 工单确认5ea

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.轴承润滑泵油污清理
2.1号磨床踏板尺寸测量
3.

精整:
1.cbl焊机夹具铜板改善2个,将螺母加粗到8mm.安装使用正常
2.cbl入口侧导更换横移液压缸管道,无泄漏,更换操作侧铜螺母,使用正常
3.cbl焊机夹具液压缸螺栓紧固,大螺母紧固,缸头紧固,横移液压缸缸头紧固,焊缝调整,焊缝良好,出口提升辊更换,转动正常。
4.入口矫直机联轴器检查,无磨损,夹送辊联轴器紧固。齿轮箱检查良好,齿轮无磨损
5.por t/r齿轮箱检查,齿轮无磨损,油液润滑正常。
6.引带小车盖板开焊焊接,侧导更换滑轨2个
7.CBL出入口联轴器拆卸检查无磨损润滑良好
8.CBL出口扇形板螺栓弹簧片检查更换
9.出口转向辊轴承座拆卸检查加注润滑油
10.真空吸盘联轴器检查良好
20190111工作日志
NO.1 ZRM & SPM
spm检修
1.入口小车升降液压缸头部渗油检查(头部端盖螺栓无松动),怀疑密封渗漏,大修理更换
2.入出口小车检查维护
液压管道,法兰螺栓检查
整体框架螺栓检查紧固
轨道及齿条检查加油脂
小车轨道异物清理
润滑点加注润滑脂
3.spm连轴器专项检查
润滑站泵连轴器状态良好
循环泵检查视窗改善
液压站低压3号高压2号油脂缺失增加,防护罩缺失螺栓补充。
风机连轴器蛇形弹簧状态良好
4. 入口导板台伸缩驱动轴更换1根
5.入口阀台伸缩踏板阀组最下层渗油更换密封
6.出口阀台支撑门阀组组最下层渗油更换密封测量密封尺寸
7.spm 全线润滑点加润滑脂
8.出口芯轴钳口新备件调试-无法安装,不合格
9.出口垫纸平台护栏焊接
10.出口转向辊更换

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.
2.
3.

精整:
1.STL废边卷曲芯轴底座螺栓紧固
2.STL圆盘剪压缩空气阀漏气螺栓紧固
3.CBL TLL STL阀台油污清理圆盘剪减速机油渗漏注油口紧固
20190110工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.机房检查:二中间悬挂轴承检查-良;铜拉杆检查-良;止推轴承检查-良;支承辊偏心马达齿轮检查-良;轧机房螺栓紧固;fork探伤-良;
2.板型辊卡簧检查-良
3.出口两辊更换
4.辅压站循环泵联轴器检查视窗增加,连轴器状态良好,液压泵3号泵联轴器防护罩磨损向东侧脱落密封损坏,连轴器整体向东侧调整5MM,高压泵连轴器状态良好。
5.压缩空气储气罐减压阀无法调整。
6.换辊小车移动马达框架改善,移动马达震动大检查(联轴器磨损),申报备件购
7.POR压下辊表面划伤更换
8.入口齿轮箱观察窗渗油修理
9.入口支撑门套筒液压缸渗油修理
10.4辊检查4SET
11.POR COIL CAR管道渗油焊接

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.磨床研磨液水箱焊接完成。
2.
3.

精整:
1.CBL TLL STL阀台油污清理CBL入口夹送辊螺栓紧固STL钢卷小车液压缸螺栓紧固TLL皮带助卷机螺栓紧固
2.三辊备件到货拆箱吊运2套
3.协助ZRM改压缩空气管加阀门,联轴器键槽插孔。
20190109工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm检修工单制作
2.zrm工单制作
3.压滤机隔膜泵快速接头损坏更换
4.压滤机标识刻字

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.ZRM周报制作
2.压泥机清油倒往2号脏油箱,管道检查。
3.出口支撑门套筒液压缸渗漏检查。

精整:
1.TLL皮带助卷机螺栓紧固
2.现场备件盘点
3.STL废边卷取机边丝清理,挡板脱落焊接。
20190108工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.中心润滑站润滑泵及其循环泵备件到货KRACT
2.spm 检修计划制作
3.spm 抛光器气缸密封申报购买
4.ZRM检修计划制作

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.4ROLL WIPER检查2EA(共同)
2.磨床研磨液水箱制作焊接。
3.过滤系统备件购买
4.1号磨床主轴挡水板螺栓更换。
5.过滤系统DN50气动球阀到货。

精整:
1.cbl焊机剪刀液压缸修理结束,试压中
2.纸张重卷锥形头脱落,顶丝松动,安装紧固
3.包装剪板机弹簧损坏更换,挡转键的铁块有磨损。
4.cbl防撞辊墙壁处增加铁块防止松动。
5.stl废边螺栓断裂2个,更换,调整同轴度,螺栓紧固,边丝清理
6.收抹布5袋
7.cbl焊机横移液压缸缸头松动紧固
20190107工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.压泥机管道走向标识
2.2号sludge tank往1号sludge tank 打油
3.压泥机土建施工工厂辊架干涉调运
4.spm 压缩空气排水管化冻排水
5.spm 入口钢卷小车起升液压缸渗油检查,油污清理
6.spm 抛光器摆动气缸、横移气缸拆解测量密封件型号查找
7.spm 循环泵渗油加接油盒,现场渗油油点油污清理

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.2号ZRM跳闸,驱动侧设备检查,安全销更换
2.NO.1研磨液油箱制作下料
3.

精整:
1.CBL导板台侧导松动紧固
2.TLL圆盘剪导辊轴承安装
3.STL皮带张力机液压缸试压结束送大型仓库
4.CBL出口钢卷小车链轮松动紧固

20190106工作日志
1.NO.1 ZRM IGBT损坏跳闸,安全销更换


20190104工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.
2.
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.过滤系统yv312更换,YV212、yv412拆卸阀芯传动轴焊接。
2.回收箱上方盖板1号操作室护栏,1号POR抱闸防护罩固定块焊接。
3.压泥机吹扫气源改善
4.sludge tank护栏底部增加挡板
5.回收油箱1号泵倒转,检查单向阀阀板脱落修理恢复
6.一级泵3号泵联轴器同轴度调节
7.矫直机提升辊挡板位置改善
8.两辊更换4EA
9.POR回油管道地面盖板安全改善
10.出口,入口抱闸底座螺栓缺失安装
11.低压循环泵联轴器损坏更换
12.机房检查:二中间悬挂轴承检查-良;铜拉杆检查-良;止推轴承检查-良;支承辊偏心马达齿轮检查-良;轧机房螺栓紧固;fork探伤-左下有裂纹更换1ea;
13.两棍四辊机架检查-良,四辊气缸检查-入口右上第五组气缸动作卡阻更换1ea,第六组气缸接头漏气检修
14.

精整:
1.CBL焊机侧导丝杠加油,侧导液压管拆卸测量。
2.STL废边卷取圆盘开焊焊接,TLL STL废边边丝清理。
3.CBL,TLL,STL液压阀台油污清理,钢卷小车皮带助卷机废边卷曲机螺栓紧固。
4.CBL脱脂段废水坑抽水
20190103工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.安全销更换
2.皮带助卷机液压管测绘
3.spm 压缩空气排水管化冻排水
4.spm辊架区域清理清扫,辊子包纸1根

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.压泥机2号油罐倒往1号罐
2.NO.1磨床研磨液泵检查,电机故障。
3.POR头部断丝取出,重新固定。

精整:
1.CBL焊机液压缸缸头紧固,大螺母紧固。
2.CBL侧导挡块变形矫正螺栓更换
3.STL冷却水泵维修
20190102工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.sludge pump不抽油修理
2.现场卫生,油污清理
3.压泥泥标识统计
4.脏油箱盖板改善
5.spm 工具柜区域清理清扫
6.spm压缩空气化冻排水
7.spm芯轴钳口备件验收(MA1177-MA-107孔丝距不对)


NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.NO.1磨床主轴油泄露,拆卸检查冲洗回油孔。
2.4ROLL WIPER检查冲洗6EA,盖板扩孔更换1EA.(共同)
3.现场整理

精整:
1.CBL,STL,TLL阀台油污清理。STL废边卷曲机边丝清理。
2.STL气轴修理
3.stl入口纸张卷曲机丝杠铜套脱出,安装复位
20190102工作日志
1.CBL引带小车链条断裂修理
20190102工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.入口两辊更换
20181229工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm 润滑站加热温度区间调整(以前38℃-42℃,现在35℃-40℃)
2.包胶辊子接收-spm抗皱辊1根、钢卷小车支承辊一根,zrm钢卷小车支承辊一根。
3.工作文档制作

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.过滤系统3号罐YV312关闭动作异常手动反冲洗检查,sd检修更换。
2.por钢卷小车下方,中心润滑站,辅压站,主压站油污清扫。
3.

精整:
1.包胶辊子接收,TLL挤干辊5根,CBL转向辊夹送辊1根,圆盘剪导辊4个

20181228工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.1#zrm过滤系统北侧压缩空气排水阀化冻排水
2.spm 压缩空气排水管加阀,管道内水上冻化冻
3.spm蒸气管道加三通配管加阀-加热压缩空气化冻使用
4.1#zrm 低压站温度高54度冷却水调整
5.1#zrm POR、矫直机穿带速度不同步检查-电气问题

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.
2.
3.

精整:
1.CBL焊机液压缸缸头紧固,大螺母紧固
2.近期,tll焊机出现频道跳闸,焊接结束我测了一下循环夜,39度。不高
tll出口1号张力辊压下辊上午操作侧落到底后气缸不动作,消音器处一直排气,我翘起来后,动作正常,下午没在出现问题
cbl入口侧导横移液压缸管道压扣处渗油。明天找找管道。
3.CBL吸盘脱落更换吸盘杆跟吸盘

20181227工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.抗皱辊外出包胶1根(CACR2)
2.购买要求书制作
3.
NO.2 ZRM&ROLL
GRINDER
1.安全销更换
2.过滤系统气动球阀到货
3.压泥机2号罐管道增加测压点,调试2号罐倒油泵及检查管道。(共同)
精整
胶辊吊运外出包胶
STL废边卷取边丝清理
TLL跳辊管道漏气修复
仓库备件验收,消耗品出库。
TLL废边卷取底座螺栓紧固
STL钢卷小车液压缸螺栓紧固
20181226工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.入口2辊有压入,2辊组装,更换,拆卸(辊径∮172.18.∮167.6)
2.spm 抗皱辊拆解1根 (SACR2),组装1根(SACR4)
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.压泥机废泥箱改善
2.压泥机地面盖板制作安装
3.zrm y型过滤器200到货

精整:
1.皮带张力机前气胀轴转动与带钢不同步,气胀轴转的慢造成带钢磨损,更换为原轴
2.周报制作
3.更换的三辊下辊辊子吊运,上辊拉机加工车削检查。内部包胶不良
4.cbl焊机剪刀液压缸缸头松动增多,制作工具紧固,紧固到位。
5.tll焊机侧导异响,导板打磨,丝杠清理加油,异响消除
6.焊机气动阀R432006199 CERAM VALVE到货2EA
20181225工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm 入口抗皱辊更换(旧辊SACR2,安装SACR6)
2.压泥机调试(共同)
3.4-roll wiper 检查12根(共同)
4.轴承润滑轧制油温高(工厂把进油阀门关了)调整,并与工厂交接
5.小门松动调整

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.4号过滤罐手动反冲洗,yv412检查。
2.
3.

精整:
1.2号活套后气胀轴转动与带钢不同步,气胀轴转的慢造成带钢磨损,更换为原轴
2.3辊更换2根,品质正常
3.纸张开卷机齿轮箱轴测量
4.湿处理循环泵修理后安装

20181224工作日志
NO.1ZRM&SPM
1.压泥机调试(共同)
2.液压站温度低冷却水调整
3.轧机房异音,检查止推轴承无异常,更换工作辊后异音消除
NO.2ZRM&ROLL GRINDER
过滤系统4号罐吹扫气阀不动作修理,手动反冲洗两次。
一中间辊轴固定螺栓滑丝取出(共同)
压泥机试机学习
精整
CBL焊机入口液压缸紧固
CBL,STL,TLL液压阀台油污清理
STL废边卷取底座螺栓松动紧固,缠绕边丝清理
20181221工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.压滤机配电柜位置改装2ea。
2.压滤机液压站清理加油 80升。
3.spm液压站循环泵油污清理。
4.spm 外出维修低压泵收货-无维修价值,未维修,待报废
5.1号过滤罐顶盖渗油,螺栓紧固,轧制油清理,进油量调整
6.压泥机施工灭火器归位
NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.2号磨床震动痕设备检查
2.3号磨床磁性分离器刮板更换
3.3号磨床冷却液管道堵塞疏通
1.cbl刷辊上辊不动作,联轴器脱开,增加两点个顶丝,固定,运转良好
2.cbl焊机出入口侧导弹性联轴器损坏更换
3.皮带张力机液压缸试压,无泄漏
4.cbl焊机液压缸紧固,大螺母紧固,横移液压缸紧固
5.stl tll钢卷小车链条杂物清理
6.tll剪刀后导板焊接
20181220工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.1#filter tank 流量低手动反冲洗后正常(1-4#反冲洗一遍)
2.压泥机管道渗漏补焊防护
3.备件到货:
fork 10个
4203 500个
31313 20个


NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.2号磨床头架皮带、轴承更换
2.轴承润滑泵油污清扫
3.

精整:
1.cbl引带小车传输链条断裂,侧导出处导板与导辊卡组,链条连接,导板调整
2.脱脂短地坑积水,排水
3.皮带张力机液压缸拆卸检查,缸筒处密封圈损坏,更换维修,待试压检查状态
4.备件到货:
STL三辊轴承座2个
stl出口钳口压条3块
5.STL入口芯轴润滑管防护装置下料制作焊接
20181219工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.NTR 联轴器检查,齿面良好
2.换辊小车辊支撑焊接
小车移动气动马达震动调整
3.风机联轴器检查,良好
联轴器蛇形联轴器备件试用,良好
4.ROLL 类:轴承座、噪音、磨损、润滑状态表面检查,状态良好。REDUCER类:齿轮箱、齿轮磨损、润滑油状态,检查良好。
5.液压室冷却水管道渗漏焊接,管道有腐蚀现象。
6.过滤系统蝶阀动作状态检查,良好
7.全线注油
8.机房检查:二中间悬挂轴承检查-良;铜拉杆检查-良;止推轴承检查-操作侧、驱动侧旋转卡阻更换;支承辊偏心马达齿轮检查-良;轧机房螺栓紧固;fork探伤-良;
9.两棍四辊机架检查螺栓紧固,异物清理,四辊气缸动作状态检查-良,入口两辊、出口两棍四辊底座弹簧矫正;
10.板型辊轴承、卡簧检查-状态:良
11.回收油箱2号泵联轴器同轴度调整
12.侧导检查-侧导辊磨损更换4ea,压辊有裂纹更换2ea
13.出口两棍更换
14.出口导板台辊子更换(新辊探伤)
15.NTR/XTR H-KEY探伤检查良好
16.液压站联轴器检查良好
17.sludge pump 不抽油修理
NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.
2.
3.

精整:
1.tll检查台处导辊更换2个
2.stl皮带张力机远程控制长时间不动作缸下降,检查发现远程控制时电磁阀断电。
3.月点检报告制作
4.CBL引带台护拦修复焊接
20181218工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm 轧机房上抛光器摆动换向阀坏更换1ea
2.
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.激光平行仪现场操作学习-共同
2.压泥机施工安全防护
3.

精整:
1stl皮带张力机操作侧液压缸漏油更换,动作新缸无泄漏
2.por t/r 圆盘剪齿轮箱及部分轴承检查,无异常
3.出入口钢卷小车液压管破损处增加保护皮
4.废边卷取机同轴度调整,轴承座,电机,液压缸螺栓紧固。
5.纸张开卷机皮带3V-450更换2根调整张紧度
6.STL出入口液压站联轴器拆卸检查更换润滑脂
7.CBL焊机液压缸缸头紧固大螺母紧固
8.CBL开卷机导板台护拦螺栓松动紧固
9.STL导板台导辊检查气动三联件检查
10.POR更换旋转接头,新旋转接头更换后无泄露,循环泵更换电机轴承6205(1个,循环泵更换更换后压力5kg
11.圆盘剪联轴器检查无磨损润滑良好,轨道液压缸操作侧东面松动有渗油紧固,其余良好
12.入口钢卷小车更换螺栓四个
20181217工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.激光平行度仪器教育-共同
2.工作文件制作
3.检修计划制作

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.压泥机现场监督施工
2.
3.

精整:
1.大型仓库皮带张力机液压缸吊运
2.纸张开卷机皮带型号确认备件领用
3.TLL圆盘剪轴面径面测量
20181216工作日志
1.压泥机进油泵管道焊接施工 20181215工作日志
1.NO.1 ZRM ROLL CHANGE CAR支架螺栓脱落,支架移位修理
2.CBL POR SNUBBER ROLL BEARING 驱动侧P210轴承座断裂更换(无备件需购买)
3.SPM 上抛光器横移气缸内泄更换活塞 (需购买密封及缸)
4.压滤机:
今天80管道完工,设备平台安装完成。明天连接2号罐泵出口100管道,开始连接气管。
20181214工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.回收油箱2号泵渗油接引油管
2.EAM 点检补充
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.4ROLL WIPER检查2EA(共同)
2.废油入库2桶,空桶2个
3.点检系统制作
4.过滤系统污油泵状态检查。

精整:
1.皮带助卷机头部螺栓撞断,头部拆卸取断丝,攻丝,更换螺栓4个
2.废边,stl入口小车缸头,螺栓紧固。
3.cbl焊机冷却水更换为防冻液,焊机液压缸缸头紧固,大螺母紧固,横移液压缸紧固
4.cbl夹送辊联轴器紧固,开卷到刀护板紧固。
20181213工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm液压站循环泵热交换器管道渗油紧固,清理油污
2.EAM点检表制作
3.压泥机施工防护
4.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.四辊检查冲洗8个,其中X、Z辊分解冲洗。(共同)
2.地沟油污清理。
3.
4.

精整:
1.检修后废品入库,更换的气缸拆卸,内部油泥多,头部密封有磨损,其它正常
2.tll地磅盖板焊接完成,找时间安装
3.焊机小车增设焊条和灭火器铜桶
4.现场锁更换
20181212工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm 上抛光器横移气缸不动作更换1ea
2.换辊小车气管隔离环固定
3.工单申请1ea,确认1ea
4.EAM点检表制作

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.周报制作
2.sd eam工单结束
3.齿轮油补充,2桶(共同)
4.压泥机安装施工安全防护。

精整:
1.TLL跳辊更换新辊,更换轴承22220(2个)
2.焊机出口夹具气缸更换入口拆下来的,夹具与焊轮的气管位置更换
3.气动三联件加油,过滤杯里面铁锈太多
4.入口液压站更换溢流阀,溢流压力110,
5.挤干辊辊子更换6根,轴承检查
6.张力辊检查楼梯护拦焊接入口3号张力辊护拦脱落焊接
7.出口1号张力辊驱动侧气缸更换
8.TLL废边卷取气缸销子更换3
9.矫直机水平测量正常,2号更换南顶,更换编码器处轴承p206.
10,出入口芯轴,张力辊齿轮箱齿轮检查。
11.热风干燥机更换软连接
12.1号纸张开卷机丝杠清理更换润滑脂,转动还有点沉。
13.stl皮带张力机循环泵更换,管道配制。
20181211工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.压泥机施工防护
2.轧制油管道地沟盖板刷漆
3.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER

1.机房检查:二中间悬挂轴承检查-良;铜拉杆检查-良;止推轴承检查-良;支承辊偏心马达齿轮检查-良;轧机房螺栓紧固;fork探伤-良;轧机房小门一中间铜档板磨损更换上边2ea;
2.两棍四辊机架检查螺栓紧固,异物清理,四辊气缸动作状态检查-入口右上第一、二、五、六组,入口左上第一组,活塞内泄动作卡组更换;
3.重点部位加油
4.2号喷射泵同轴度调整(所有数据低于标准0.07)
5.mill 抱闸检查
蝶形弹簧破裂14片,全部更换28片,内腔壁打磨修复
6.disposal pump单向阀阀板脱落修复2ea
7.皮带助卷机抱臂螺栓紧固
8.月专项点检齿轮箱检查,ROLL轴承检查,POR、出入口卷取机齿轮箱检查状态良好,矫直机夹送辊轴承压盖螺栓松动紧固制作防松垫板。
9.MILL齿轮箱输入轴锁紧螺母焊接位置探伤检查良好。
10.POR压下辊液压管渗漏,更换1根液压管。
11.安全销更换。


精整:
1.CBL上刷辊不转电气开关跳闸合上后好用
2.sd计划制作,签字,需要备件领用。
3.大型仓库STL水泵备件领用
4.tll废边气缸制作新销子,防窜动,出口地磅盖板制作。
5.stl皮带张力机漏水的循环泵,制作临时防溅罩
6.CBL钢卷小车盖板支撑轮及固定牵引焊接
20181210工作日志
NO.1 ZRM & SPM
清洗剂领用10箱(共同)
2.夹送辊马达到货1EA(共同)
3.CPC滤芯到货3EA(共同)
4.轧制油管道盖板制作
5.入口齿轮箱齿轮油清理
6.EAM点检表补充
7.spm 主驱动联轴器到货1ea
8.压滤机管道连接施工防火
隔膜泵到脏油箱管道架设

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.1-3号磨床磁性分离器刮板改善制作。
2.pinch ROLL液压马达到货
3.

精整:
1.液压站加热器确认,stl是手动,tll cbl 30度启动,35度关闭,1度误差
2.cbl刷辊吸风盖脱落,安装加固
3.湿处理热交换器循环泵修理,内部生锈转动不灵活,除锈打磨后转动良好,电气还没接电测试
4.张力辊压下辊气缸备件准备
5.STL液压旋转接头到货2EA
20181207工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.电机跳闸驱动侧设备检查;安全销检查
2.风机加油,液位补充
3.回收油箱2泵轻微渗油,清理
4.spm 液压站循环泵渗油油污清理
5.

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.皮带助卷机操作侧抱臂液压缸脱出1cm,紧固修理。
2.
3.

精整:
1.tll废边保护罩脱落损坏,焊接修复安装
2.stl纸张卷曲机锥形头脱落一半,更换一套新的,旧的拆卸维修,内部轴承卡簧损坏导致向外脱落,维修结束
3.stl入口液压站液位低,加注一桶液压油
4.cbl吸盘液压管道磨损漏油,更换一根。焊机夹具液压缸及螺栓紧固,横移液压缸缸头松动,紧固,标记。
20181206工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.19年课题文件制作
2.备件购买
3.spm 生产调试
4.spm 工作辊铜垫片制作
5.spm 废水泵异音联轴器检查保护罩紧
6.spm 压缩空气排水检查-正常无水
7.工单确认4ea

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.4号磨床托架固定螺栓滑丝更换2个
2.出入口芯轴黄油嘴更换各1个
3.压缩空气含水检查良好

精整:
1.制作cbl入口钢卷小车行走轮支架
2.制作EAM制作19年课题
3.TLL焊机出口夹具驱动侧气缸不上升拔气管后正常
20181205工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.spm 检修工单制作7ea
2.spm 灭火器点检
3.19年课题改善讨论

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.
2.
3.

精整:
1.测量真空吸盘车轮硬度260,包装齿轮硬度300,锥形齿轮硬度340,三辊轴承座盖硬度210,轴承座硬度260。
2.CBL吸盘杆吸盘螺栓断裂,取断丝,安装
3.stl生产窄带,气胀轴收缩不到位,检查排气正常,冬季气温低,气囊发硬,收缩不良,可以装配
4.TLL废边卷取机螺栓松动紧固。
5.制作周报,制作cbl sd 计划
20181204工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.跳闸散卷,安全销更换,驱动侧设备检查
2.管道焊接防护(共同)
3.钢卷小车辊子包胶到货1EA
4.钢卷小车辊子包胶1EA装车
5.spm 设备调试
6.spm 旧辊外出包胶装车,钢卷小车支承辊1EA(SCCR3),抗皱辊1EA(SACR03)

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.4ROLL WIPER检查5个,K辊分解冲洗(共同)
2.压缩空气排水检查过滤系统储气罐没有含水情况
3.压泥机施工
管道及支撑框架焊接

精整:
1.tll废边气缸销子窜位安装
2.cbl侧导处pp板脱落安装
3.stl纸张开卷机皮带打滑调整位置
4.辊子包胶到货~跳辊1个stl剪刀加送2个挤干辊2/个
外送包胶挤干辊5根

20181203工作日志
NO.1 ZRM & SPM
spm 检修
1.spm 出口抱闸检查,北侧蝶形弹簧断裂一片,其它良好。蝶形弹簧sleeve内壁轻微划伤,使用砂纸打磨。
2.出口主驱动联轴器检查-良好,更换新润滑脂。
3.蓄能器压力检查入口阀台80bar,出口阀台90bar,低压系统80bar,高压系统210bar。
4.润滑站加热蒸汽管道漏水更换活接密封。
5.转向辊检查,轴承润滑状态良好,盖板螺栓未松动
6.风机系统集尘器清理
7.液压站热交换器更换
8.高压1号泵换向阀渗油维修(密封圈破损)
9.高压出油管道法兰连接处渗油更换密封圈
10.入口齿轮箱观察视窗螺栓孔滑丝修复,密封胶垫更换
11.H KEY 探伤检查 良好
12.生产线注油




NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.压泥机管道焊接
2.工厂更换二中间悬挂轴承,铜拉杆检查状态良好
3.X跨工厂仓库门口危废、油桶清理方便吊运设备

精整:
1.TLL,STL废边卷取边丝清理
2.tll入口纸张卷取机丝杠键脱落,安装
3.cbl夹送辊前护板晃动严重,螺栓脱落一个,安装紧固
4.cbl焊机出口侧导联轴器蹿位,复位安装。
201812.02工作日志
压泥机管道吊装完成
20181201工作日志
ZRM 压滤机施工
今天工作焊接完架空管道支架,做完土建基础,未能完成昨天预计抬高架就位受限于设备位置行车无法到达。明天吊车进厂设备整体就位,焊接管道。
值班工作内容
1.cbl吸盘有两组吸力小,检查快速接头损坏漏气,更换快速接头
2.tll焊机循环水流量变小,拆卸滤芯清理。
3.stl废边边丝清理,轴承座螺断裂1EA

20181130工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.压泥机施工动火防护
2.spm 检修计划制作
3.维修改善、清理清扫文件制作
4.工单设备标准关联

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.2号喷射泵电机损坏,更换联轴器,同轴度调整
2.油雾风机,过滤系统三号罐油污清扫。
3.X跨西侧废液压油清理,空桶存放至轴承润滑泵北侧。

精整:
1.stl小车液压缸缸头,废边卷取机,皮带助卷机,cbl夹送辊联轴器,螺栓紧固,
2.tll废边轴承座卡入边丝,端盖拆卸清理,检查轴承,无异常,更换润滑脂。
3.湿处理改造替换下来的废水泵组装存放到大型仓库。
4.cbl焊机出口侧导丝杠异响,杂物清理,更换新润滑脂,异响消除,横移液压缸驱动侧操作测都松动紧固。

20181129工作日志
NO.1 ZRM & SPM
1.工单确认,维修改善补充,清洁工厂补充
2.回收油箱备用泵组装(没叶轮,机械密封)
3.废品入库

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.维修改善,清洁工厂制作
2.压泥机施工,设备吊运,管饭刷漆,管道支架下料安装
3.4ROLL WIPER分解冲洗L辊和J辊(共同)

精整:
1.tll矫直机旧千斤顶维修1个,更换一个轴承32006
2.热风干燥机蒸汽进气电磁阀拆卸检查,电磁阀能关不能开,损坏。
3.cbl世达工具柜制作门锁。
4.tll废边清理。
20181128 工作内容
NO.1 ZRM & SPM
MILL齿轮箱输入轴锁紧
母焊接处探伤,挡块及锁紧螺母出现开裂,开裂处打磨重新焊接。
2.驱动侧护栏安全链绳焊接
3.入口卷取机抱闸门栓焊接
4.4ROLL WIPER分解冲洗检查2根(D辊和W辊分解冲洗完成)。
4.回收油箱2号泵更换叶轮,轴承2EA
5.低压站1号泵联轴器更换,同轴度调整
6.tilting table 辊轴挡片开焊修理
7.POR旋转液压缸连接轴瓦更换
8.POR润滑管道盖板安全改善
9.重点部位加油。
10.机房检查:二中间悬挂轴承检查-良;铜拉杆检查-良;止推轴承检查-驱动侧旋转卡阻更换;支承辊偏心马达齿轮检查-良;轧机房螺栓紧固;fork探伤-良;操作侧一中间左上拉杆弯曲更换;
11.出口两棍更换;
两棍四辊机架检查螺栓紧固,四辊气缸动作状态检查-良;出口两棍四辊底座弹簧校正
12.dms牌螺栓紧固,出口检查平台螺栓紧固
13.四辊润滑管道测绘
14.板型辊卡簧检查
15.换辊小车气管漏气固定(胶、3m胶带、纤维胶带、管箍、纤维胶带五层防护)
16.换辊小车上升速度慢检查-换向阀主阀弹簧腐蚀断,更换换向阀

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.
2.
3.

精整:
1.tll入口2号张力计有压入,拆卸更换,检查轴承和涨紧套损坏一组,更换。转动良好,压入消除。
2.cbl焊机入口侧导异响,清理丝杠铜套杂质,涂抹新润滑脂,异响消除。
3.tll废边边丝清理,stl废边轴承座螺栓紧固
4.cbl真空吸盘行走装置检查,西侧第二轴承座螺栓松动,链条保护罩螺栓松动,紧固
20181127 工内容
NO.1 ZRM &
1.检修资材领用
2.工单制作14个,工单确认2个
3.spm废水泵不抽水底阀检查清理4
4.spm液压站热交换器渗油油污清理
5.spm 辊架清扫,辊子表面包纸4根


NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.4号磨床研磨液接水盘堵漏打胶。
2.轴承润滑泵轧制油清理
3.一级泵3号异音检查,电机轴承异音温度60
4.焊机修理

精整:
1.STL废边卷取压下辊边丝缠绕清理,轴承底座螺栓松动紧固,链条联轴器黄油清理。
2.TLL废边卷取链条联轴器黄油清理。
3.
20181126 工作内容
NO.1 ZRM & SPM
1.spm 地下蒸汽压力表坏漏水,拆卸增加球阀
2.spm润滑站北侧废水池水满抽水
3. zrm 四辊冲洗检查9根(共同)
4.检修计划制作
5.四辊轧制油更换(共同)

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.安全销更换
2.POR压下辊液压缸渗油检查
3.点检表系统制作

精整:
1.stl入口钢卷小车液压缸缸头压块螺栓松动2ea紧固
2.tll废边气缸销子向东蹿,复位更换固定插销
3.CBL焊机紧固,夹具液压缸头调整
4.出口横移液压缸驱动侧松动,紧固。入口夹送辊联轴器螺栓紧固。

20181125 工作内容
1.压泥机设备施工管道切割除锈刷漆
2.2号轧机出口导板台端部缓冲辊轴径处断裂更换
3.四辊擦拭器检查根

* 20181123 工作内容
NO.1 ZRM & SPM
1.4-roll wiper check 5SET (润滑孔油泥多,轴承脱落2组,计划分解冲洗)
2.spm 出口钢卷小车自动下降维修:更换平衡阀2ea
3. spm 入口齿轮箱观察窗渗油油污清理
4. spm 液压站循环泵渗油油污清理
5.购买文件制作
6.1号轴承润滑泵渗油清理加引油管

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.4ROLL WIPER检查(共同)
2.购买制作
3.压泥机安装厂家通海万达前期施工交流安全会
4.NO.2 ZRM SD 工单结束确认

精整:
1.脱脂段地坑水冒了,排水
2.现场漏油点清扫,准备照片
3.stl废边边丝缠绕清理,防止磨损
4.cbl纸张卷取机丝杠调节外侧推力轴承锁紧螺母脱落,不能对中调节,安装轴承锁紧螺母,恢复正常使用。
5精整电焊机小推车改造下料制作
20181122 工作内容
NO.1 ZRM & SPM
1.安全销到期更换
2.4203轴承领用100EA
3.安全销备件领用4EA
4.tilting table 摆动液压缸销子螺栓松动紧固
5. spm 入口齿轮箱观察窗油污清理
6.spm 润滑站温度检测确认
7.工单制作

NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
1.4号磨床研磨液泄露临时处理等待停机后使用密封胶修补。
2.过滤系统备件购买
3.点检表制作


精整:
1.STL入口芯轴润滑泵漏油
2.CBL入口剪刀导板台导辊轴承座螺栓紧固
3.送电后设备确认正常运行
4.制作购买要求书


工作内容20181119

NO.1 ZRM & SPM
1.
2.
3.
NO.2 ZRM & ROLL GRINDER
1.


精整:
原纸张重卷机CPC阀组更换
新焊机焊接线制作
CBL 焊机制作安全维修柱

工作内容20181120

NO.1 ZRM & SPM:
1.带钢冷却轧制油泄油管道渗油修理(地下)
2.spm 抗皱辊旧备件SACR03拆卸,新抗皱辊SACR07组装
NO.2 ZRM & ROLL GRINDER:
1.轴承润滑泵油污清理
2.1号zrm操作室楼梯护栏下料
精整:

1.stl皮带张力机操作测液压缸缸壁与缸头交界处渗油,紧固螺栓未松动,清理油污,检修时更换。

2.cbl焊机夹具液压缸螺栓紧固,缸头紧固,大螺母紧固,横移液压缸检查,未松动。
3.cbl焊机出口导辊脱落安转,顶丝紧固
4.钢卷小车盖板行走轮下料。


* 20181121工作内容

1 . NO.1 ZRM & SPM
1. 风机联轴器蛇形联轴器到货
2. 1号操作室扶梯栏杆加长焊接避免踏空摔倒
3
2 . NO.2 ZRM&ROLL GRINDER
NO.2 ZRM SD
轧机房检查:二中间悬挂轴承检查-良;铜拉杆检查-良;止推轴承检查-良;驱动轴检查探伤-着色探伤无异常;驱动侧悬挂轴承-良;二中间驱动轴盖板检查-轻微磨损未更换,螺栓紧固;驱动轴花键联轴器探伤-无裂纹;一中间横移液压杠杆探伤-无裂纹;驱动侧二中间悬挂液压缸杠杆探伤-无裂纹;支承辊偏心马达齿轮无异常;轧机房螺栓紧固;fork探伤-良;fork拉杆右上销子断裂-更换1ea;
all重点部位加油脂
NTR主联轴器检查(良好)
POR旋转液压缸连接轴瓦备件调试(良好)
换辊小车升降主阀更换O型,无下降
工作侧侧导压下辊辊更换1EA

7.回收油箱4号泵单向阀芯脱落更换。
8.出入口HKEY检查,状态良好。
9.专项点检,地下自动比例阀,过滤系统三元件油液补充。
10.出口小车液压管道螺栓紧固。
11.POR压下辊液压缸接头渗油紧固。
12. 出口导板台PP板更换
13.出口支撑们套筒液压缸渗油修理(端盖松动紧固)
14.2-roll wiper 组装,更换,拆卸(轴承更换6EA;日期编号:18.11.21)
15.4-roll wiper 机架夹板螺栓紧固(未松)
16.4- wiper 气缸动作状态良好
17.四辊辊架内异物清理



3 .精整:
1. 包装内外环机齿轮6EA,CBL焊机夹具升降铜套6EA导杆4EA,剪刀板弹簧20EA导杆10EA. CBL真空吸盘轮子4EA.STL三辊下辊轴承座2EA 盖4EA 到货
2. tll皮带助卷机头部液压缸底座螺栓松动,紧固
3. stl por 润滑泵压力1公斤,偏低
废边卷取机轴承座螺栓前边松动紧固。
4. CBL夹送辊联轴器螺栓紧固




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