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困扰多年的YANMAR副机滑油压力低问题终于解决啦!
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2023.01.13 广西

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0 引言
对副机而言,滑油品质的优劣和压力的高低都至关重要,稍有不慎将造成不可估量的后果。滑油 品质由船方定期取样送专业单位化验来保证,滑油压力则通过主管人员对滑油系统的维护保养来控制 在说明书要求的范围内。
1故障现象
某船副机型号为YANMAR4N18( A)L,说明书 要求副机在正常运行时滑油压力为4. 0 ~4.5 bar, 但该船副机滑油压力常年保持在3.0-3.5 bar,1号 副机滑油压力最低甚至为2. 8 bar。副机的滑油低压停车值正常应设定在3.0 bar,该船轮机管理人员 为防止意外停车,人为地将停车压力调低,甚至取消 1号副机滑油低压自动停车功能。这样做的后果极 其危险:一旦滑油低压停车失灵,极易造成副机曲轴 和轴瓦损伤的重大机损事故。该船曾多次发生由副 机滑油压力低造成的全船失电事故,严重影响船舶安全。
2故障原因及解决方法

图1 销子照片

图2 销子剖面
利用船舶航行时间,对影响副机滑油压力的原因进行检查。滑油品质刚由滑油厂家化验过,各项数据均正常,滑油温度能保持在正常范围内。随后,针对副机的各滑油润滑点进行逐一检查:检查各缸轴 承和活塞滑油量,未发现异常情况;检查凸轮轴润滑情况,未发现异常;检查摇臂油量,发现6个缸的摇臂油供油量都特别大,滑油从摇臂轴承处呈喷射状喷出。此种机型摇臂油量无法调节,拆下摇臂座发现连接缸头与摇臂座的销子(滑油从销子中孔流向摇臂)在更换备件时用错,原来销子中孔直径为1.5 mm,现在使用的销子中孔直径为5 mm(见图1和 2),因此摇臂油量较大,部分滑油从此处泄漏,影响系统滑油压力。
经过研究,决定采取以下方法将销子的中孔直径由5 mm改为1.5 mm:将原来的销子中孔用M6 丝攻攻丝,然后拧上M6的螺母,再用直径1.5 mm的钻头打孔。改装后,启动副机试车,滑油压力比原来提高0.3 bar,但仍达不到说明书要求。
随后检查滑油系统的调压阀和安全阀,目测未发现问题,但在启动副机预润滑油泵检查时,发现有大量滑油从主滑油泵传动齿轮处流出,而此处滑油的来源只能是安全阀的密封面或齿轮泵的轴承。安全阀拆检较简单,不用拆下油泵,因此先检查安全 阀。拆下阀芯未发现明显磨损。为直观检查安全阀 是否关闭不严,将安全阀封死再启动预润滑油泵,此 时从主滑油泵传动齿轮处流出的油量明显减少;再次启动副机试车,滑油压力比原来明显升高;并车试 验,当负荷达到正常运行要求时,滑油压力稳定在 4.3 bar,完全符合说明书要求。至此,困扰该船多年的滑油压力低的问题终于得到解决。
安全阀通常通过弹簧顶压阀头,由阀头的端面 与阀座的端面形成密封面。当滑油压力超过设定值 时,作用在阀头上的压力克服弹簧张力,使阀头离开 阀座,
滑油回流到油底壳进行泄压;当滑油压力稍低 于设定值时,作用在阀头上的压力小于弹簧张力,阀 头在弹簧张力的作用下与阀座接触产生密封作用;若阀头与阀座产生磨损,则经过研磨和调整弹簧张 力,可以使安全阀开启压力恢复到设定值。该船 YANMAR-6N18( A)L型副机的安全阀是靠阀芯圆 柱面与机体之间的密封面进行密封的,滑油压力变 化使阀芯上下运动,当压力高到一定程度时,阀芯圆 柱面与机体脱开开始泄压。由于阀芯长期随滑油压 力的变化而上下运动,阀芯圆柱面与机体之间的间 隙因长期磨损而增大,失去密封作用,部分滑油从此处泄出造成副机滑油压力降低,而且这种磨损是无 法修补的,只能通过更换备件来恢复密封作用。
经讨论,最终决定将阀芯圆柱面密封改成阀芯下端面密封,用车床车制1个尼龙阀座(见图3),装 到安全阀阀芯下面的滑油泵泵体上(见图4)充当安 全阀阀座,阀芯按原样装复(见图5)。因为加装阀 座使安全阀弹簧受到的压缩弹力增大,而安全阀上 没有调节螺栓,所以要按照阀座厚度用砂轮将弹簧 磨去一部分,即缩短弹簧长度(相当于阀座厚度), 以减小弹簧张力,避免安全阀失去作用。改装后,3 台副机滑油压力全部恢复到出厂状态。

 图3车制的尼龙阀座

图4阀座安装位置

图5 装妥后的阀和阀座
3经验总结
据了解,很多安装YANMAR4N18( A)L型副机 的船舶存在滑油压力低的问题,这通常都是由以上 2种原因造成的。备件的错误使用属于人为原因, 与轮机管理人员工作不认真有直接关系。各船用副 机生产厂家在生产副机的同时也在不断地进行技术 改进,出厂时间不同,同一型号副机的同一配件在设 计上会有所不同,因此轮机管理人员在申请和更换 备件时要谨慎小心;特别是一些老旧船舶所使用的 部分备件原生产厂家已不再生产,船公司会通过二 类供应商订购备件,这些非原厂生产的备件在尺寸 和结构上难免与原厂备件存在微小误差,轮机管理 人员在安装新备件前一定要与拆下的原件进行详细 比较,以防有误差而影响设备正常运转。
对于安全阀磨损泄漏问题,笔者认为有2方面 原因:(1)副机生产厂家的设计问题。YANMAR- 6N18(A)L型副机的安全阀设计安装在滑油泵本体 上,同时在滑油泵本体上还设计1个调压阀,设计的 初衷是在调压阀功能失效时安全阀能提供另一重保 障。这样的设计本来无可厚非,但安全阀的1个密 封面设计在滑油泵本体上就出现问题,一旦安全阀 泵体上的密封面产生磨损,就只能通过更换滑油泵 解决,而且轮机管理人员很难发现泵体上的磨损。因此,该船滑油压力问题已有很长时间没有解决,副 机一直在低压状态下运行,平时通过清洗滤器、降低 滑油温度来保持滑油压力的稳定,存在很大危险性。(2)轮机管理人员的专业知识欠缺,造成该船多年 来未查出副机滑油压力低的根本原因,以前的做法 治标不治本。轮机管理人员只有平时加强业务学 习,提高自己的专业知识水平,才能灵活运用所学知 识,及时解决问题。
4结束语
副机是船上的重要设备,保证其随时处于良好 状态是轮机管理人员的重要职责。希望本文解决 YANMAR-6N18(A) L型副机滑油压力低故障的方 法能为其他存在同样问题的船舶提供参考。需要提 醒的是,按本文方法改装时,应充分考虑安全阀阀芯 受力面积改变及安装阀座本身高度改变对弹簧张力 的要求,以防温度较低时滑油系统压力过高。
来源:航海技术  作者:天津中散海员劳务服务有限公司 杨军海,轮机长 本文仅做分享交流所用。
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