高炉喷涂是近年来兴起的一种高炉快速造衬的一种方法,它可通过降料面进行局部喷涂,规整炉型,也可在高炉大中修时进行整体喷涂,缩短高炉大中修时间,快速恢复生产。是高炉快速造衬的一种有效手段,并不断被多数高炉所采用。
年前与河北一位朋友闲聊,聊到其所在高炉快速大修,炉缸整体浇铸,炉腹炉腰炉身喷涂造衬,极大的缩短了大修时间,很快便恢复生产。然而不尽人意的是,开炉后一直未能进入最佳生产状态,炉况一波三折,折腾一个月后炉墙结厚,不得不处理炉况,严重影响了正常生产,也真是应证了那句古语“欲速则不达”。无独有偶,年后笔者亦接触到河南安阳一座高炉,该炉在年前环保限产时停炉,借机进行了炉衬再造喷涂。年后恢复生产,却也是炉况波动频繁,崩塌料不断,风口频烧。是高炉不适应喷涂造衬的方式?抑或是喷涂后我们的相应操作没有跟上?在此仅根据笔者接触到的高炉进行一些简要分析,以求得到抛砖引玉的效果。
一 喷涂后炉型的变化及影响
首先,高炉进行喷涂后,虽然被侵蚀的炉衬得到了修补,但无疑也改变了原有的生产炉型,因此喷涂后的高炉内型并不是合适的高炉生产炉型,需要在恢复生产后进行一段时期的磨合,才能达到最佳的操作炉型。
其次,喷涂后高炉各部炉衬增厚,高炉各部内径相应较喷涂前缩小,这使得在相同生产条件下气流较容易向中心发展。
二喷涂后操作制度的调整
根据喷涂后高炉內型的变化,我们首先需要达到一个适合高炉强化生产的合理的生产炉型,这就要求在恢复生产后的一段时间内,应以发展边缘气流为主,以较充沛的边缘气流对喷涂造衬后的炉型进行规整,使其尽快得到生产炉型的要求。
其次,喷涂后炉衬增厚,气流更易于走向中心,这也要求在操作制度的选择上应注重边缘气流的发展,防止边缘气流过弱引起炉墙结厚或中心过吹。
联系笔者接触到的高炉,喷涂后于今年2月10日送风开炉,由于没有意识到喷涂后炉型变化可能带来的对操作制度的不同要求,送风制度及风口面积都维持了喷涂前的配置,送风达产后上部料制也逐步向喷涂前的料制过度,在这个过程中,高炉开始出现塌料现象,风口出现烧损现象,2月25日休风更换三个风口后,高炉复风艰难,煤气流频繁失常,前后补净焦72车,用时两天才勉强将炉况恢复正常。3月5日休风处理热风围管开焊跑风,3月6日复风,同样复风后煤气流频繁失常,前后加净焦45车,用时一天才将炉况恢复正常。之后炉况表现为不能见中心气流,见中心则塌料,而一旦塌料,没有几十车净焦配合大幅度减风,高炉很难恢复。并且高炉表现为不能休风,哪怕休一小时风更换风口,也需要几十车净焦才能恢复正常,期间,虽大量加萤石洗炉,然而效果不佳,其唯一的效果就是加剧了风口的烧损,前后烧损风口11个(400级高炉,共14个风口),烧损风口二套3个。炉况运行极其坚难。针对如此复杂的炉况,多数同行倾向于是由炉缸严重堆积引起的,所以也主张大量加萤石洗炉甚至萤石锰矿联合洗炉。个人认为,长时间的炉况不顺,炉缸堆积是在所难免的,然而,其真正的病因不在炉缸,而在炉墙。原因如下:1自开炉以来,炉腰温度一直在200度以下运行,炉身温度甚至只有几十度。2 风口时常掉大块,大块甚至把整个风口堵严,而且要很长时间才能化开(此时炉腰温度会有一个极速上升再缓慢回落的过程)3初期烧损的风口多在下部,显示为边缘堆积,而边缘堆积多因边缘过重引起,后期烧损的风口在上部和侧面,二套都在上部,应该是加萤石的效果。因此不难看出,其真正的病因应该是边缘过重引起的炉墙结厚渣皮频繁脱落造成的,而一旦这一问题解决,相应炉缸堆积也会迎刃而解。而分析引起边缘过重的原因,就不得不回到本文的主题。
1开炉后送风制度风口配置都维持了喷涂前的配置,表面看送风制度没有变化,但炉型的变化迫使初始气流的分布向中心发展,甚至过吹。而边缘自动加重。也就形成了上部炉顶成像上不能见中心气流,压住中心气流尚可顺行,否则塌料进而偏尺气流失常极难恢复。
2喷涂后的炉型并不是适合强化冶炼的操作炉型,客观上需要一定的边缘气流对炉型进行磨合,这也就要求在开炉一段时间内要维持相对较发展的边缘气流。
3实践也证明了,通过发展边缘气流,炉墙温度逐步回升,渣皮先脱落后稳定,炉况趋于稳定,中心气流逐步起来也不再塌料,预示合理操作炉型己基本形成。
小结:1喷涂后的高炉操作,前期应维持较发展的边缘气流,以期快速形成合理的操作炉型。
2高炉操作中应勤观察,包括风囗工作情况,炉墙各部温度控制,出铁出渣情况,风压风量趋势变化等,及时做出相应操作制度调整,而不应墨守成规。即使是同一高炉,先前适应高炉的操作制度也会随着生产条件的变化而变得不适应。正象中医所说的同药不同病,同病不同药。应辩证施治。高炉操作亦没有放之四海而皆准的操作制度,所以说高炉操作是科学的,更是艺术的。
3个人认为,不仅是喷涂后高炉,包括新建或大修后高炉,其开炉的前期操作都应适当保持充足的边缘气流,以利操作炉型的形成。
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