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【技术文摘】水钢2500m3高炉炉墙粘结及炉缸不活的治理

周成林

(首钢水钢炼铁厂)

摘  要  水钢4号高炉在生产过程中,受外界因素影响,高炉长期慢风作业,造成高炉炉墙粘结,炉缸不活跃,高炉不顺,技术经济指标恶化。通过采取边治理边打产的炉况恢复主导思路,进一步放开中心,适当疏松边缘,采取加组焦,酸性渣热洗,适当提高炉温,高炉炉况逐步恢复正常,技术经济指标改善。

关键词  高炉  锌负荷  炉墙粘结  治理

1  前言

水钢2500m3高炉于2011年3月29日投产,高径比2.253,设有3个出铁场(两用一备),30个风口。在设计中,采用了“精料、高压、高风温、富氧、大喷吹”的冶炼工艺及相应的技术装备:上料系统采用了PW并罐无料钟炉顶;水系统采用了铜冷却壁、软水密闭循环系统;炉缸、炉身采用陶瓷杯+水冷碳砖综合炉缸、薄壁炉衬;送风系统采用了顶燃式热风炉;煤气系统采用了干法除尘、TRT余压发电;水渣处理采用了冲渣系统等多项新技术、新设备,其中多项新工艺为炼铁厂首次使用。2017年以来,由于受焦炭质量波动,烧结机检修、高炉送风制度不匹配,干熄焦系统检修等因素影响,四高炉生产指标长期未能达到正常状态,高炉炉缸呈欠活跃状态。进入2018年,由于受冷却设备漏水、烧结机检修使用超高碱度烧结矿+石灰石生产,高炉煤气消化限制限产,全湿焦冶炼,造成长期慢风生产,高炉发生炉墙粘结,炉缸不活,高炉顺行状态恶化。通过采取加组焦、提炉温、稳定边缘打开中心,降低炉渣碱度、堵风口等措施,采取边治理边打产的炉况恢复主导思路,炉身上部水温差明显上升,炉墙结厚消除,高炉逐步恢复全风生产,技术经济指标大幅改善,见表1。

2  高炉炉墙粘结的演变过程

2018年1月20日公司开始进行同步检修,高炉逐步开始使用超高碱度烧结矿(R2>2.5)加石灰石生产,烧结率逐步降至53%水平(总熟料率由89%下降到了79.7%),高炉表现出不透气,风量下降、产量下降。四高炉在降料面前虽采取洗炉措施,但受冷却壁漏水、低烧结率影响,高炉(在降料面前)风量水平未得到提高,高炉风量持续偏少,洗炉效果不好。1月31日降料面喷涂,2月5日送风恢复。喷涂造衬恢复后(过来),因同步检修,高炉限产、低烧结率影响,高炉堵风口维持生产,(高炉)风量仅维持4000m3/min左右水平,高炉表现出(高炉)不透气,顺行状况恶化,频繁发生悬料,(高炉)不接受压差、不吃热,炉缸中心温度下降(正常时163℃,堆积期间146℃)。炉缸呈现堆积现象。由于公司9#锅炉同步大修时间推迟,煤气平衡受限,限制高炉风量;高炉维持4500m3/min风量生产,高炉表现出不透气,风少压高。期间采取堵风口2个,临时加组焦,调整布料,采取收小矿焦角(最大矿角由32.5°缩小至30.5°)扩大角差,由1.79°调整至2.12°,高炉基本维持住顺行,负荷加至4.5t/t,但炉身上部水温差明显降低,上部水温差由2.8℃降至0.5℃水平(见图1),表现为炉身上部粘结。
3月11日-15日,由于9#锅炉检修完毕限制因素消除,采取开风口上风、加负荷等强化措施,高炉因长期慢风、炉墙粘结,炉容减少不接受风量,频繁悬料。采取缩矿批至44t,退负荷至4.191,调布料至C34.5432. 2302282242202O342322302282261,收角差至1.44°调整。

在恢复过程中,又因3月16日到4月7日,干熄焦锅炉氢含量超标,停用抢修,高炉被迫转全湿焦生产;高炉表现不接受压差,顺行状况不好,频繁悬料,采取休风堵风口,加组焦,收窄矿石(由5环减至4环)并收小角差,减轻焦炭负荷(平均焦炭负荷3.79),缩小矿批,平均矿批为41.3t,最小时为39t,上部水温差持续低,最低时日平均仅为0.2℃,调整效果不明显,平均风量水平仅为4541m3/min。在4月3日开始进一步采取加组焦,萤石洗炉,上部水温差有所上升,达到1.5℃水平。受湿熄焦强度下降影响,风量水平仍然低,平均风量为4365m3/min。

4月7日到5月初,随着干熄焦投产,高炉使用上自产干熄焦透气性逐步改善,4月8日风量达到4950m3/min,全风口工作。但随着组焦减少,加重焦炭负荷(加负荷至4.46),矿批扩大,高炉因炉墙粘结未处理完,表现出不接受风量,11日出现悬料,恢复困难。12日采取轻负荷、加锰矿、萤石、加组焦酸洗,风量恢复至4800m3/min,19日4779 m3/min,负荷至4.309t/t,矿批43.5t。随着负荷上加,开风口,风量仍站不住,高炉不透气,缩矿批至42.5t,退负荷至4.317t/t,为排除(出)影响因素,23日休风处理冷却壁漏水。复风(休风)恢复后(过来),风量一度达4800m3/min,但随着负荷上走,出现炉温掉,悬料,出气流,27日再次休风堵风口,加组焦恢复。炉身上部水温差呈现先上后下,在有组焦期间,上部水温差在1.5℃水平,但随着组焦取消,水温差又降至0.5-1.0℃水平。炉墙粘结未得到改善。

3  炉墙粘结的原因

3.1 高炉长时间慢风作业,造成高炉炉墙粘结,炉缸不活跃。年初因同步检修,在检修期间9#锅炉发生事故,造成锅炉投产推迟。高炉煤气消化不了,高炉被迫持续慢风作业。锅炉投产后,又因干熄焦系统发生故障(熄焦氮气管漏)被迫转全湿焦冶炼,焦炭强度下降。高炉风量持续低。高炉长期低强,低鼓风动能生产,造成高炉发生炉墙粘结、炉缸不活。
3.2 冷却设备漏水影响。在年初组织专业人员对冷却壁进行排查,发现37、44、106、128、135、149、150、151、155、157号水冷管存在漏水迹象,但因漏水量小,为保证炉身冷却,未进行封堵,造成漏水持续,不可避免的造成炉墙粘结,
3.3 高炉长期维持高锌负荷生产,造成高炉炉墙粘结。因资源限制,为降低成本,在原料采购上锌负荷控制不严格,锌负荷长期超标严重。高炉锌负荷控制情况见表2。

4  炉墙粘结的治理措施

治理过程主要围绕打开中心煤气通路、保持边缘煤气通畅,依靠逐步提产、全风进一步活跃炉缸、清理炉墙。主要措施有以下几方面:
(1)加组焦热酸洗炉。保持轻焦炭负荷,争取大风量,充沛炉温,高炉顺行,冲刷炉墙。从5月18日-23日加组焦后,风量水上升,持续维持轻负荷,充沛炉温,30日视风量水平下降,及时恢复组焦上风,5月24-6月3日持续维持轻负荷,平均焦炭负荷4.150t/t水平,平均炉温0.483%,物理热1490℃,碱度1.16倍,平均风量4753m3/min,鼓风动能9788kg.m/s,上部水温明显上升差达到3.5℃水平,炉墙粘结状况得到改善。

(2)打开中心气流,稳定边缘气流,装料制度得到优化。矿石布料圈数调整至11圈,外移矿焦,增加外环矿比例,实现稳定边缘,中心焦收小,保证中心,布料由C34.5332.5 2312292252212O34232.52312292271,角差1.84°,调整至C36334 332.5230.5226219.52O353 33331.5229.52281,角差1.68°,5月30日将5环矿石调整为4环,将中心焦收小0.5°,C36334 332.5230.52282192O353 33331.5229.52,1.89°气流分布日趋稳定,顺行改善。
(3)坚持小矿批恢复。大矿批不利于加风,在恢复期间矿批基本控制至45-43t,平均料速控制9批/小时。
(4)消除冷却设备漏水。由于冷却壁漏水,不可避免的造成炉墙粘结,4月23日休风封堵冷却壁,为高炉恢复创造条件。
(5)改善烧结矿质量。烧结配料结构基本稳定,巴西主流矿大于20%,稳定烧结质量。降低烧结锌含量,高炉锌负荷持续降低(见表2),有利于降低炉墙结厚的机率,锌负荷过重易造成高炉结瘤结厚。
(6)改善渣铁流动性。通过降低碱度,提高炉渣氧化镁,由7.73%提高至8.69%,炉渣碱度维持1.15水平,改善炉渣稳定性。停用钛球,降低钒钛效应影响。
(7)消灭生产耽误,保持高炉顺行。5月23日过来,生产耽误基本消除,压差控制适宜,高炉顺行状况较好,消灭了悬料。在此之前由于我们在压差、炉温、负荷控制上把握不好,在恢复期间,急于上风,上负荷,降低炉温,加之(至)炉缸工作、炉墙粘结状况未得到彻底改善,频繁出现悬料、坏风口,反复休风,拉风,未做到稳定、持续上风,冲刷炉墙,造成粘结反复。
(8)遵循客观规律,防止欲速则不达。管理层面公司领导听取专家意见,客观面对现实,减轻高炉技术人员的产量压力,围绕打开中心煤气通路、保持边缘煤气通畅,依靠逐步提产、全风进一步活跃炉缸、清理炉墙。防止在粘结未治理好前,急(及)于加负荷、降炉温、扩矿批,造成恢复失败。

5  取得的效果

6月初计划送风恢复后,采取保持炉温充沛,维持布料1.89°的角差,C36334 332.5230.52282192O353 33331.5229.52,强调顺行、炉温充沛,争取风量,高炉接受风量能力逐步提升,高炉顺行状况日趋转好。通过逐步加重焦炭负荷,6月10日起,高炉连续达6000t以上产量,煤比逐步上升至145kg/t水平,焦炭负荷恢复至5.000t/t,风量达4850m3/min水平,高炉炉况达到正常(见表1)。通过采取上述措施治理炉墙粘结,炉缸不活,随着干熄焦比例增,加上高炉生产状况逐步改善,炉身上部水温差明显上升,由0.5℃上至2℃水平(见图1),炉墙粘结消除,炉底中心温度上升约35℃,由235℃水平逐步上升至270℃水平(见图2),炉缸活跃状况改善。

6  结语
通过对四高炉炉墙粘结、炉缸不活的治理过程及分析总结,高炉要长期保持稳定顺行,避免炉墙粘结发生。应作好以下工作。
(1)高炉前后生产能力要匹配,避免持续慢风生产。此次炉缸堆结,炉墙粘结最大影响因素就是受煤气消化影响及湿熄焦冶炼影响,造成高炉持续低风量生产。在原燃料条件发生变化,要及时堵风口,退负荷,争取风量。
(2)高炉漏水要及时封堵,避免漏水造成炉凉和结厚。
(3)有害元素控制要认真执行控制标准,严禁持续超标准组织生产。长期超标易造成高炉炉墙粘结。
(4)保持高炉稳定顺行,做到炉料质量与风量水平相适宜,高炉操作要把炉温、顺行放首位,不能贪风。
(5)在处理炉缸堆结,炉墙粘结时。要争取风量,避免减风生产;要稳定边缘气流,打开中心气流;要炉温充沛,适当提高炉温,防止炉凉,加组焦热酸洗。

7  参考文献

[1]  张寿荣,于仲洁.高炉失常与事故处理[M].北京:冶金工业出版社.

[2]  周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社.





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