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依玛士喷码机故障判断与处理

依码士S7维修资料

[广州得志电子科技有限公司喷码标识部] [2008-10-18]

一、传感器接线方法:

1、欧姆龙传感器(放大器方形黄色)其接法如下:

棕色线-----------------------:TOP+(+24V)

蓝色线----------------------:0V

黑色线----------------------:TOP-

黑色线为信号线,传感器照到物体时其电压为0V,否则为24V(同步)NPN。(ImajeS7PIRMA只能用NPN)。

2、对Imaje传感器(放大器为圆柱形)的接法

蓝色线--------------------------------:TOP-(0V)

棕色线--------------------------------:+24V

黑色线--------------------------------:TOP+

黑色线为信号线,传感器照到物体时,其电压为+24V,否则为0PNP

二、管路原理

1、油墨袋U:0----油墨泵-----U3----压力腔-----U10----U8----

2、回收槽单向阀----负压区-----U5空气泵----U6-----出气口 3、喷嘴-----U7---U9------负压区

4、负压区----U2----油墨泵-----U3-----压力腔

5、冷凝腔---U4---油墨泵------U2-----负压腔

1/6页

6、添加剂---U1----油墨泵-----U3---压力腔

三、故障代码及解决方法

10、无法对话 关机重新开机、重新为喷码机装入数

11、信息故障 关机重开,拆下面板,放电重新编辑信

20~25、非法的打印数据 关机、检测数据盘与机器的连接情况再重新启动,重新给喷码机装入数据

30、信息参数丢失 关机重新开机

32、自动日期丢失 开机重新设置日期

33、软件版本不合 Imaje联系

34、记忆丢失 关机重新开机

37、工业接口盒无法读写 ?1、未插接口盒。?2、接口盒接触不良。

?3、接口盒损坏

40~41、喷头12速度过高 减少打印速度或者增大同步器分频率

50~54、油墨、添加剂液位低 更换。U0U1电磁阀不畅 60~640~4号电磁阀堵 ?1、手动不断测试相应电磁阀,直到通为止

2、做部分排放,拆开模块,轻轻敲打响应电磁阀

2/6页

3、做整机排放,拆下模块,取下电磁阀打通

4、更换电磁阀

70、油墨浓度不正确 1、检查添加剂袋是否存在、是否空。

2、若同时出现83号故障,做全机排放,更换油墨。

3、压力传感器检测错误,更换压力传感器。 71、压力传感器初始化错误 1、关机重开

2、检查各电磁阀是否通

3、检查排气阀孔是否堵塞。

4、从排气孔注入清洗剂,过段时间打开U6平面塞,从出气孔吹气,吹干重新开机

5、拆洗压力传感器,注意两个油墨小孔是否畅通

6、压力传感器损坏,更换即可。

7、压力传感器连接卡问题,换连接板。解决:换板

8、控制面板接触不良或损坏。

9、电源板输出电压不正常,换电源板。

10、更换油墨组件。

72、油墨模块马达堵转 重新开机,打通电磁阀

1、打开U6旁的塞子,检查真空泵是否有油墨

2、用U9功能清洗真空泵,并吹干。

3、更换电源连接板 4、更换油墨连接板

5、更换油墨组件 6、泄露测试

3/6页

7更换马达控制板

73、凝结腔压力过高或者液体转移超时

1、检查打通U5 2、检查凝结腔排气口过滤网是否堵

3、更换幽默摸块

74、充压腔空气泄压过程超时 1、检查并打通U4 2更换油墨模块

75、充压腔空气溶剂不足 1、关机后再开机重新充气

2、检查并U4 3、更换油墨模块

76、充压腔回流泄压过程超时 1、油墨更新 2、检查并打U7U8

3、检查并清洗喷头过滤网

77、压缩比不足 1、检查打通U4 2、更换油墨模块

可能引起728182故障

78、油墨管路中无墨 更换油墨袋

79、冷凝腔液位过高 打通U4电磁阀(内漏)

80、机器没准备好

81~82、墨点故障 1、充电检测极脏,清洗即可 2、断点不良,调整

3、喷头后盖潮湿,吹干 4、断点电位器坏

5、晶振线接触不良或者晶振损坏

6、墨线不在充电极中间

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7、充电检测放大板(ADP)板损坏或进入油

8、控制面板接触不良或损坏

9、电源地线未接或接触不好

10、油墨浓度不正确 11、油墨过期变质 83、油墨黏度调整错误

84、喷头盖打开

85、回收故障 1、没有墨线或者墨线歪 超声波清洗喷

2、墨线射到回收槽,但不能回收,单向阀堵,打印模块与油墨模块对插口不密封,负压不正常,打通U5U6

3、回收正常,可能油墨太稀,喷头后盖有积墨。

4、负压不正常,由负压变正压,可能U2有问题,关闭不严造成压力腔墨水回流到负压腔体,使负压腔压力变为正压出现故障。

86、无高压 1、高压包损坏 2、控制面板损坏 87、高压故障 1、高压极板脏 2、空间环境潮湿

3、喷头后盖潮湿,吹干

4、高压包周围有墨迹或周围接头潮湿

5、更换高压包

6、更换控制面板或打印模块

90、温度故障 5~45度为正常 

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