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技术丨电收尘器改造分析与应用实例

前言

在新型干法水泥生产线的窑头、窑尾废气处理中,前期大部分都采用电收尘器,近年来由于新型干法水泥电收尘器人口含尘浓度高、要求的排放浓度低,易受高温冲击、操作维护不善等原因导致后期运营成本比较高。现环保部门对水泥行业烟尘、粉尘排放的在线检测,给电收尘器带来了新的挑战。国家发布了《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)中对大气排放新的标准要求。逐渐凸显出了电收尘器已不能满足环境保护的要求,利用袋式除尘器的技术改造电收尘器,成为越来越多水泥公司的选择。本文以某公司2500t/d干法生产线窑尾“电改袋”收尘器实践为例,对具体的改造方法与技术参数等进行详细的论述。

01

2015年该公司2500t/d新型干法生产线,窑尾收尘原设计采用电收尘器,由于电收尘器收尘效率较低,已不能满足新标准的排放要求,因此,我们在项目实施过程中改为袋式收尘器。现场实际情况和改造方案:电收尘器基础已经建成,不能拆除。将原电收尘器改造为外置烟道加披屋形式的纯袋收尘器,保留进气口气体分布板及其振打装置、灰斗阻流板、壳体外保温、进出气口的管道、壳体侧板、灰斗及输灰装置。拆除电场内的全部内部件及振打装置、顶部密封盖及防雨板;设计整体净气箱、增加滤袋、袋笼、喷吹系统、楼梯平台等。

1.1 改造前后除尘器主要技术参数比较

改造前后除尘器主要技术参数比较,见表1

表1 改造前后除尘器主要技术参数比较

表1可出,改造后袋收尘器比原电收尘器,排放浓度低,除尘效率高,设备阻力约增大1100Pa,设备工作压力约增加2000Pa。需要对设备本体进行必要的加固,系统尾风机经过重新核算,原风机不能满足要求,最终决定对风机也进行了调整。

1.2 对风机的调整

因电改袋收尘器后阻力高于原收尘器的阻力,需将风机的全压提高1000~1200Pa左右,因此结合原有排风机及电机的实际情况,需要部分更换风机的主轴、联轴器、轴承箱、电机、电机底座等。根据实际风机及电机参数,需要做以下调整,见表2

表2 窑尾排风风机及电机主要参数对比

1.3 袋收尘器设计情况

电改袋结构见图1

图1 电改袋结构图

(1)袋收尘器占地面积与原电收尘器基础尺寸吻合。

(2)袋收尘器最大处理风量可达到480000m³/h,实际使用中收尘器过滤风速为0.926m/min,长期低于1.0m/min,对降低收尘器阻力及提高滤袋寿命十分有利。

(3)滤袋选用玻纤覆膜滤料,集中了玻璃纤维的高强低伸,耐高温、耐腐蚀等优点,在低过滤风速下运行,寿命可达3年以上。

(4)由于厂家要求,脉冲阀选用ASCO淹没式脉冲阀,该阀减少了流道阻力,降低了喷吹起源压力,且可降低能源消耗和延长膜片寿命,寿命可达5年以上。

02

随着电改袋式收尘技术的不断进步,袋式收尘器已广泛用于水泥生产工艺中的每一个环节,其完全能够达到国家规定的排放要求。2015年多台电改袋除尘器的改造项目,除尘效率均达到99.99%,均能达到低于国家排放标准的要求。随着设计水平的提高,新型高品质滤料的出现,零配件质量的不断提高,袋收尘器必将越来越多地应用于窑头、窑尾的废气治理中,将逐步取代电收尘器。

来源:《河南中材环保有限公司
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