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【案析】YEH、YH轮主机增压器转子断裂丨海员之家
基本信息
主机型号:B&W 10L90MC
功率:43000 kW
转速: 382 r/min
营运转速:79 r/min 川崎制造
主机增压器:三台川崎制造的MAN NA-70/T190
事故经过
YH轮和YEH轮是5250TEU第五代超PANAMA型全集装船。
YEH轮2000年2月16日2200,在进美国西雅图港途中,No. 2主机增压器突然发出“轰!”的一声巨响,随即停转,主机扫气压力下降,各缸排烟温度升高。靠妥码头后,轮机长拆开No. 2增压器前后端盖,发现喷嘴环、增压器叶片及压气叶轮损坏。由于没有备件,只好封No. 2增压器,维持航行到加拿大温哥华港。
2月19日在温哥华由DMI解体No. 2增压器,发现转子从压气叶轮端布司轴颈处断成两段(如图),推力轴承、浮动轴承等均有不同程度损坏。公司及时在德国找到一根同类型号的增压器转子总成及相关备件,空运至温哥华装复,YEH轮仅脱班10小时由温哥华开出,保证了“上海通用”一宗重要货物按时在日本衔接转运到上海。
YH轮2000年2月14日在新加坡至苏伊士运河的航行途中,发现No. 1增压器异常振动,经冲洗振动仍未减轻(该轮出厂时No. 1增压器就有振动现象,后厂方在保修时在消音器外壳上焊接了加强筋以减振)。
2月16日0730时No. 2增压器外壳又突然开始异常抖动,滑油温度升高1.2°,增压器转速波动。停车后检查发现No. 2增压器压气端叶轮与蜗壳擦碰。经咨询川崎厂家后,按其要求将No. 2增压器封闭,减速续航至航线港口——英国菲利斯托和德国汉堡安排修理。2月25日在菲利斯托拆检No. 2增压器,发现压气叶轮因与蜗壳擦碰磨损严重,最大处磨损达2.95 mm,增压器端布司间隙磨损增大,压气端布司磨损,换新转子和其它备件后恢复正常。No. 2增压器转子后经川崎专业厂检验确认,做报废处理。2月29日船抵汉堡后安排No. 1增压器拆检,发现No. 1增压器转子压气叶轮内锥度套外表面有点状腐蚀,换新转子及有关备件。No. 1增压器转子后经川崎专业厂修复后做周转备件使用。
事故原因
1、旋转扭矩和弯力矩造成的疲劳损坏。
YEH轮主机No. 2增压器转子断裂时才使用19000小时。其转子断口位置起于距离止推环端面6 mm处,以15度夹角朝增压器叶片方向延伸、断裂。在布司段轴颈处可见许多粘有红褐及黑褐色附着物的拉痕,转子轴表面被布司(材料为LBC4C)粘连拉伤。经荧光粉颗粒检查,断轴处附近表面有明显被拉伤的细微裂纹。在断裂源附近,有一清晰的4 mm长的纵向裂纹朝向止推环。另外从断口表面金相组织的断面照片分析,显示裂源位于距止推环边缘6 mm的轴表面,并相对于轴旋转方向呈“沙滩纹(beach marks)”以圆周状朝最终瞬断区发展,最终在瞬断区快速断裂。因而断裂的原因是旋转扭矩和弯力矩造成的疲劳损坏。
2、从YH轮损坏的No. 1增压器压气叶轮锥度套外表面发现有腐蚀现象,说明增压器压气叶轮锥度套的制造与安装存在问题。
YEH轮和YH轮在出厂前,曾因增压器压气叶轮锥度套的制造质量有问题,进行过产品换新。换新锥度套后的动平衡方法有误,使锥度套与压气叶轮之间在运转时存在着不平衡力矩;加上换新锥度套时未上到位,致使锥度套外表面与压气叶轮的内表面存在间隙,长期运转中不仅产生不平衡力矩,还发生空泡腐蚀。而锥度套外表面的腐蚀又等同于锥度套没有上到位的效应,又使间隙进一步增大、不平衡力矩进一步加剧,即不正常的振动也就愈演愈烈,造成转子的最薄弱处产生疲劳损伤、断掉。
事故教训
1、加强新船建造申的监督力度,确保新造船舶的质量。监造人员要把发现的问题及时向厂方提出,并要求预以解决;对厂方在交付使用前没能解决的缺陷问题,应在移交给(营运中的)机务主管部门的专题报告中,提出具体的防范措施。
2、公司机务部门应把制造厂提供的、或是建造时掌握的设备缺陷,以及同类型船舶上发生的机损事件,及时向船上通报,并对船舶进行及时有效的技术指导,避免同类事故重复发生。
3、值班船员发现运行中的设备有异常振动,应尽早采取措施或停车检查。切忌延误时间,导致事故扩大,造成更大的损失。
(YH轮较早地发现增压器的振动问题,并采取了正确的措施,避免了转子的断裂事故。)


YEHNA70/90增压器断轴位置示意图

推断断裂过程如下:



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