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汽动给水泵轴承箱挡油套断裂,导致机组停运

1 设备简况

某电厂2号机组为660MW超超临界燃煤发电机组, 锅炉型号为HG2114/29. 3-HM14。汽轮机为CJK-660/651-28/0. 4/600/610,超超临界、一次中间再热、单轴、三缸两排汽、间接空冷凝汽式汽轮机。发电机采用QFSN-660-2-22B型, 为汽轮机直接拖动的隐极式、二极、三相同步发电机,采用水氢氢冷却方式。给水系统设备配置1台100%容量汽动给水泵,为16X16X18-5StgHDB。投产时间2020年9月19日。

2 运行工况
2021年8月8日14点38分,#2机组负荷398MW,主汽压力21.15MPa, 再热蒸汽压力3.44MPa,主汽温度599.3℃,再热蒸汽温度591.4℃,主汽流 量1087.9t/h,给水流量1144.3t/h,除氧器压力0.62MPa ,除氧器温度 166℃,除氧器水位554.3mm。
#2机组汽动给水泵运行,小机进汽压力0.63 MPa,进汽温度352. 8℃, 汽泵转速4044 r/min,#2轴承X振动19.42μm, #2轴承Y振动21.89μm, #3轴承X振动36.55μm,#3轴承Y振动35.79μm,#4轴承X振动27.45μm,#4轴承Y振动21.87μm,各轴瓦温度正常,参数稳定。

事件经过
经调取工程师站历史曲线和SOE信息:

13: 55: 35 #2轴承X振动由20.13μmm下降至17.63μm,#2轴承Y振动 由20.32μm 上升至 22.87μm,#3 轴承 X 振动由 34. 28μm 上升至 50.04μm, #3轴承Y振动由32.00μm上升至47.09μm;

14:03:34 #2轴瓦与#3轴瓦振动回落正常,#2轴承X振动20.42μm,#2轴承Y振动21.89μm,#3轴承X振动34. 55μm,#3轴承Y振动32.79 um;

14: 38: 03 #3轴承X振动由36.35μm开始上升,#3轴承Y振动由35. 06μm;

14:41:31 #3 轴承 X 振动达到 80.05μm, #3 轴承 Y 振动 72.1μm, DCS 发给水泵振动大声光报警,运行人员准备解AGC降负荷;

14: 41: 46 #3轴承X振动达到103.2μm,#3轴承Y振动90.5μm,达到保护动作值跳闸(保护动作值:汽动给水泵#1-#4瓦任意轴振报警值80μm与 同轴另一点跳机值100um ),保护动作正常,汽动给水泵跳闸;
14:41:46 #2锅炉MFT,机组跳闸。MFT首出为给水泵全停,锅炉灭火、 汽轮机跳闹、发电机跳闸。
电科院调取历史站曲线,检查汽动给水泵各运行参数均未发现异常,初 步判断为汽动给水泵本体机械故障导致。
经检修现场检查汽动给水泵入口管道固定支座垫块脱落;恢复固定支座垫块后,进行汽泵盘车进一步检查后,发现汽动给水泵驱动端(#3轴瓦振动大侧)轴承箱挡油套断裂。

        后经与厂家联系沟通,分析认为挡油套断裂会引起机组轴瓦振动升高。

8月11日23:00,更换完成#2机组#3轴承挡油盘,汽动给水泵试转正常。8月12日9: 36,#2机组并网运行,共计停运91小时。

 
4 原因分析
4.1 13:55:35对#3轴承振动爬升过程进行分析,#3轴承挡油套产生裂纹发生变形,与轴承箱体接触产生摩擦,造成振动略有升高,经8分钟后接触脱开,振动回落正常。
4.2 14: 38: 03 #3轴承X向振动与Y向振动开始爬升至跳闸值,共计3分钟,#3轴承挡油套断裂,再次与轴承箱体碰磨,导致振动升高跳闸。
4.3 经送检#2机组汽动给水泵#3挡油盘,检测确认是产品质量问题。
5 暴露问题
5.1 岗位安全生产责任制落实不到位。物资部、工程部相关人员未落实本岗位职责。
5.2 厂家生产设备质量把关不严,设备三级验收不到位,对于成套设备验收经验不足,未能及时发现设备存在安全隐患。
5.3 风险分级管控及隐患排查不到位。未能及时对汽动给水泵轴承箱挡油套断裂的风险认识不足,隐患排查工作开展不彻底。
防范措施
6.1 检查#2机汽动给水泵驱动端、非驱动端挡油套是否有裂纹,是否存在缺陷。
6.2检查#1机运行机组给水泵两端轴承挡油套是否有异音及摩擦迹象。
6.3调取#1机运行机组给水泵振动历史曲线检查振动是否有突升情况,并加强轴瓦振动的监视。
6.4 利用机组检修机会将# 1机组更换较好材质的挡油套。
6.5 促厂家备齐#1、#2机组汽动给水泵共计8套挡油盘,且要求为铜 基材质。
本文来源:汽机监督

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