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【船机帮】船舶主机轴系橡胶弹性联轴节失效修复一例

船机故障心莫慌,遇事不决船机帮

导读

在船舶修理过程中经常会遇到易损件——橡胶弹性联轴节失效方面的问题。

文中介绍了传递动力的轴系联轴节基本概念,以及橡胶辊失效的原因和修复过程,为相关工程技术人员提供了一例解决方案。

一、故障原因

船舶轴系起到传递动力的作用。把两根轴连接在一起的连接件称为联轴节,橡胶弹性联轴节是其中的一种结构形式。

橡胶弹性联轴节的主要优点是具有吸震和缓冲的能力,对轴系的对中要求要比刚性联接低,安装方便。

橡胶弹性联轴节一般使用在长江及内河运输等小型高速舰船上。

某港口作业轮主机与中间轴采用的是橡胶弹性联接,联接的结构见图1所示,由橡胶辊、联接轴法兰、固定盘及两端连接螺栓组成,传递的扭矩较大。

该轮在使用过程中橡胶辊严重倾斜,而且橡胶辊因年久失效,导致有敲击声,中间轴轴承发热,主机工况也不理想。

二、解决过程

结合主机修理过程,同时也对弹性联轴节进行解体测量。

通过测量后发现,联轴节法兰连接孔磨损,椭圆度有3mm 之多。

一种方案是更换橡胶辊,但因椭圆度严重超差,即使更换新的橡胶辊也不能满足使用要求。

另一种方案是更换联轴节法兰,但联轴节法兰加工时间长、成本高。

对此进行了论证,决定采用镗孔和更换橡胶辊方案。

在保证中心距不变的情况下,利用数显镗床

将联轴节上的连接孔镗大,12 只孔镗成一致尺寸,根据新孔径加工橡胶辊两端的法兰。

由于磨损较大,无标准孔作依据,法兰与孔的配合只能根据一只备用品的原始孔径测量后取得,用同样的方法测得其他孔的配合,把所有的橡胶辊法兰放在数控车床上加工,这样基本保证了尺寸的一致。

1、配合方案

橡胶辊自由端法兰凸台与固定盘孔采用过渡配合,橡胶辊凸台与飞轮端孔的配合采用过盈配合,过盈量0.005mm。

不能采用间隙配合,间隙配合会损坏飞轮上与之配合的孔,导致故障产生。

固定盘与联轴节法兰之间的安装间隙值 △=5~7mm,在主机运转过程中,间隙会发生

变化,间隙应预留轴向窜动余量,若间隙 △ 过小,主机在运转时会发生固定盘与联轴节法兰平面的撞击。

橡胶辊长度在加工时应依据测量长度控制在规定范围内,并要求每只橡胶辊的长度保持一致。

2、橡胶辊的加工

橡胶辊的弹性取决于其硬度值。

为使橡胶辊与两端的法兰平面胶合牢固,延长使用寿命,两端法兰接触面加工成弧形面,弧形面要求毛糙,可通过在弧形面上加工细的螺纹线,以增加橡胶的粘合力。

橡胶辊在浇铸时两端法兰同心度也要得到保证,否则必须重新浇注,如果不同心,安装时阻力大,便会影响主机的拐挡差。

虽然该弹性联轴节可以抵消一定的轴系偏移量,但在安装前后都要测量主机的拐挡差。

安装后主机的拐挡差要在标准范围内,否则会影响主机的运转,导致拉缸等故障产生。

撬动飞轮转动时要无阻力,说明轴线一致、对中情况符合要求。

试车前还要仔细检查螺栓的预紧力和螺丝的保险是否可靠,以免高速运转产生脱节故障。

数据要依照船检规范,达到检验标准后便可试车观察安装情况。

三、结 语

轴系中的橡胶辊失效问题产生的原因很多,有轴线对中方面的原因,也有安装方面的问题,要从损伤的形式以及运动部件的构造等方面系统地分析。

按照规定的检修程序和相关项目进行判断、修理,找出根本原因,保证船舶的正常航行。

本文原创作者系:

江阴市中等专业学校    朱达新

END

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