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事故案例 | 一起液氧真空管道泄漏的原因及处理

张永然,孙立刚(鞍钢股份鲸鱼圈钢铁分公司环境与能源部和氧作业区,辽宁省营门市鲅鱼圈经济技术开发区 )

摘要: 简介一起35000m3/h 空分设备液氧贮槽入口真空管泄漏事故, 分析了真空管道泄汤 的原因.阐述真空管道是换前的准备工作、更换操作的安全措施和效果。

鞍钢股份鲸鱼阁钢铁分公司由法国液化空气集 团引进的3 套35000m3/h 空分设备( 1# 、2#、3#空 分设备) ,采用分子筛l段附净化、增压膨胀机制 玲、全精馆制组的内压缩流程,由DCS 系统控制. 于2008 年7 月、2008 年11月、2009 年9 月相继投 产运行。l ' 、2' 空分设备共用1台液氧贮槽、3' 空 分设备独立用1 台液氧贮梢。20 1 3 年6 月发生f 一起液氧贮槽人口真空管泄漏事故,通过处理泄漏 点掌握了真空管道的运行以及处理方法,为以后生 产运行提供参考。

1 空分设备工艺流程

35000m3 /h 空分设备工艺流程如国1所示。净 化空气一部分直接进入冷箱,在主换热据中冷却后进入下塔; 另一部分进入空气增压机进一步压缩. 从空气增压机二级出口抽出部分气体送人增压膨胀 机膨胀.膨胀后空气进下塔。空气增压机四级出口 的高压空气. 在主换热器内与内压缩液氧和i液氮换 热后液化,经节流阀节流后一部分进入下塔精烟。在下塔顶部抽出2000m3/h 液氮,经液氮泵加压 后在主换热器内汽化作为中压氮产品送入氮气球 罐。在主冷底部抽出35000 m3 /h 液锐,经液氧泵 加压后在主换热器内汽化,之后作为氧产品送入锐 气球罐。从上塔顶部抽出2000m3 /h 纯氮气. 经 主换热器复热后送人氮压机,被压缩至0.6 MPa作 为氮产品送往管网。氩馏分由上塔抽出后进入粗氨 塔底部,在粗氢塔顶部得到氧含量低于I x 10 -6 的工艺氩送入精馏塔,租氢塔底部的粗液氩经循环粗氩泵加压后返回上塔。粗氩和精氩冷凝器的冷源分别采用下塔液空和下塔污液氮。液氧、液氮、液氩产品分别送人1000m3液氧、600m3液氮和200m3 液组贮槽。

35000m3/h 空分设备的产品指标见表1 。

2 液氧真空管泄漏现象

2013 年6 月3 日07: 00,空分设备操作人员 在巡检时发现, l' 、2'空分设备液氧进贮槽的真空 管(如国2 所示)泄漏液氧。立即采取了关闭l' 、 2'空分设备液氧进贮槽闽、根据主冷液位排放液氧 的措施。3 液氧真空管泄漏原因和l处理方案 被氧真空管道是由内管、外管和其空中间夹层

组成,真空管的制造长度一定,故在现场应用中会有中间的接口膨胀节连接。真空管泄漏的原因有以下3种:

(1)液氧真空管道在使用过程中受到外力作用而变形,外力作用(如管道间的撞击)会使真空管膨胀节泄漏。所以,在运行过程中要注意观察周围管道,如果有可能撞击到真空管,需采取中间隔离措施。另外,要保持真空管内液体持续流动。

(2)如果膨胀节本身质量存在问题,运行一段时间就会泄漏。这次真空管泄漏就是膨胀节本身质量问题造成的。经过技术人员分析,无法修复,需更换一段新的真空管。

(3)空分设备工况随着用户氧气需求量的变化而变化,主冷液位随之变化,导致液氧的取出量变化,时有时无,造成接口膨胀节处有碳氢化合物积聚,长期运行摩擦冲击膨胀节管道内壁,使其裂开。所以,空分设备的负荷应保持稳定,主冷持续1%的液氧排放,这样空分工况和膨胀量才能稳定,持续取液使真空管液体不间断,可避免膨胀节泄漏现象发生。

4真空管更换前准备工作

这次真空管泄漏是真空管接口处膨胀节变形导致的,需要更换一段新的真空管。真空管的订货周期为1个月,这段时间内1'、2*空分设备的操作调整和真空管更换前的准备工作如下:

(1)1'空分设备的操作:关闭1'空分设备液氧进贮槽的所有进液阀,手动开启1'空分设备液氧自动排放阀,1'空分设备运行时依靠液氧自动排放阀控制主冷液位。

(2)2'空分设备的操作:关闭2'空分设备液氧进贮槽的所有进液阀,手动开启2'空分设备液氧自动排放阀,2'空分设备运行时依靠液氧自动排放阀控制主冷液位。

(3)手动关闭液氧贮槽前手动进液阀。

(4)液氧贮槽内液体每天充装接液槽车,直到接液槽车放不出液体为止。

(5)开启液氧贮槽最低点排放口排放剩余液氧,直到排不出液体为止。

(6)用干燥空气(液氧外送泵加热气)置换液氧贮槽,大概7天时间,直到各个出口氧含量达到正常值20. 9%

5处理方法

液氧真空管是分段连接而成,所以需更换整段损坏的液氧真空管道。原真空管靠焊接成型、而新定制的真空管道是法兰连接,处理方法如下:

(1)在进液氧贮槽前自动排放阀HV6112B处接入临时管道,通人外部氮气(从2'空分设备流程泵密封气主管道接入)。

(2)打开 HV6112A、 HV6113A、HV6113B阀,氮气从HV6112B阀进人,从 HV6113B阀和漏点流出,进行管道置换,测得各管道出口氧含量均小于20. 9%。

(3)打开液氧贮槽前手动进液阀 VOL100A,使氨气形成通路从贮槽各个放散口放散。

(4)进行切割作业,减小氨气流量,将小气流氮气充至切割处,切割损坏的液氧真空管的两头。

(5)新更换真空管的法兰在地面焊接,焊接完成后进行焊渣清理、管道法兰酸洗、脱脂等工作。接口对面两处法兰在通入小气流氨气环境下焊接,焊接完毕加大氮气量对焊接处进行吹扫。

(6)进行法兰连接,法兰垫选用耐低温的聚四氟乙烯垫,固定好管托,作业完毕。

6处理效果和注意事项

关闭液氧贮槽自动排液阀 HV6112B、HV6113B。手动打开液氧贮槽前手动进液阀VOL100A、关闭液氧贮槽的所有手动排放阀,保留液氧贮槽压力调节阀自动控制,压力设定为5 kPa。打开1'、2'空分设备液氧进贮槽自动阀门,修改1'、2'空分设备液氧自动排放阀设定值。

7月8日17:30,向1”、2'空分设备的液氧贮槽送入液氧,确认法兰连接处没有泄漏后开始置换。7月11日 08:00,液氧贮槽开始出现液位,运行正常。

平时运行时,定期对真空管道进行真空度测试和定期检查旧真空管道接口膨胀节,以及时发现真空管的运行隐患并处理,保证真空管道的正常运行。7结束语

此次液氧真空管道泄漏的处理,为以后运行过程中真空管道的检查和维护积累了经验,为事故状态下保证液氧真空管道的安全提供了技术保障、也为以后凡涉及到和液氧贮槽连接的动火作业提供了借鉴经验。

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