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【空分论文】优化精馏工况解决空分装置液氩产量低的探索与实践

陈元富

(云南天安化工有限公司合成氨制造中心,云南安宁 650309)

摘 要:云南天安化工合成氨制造中心52000Nm3/h的空分装置投产以来,副产品液氩产量保持在1450-1500Nm3/h左右,2018年因后系统负荷增加,空分装置向后系统输送的中压氮、超高压氮的产品超出设计值,导致同等负荷下液氩产量降低至1300Nm3/h左右运行。针对这一现状,本文对空分精馏工况进行的深入分析和探索尝试,找到了在保持现有外送氮气量的前提下,提高了氩产量的办法,在煤气化、合成装置高负荷下,可以维持液氩在1400-1450Nm3/h,相比以往可日增加液氩产量4m3,具有一定的推广价值。

关键词:空分;精馏工况;液氩;增加;提取率 

1 现状和存在的问题

 52000Nm3/h空分装置为国内中型空分装置之一,是公司50万吨/年以煤为原料合成氨装置的配套装置,主要为后续装置提供氧气、氮气、仪表空气、工厂空气,并生产液氩、液氮、液氧产品。装置技术来源于法液空(液空杭州),始建于2006年,于2007年11月建成投产,2019年5月实现最长运行周期344天。

液氩是一种稀有气体,工业中大多使用的是高纯氩(主要指标:氧含量小于1.5ppm),主要用于氩弧焊,市场上使用的高纯氩大多都是从空气中提取出来,在空气中占比大约0.932%。投产初期,空分液氩产量基本上在1450-1500Nm3/h左右。随着公司对煤化工技术的掌握深入,2018年后系统负荷也随之增加,从而空分装置向气化、合成装置的氮气用量也随之增加,以至精馏工况组分发生变化,氩系统负荷也将降低至1300Nm3/h左右,低温副产品液氩为公司创造的效益也随之降低。

2 影响液氩提取率因素

对于精馏工况来说,影响氩产量的因素大致分为以下几种,精馏塔的温度和压力、精馏塔的进料状态,进塔空气进料量;精馏塔回流比、粗氩塔冷凝器的蒸发量、精馏塔气体取出量、液体塔底取出量等。可见影响氩系统的参数较多,但是后系统负荷增加,增加外送氮气量是必须满足的条件,故只能从精馏系统内部进行想法解决,优化工况,寻找解决办法。

但无论参数怎么调整,首先是要清楚精馏操作过程应遵循三个平衡,一是物料平衡;二是汽液平衡;三是热量平衡,只有达到并满足了这三个平衡,才能得到合格的产品。在这三个平衡基础上才能进一步优化工况,增加氩的提取率。

2.1 液氩提取率的算法

氩提取率的简单计算公式

氩提取率ρAr=(氩产量×氩纯度)/(空气量×0.932%),通过查询原始设计资料以及将原始设计的参数带入公式,可初步得到本套空分装置设计氩提取率80%左右,2018年以后而实际运行中,氩的产量仅为1300-1350Nm3/h,提取率仅为67.9%,相比设计值,氩的提取率下降明显,远远低于设计值,未能实现装置精细化、精益化生产。

2.2增加液氩的提取率的方法分析

通过对精馏塔的分析和研究,以下方式可以增加氩产量:

2.2.1 增加入塔空气量,增加量循环倍数

空气量增加,无形中就增加了精馏塔的负荷,也就实现了液氩的产量增长。

2.2.2 增大粗氩冷凝器液气气量

增加粗氩塔的冷凝器气化量可以实现增加回流液,从而使得液氩更多的到粗氩塔参与精馏,可以增加一定的液氩产量。

2.2.3改变氩冷凝器液体组成从而改变液体温度,使之更“冷”

根据标准气体方程式可以得知,通过改变粗氩冷凝器的压力可以实现温度的变化,可以达到更冷的效果,但是同时对组分发生变化,故需要综合考虑精馏成分的变化来判断

3 对增加液氩产量的方法进行逐一验证

3.1 增加入塔空气量循环倍数分析

因本套空分装置采用内压缩工艺流程,使用规整填料,精馏提纯的效果较好,通过查询PHD数据可知,空分负荷基本上维持在101%-102.0%之间控制,空气量波动小,入塔空气量不足以影响回流大幅波动。下塔的回流塔的回流量是靠塔顶冷凝器E02(主冷)提供冷量和V07来提供回流。相对而言,通过增加空气量来达到增加氩系统的提取量是属于治标不治本,不具有很好说服力,不是解决同等负荷下实现增加氩提取率的主要病因。

3.2增大粗氩冷凝器液体流通量.

  制氩系统的粗氩塔的冷凝器E10蒸发量从装置原始开车以来,根据厂家指导意见操作,粗氩塔蒸发量FIC1712控制在70000-72000Nm3/h左右,蒸发压力PIC1712维持在33-35kPa,相对比较合适,通过收集历史具体参数对比得到如下信息:

表一:不同时段氩系统控制参数对比图

从表格中可以看出,按照以往班组控制FI1712的方式,蒸发器E10的液位在自动情况下,调节阀开度也会逐步增加,使得回流比增加,蒸发量增加了但是实际上并没有达到增加氩系统的产量目的,反而产量更低了。所以说,解决粗氩冷凝器的流通量不是增加氩提取率的有效措施。

3.3 改变氩冷凝器液体组分

理论上讲,粗氩冷凝器需要更冷,则需要增加氮含量的占比或者通过调整压力,才能将更多的富氩气体抽吸到粗氩塔来参与精馏工作,但因后系统使用的氮气量明显增加,精馏塔出来的中压氮气的用量要保持一定量,故只有通过减少液氮取出量或者增加进入冷箱的氮,才能降低了富氧液空中氧的含量,通过三天的数据收集,得到以下参数对比信息:

表二:液氮取出量与氩系统的影响(日均值)

从表中可以看出:当通过减少液氮取出和增加(FIC1521设定量)入塔氮气后,富氧液空中的氮含量增加,E10的蒸发压力降低,从而使得温度降低,更多的氩被抽到粗氩系统参与精馏,同时,FIC1711开度降低,更多的富养液体到精馏塔参与精馏工作,使得氩富集区氩聚集更多,的从而使液氩的产量小幅上涨,说明外送的液氮量对工况具有十分大的影响作用。

4 调整优化与效果检验

4.1尽可能的减少氮气的损耗.

为保证后系统用氮量,把不必要的氮气放空想办法吸收掉,故将送合成的中压氮气阀门,由原来的70%开至100%,减少阀门节流的损耗,同时放空的压力设定PIC1520放空压力由3.70MPa设定制3.75MPa,减少不必要的放空。同样将超高压氮气压力由7.97MPa提高至8.00MPa,这样,以往放的氮气被留在系统内,减少了放空的损耗。

4.2尽可能让富氧液空经过氩富集区

空气进入冷箱后,富养液空停留在K01底部,通过LIC1601和LIC1711分别送入上塔K02和粗氩冷凝器 E10进行精馏和换热,因后系统用氮增加,下塔K01的回流液就少,则实际富氧液空的氧含量增加,而进入E10后,氧因沸点温度高容易蒸发,导致LIC1711开度增加,源源的富氧液空抽入E10,从而进入K02的参与精馏的量就少,故我们将E10的蒸发量进行降低尝试,让更多的富养液体在精馏主题内部参与精馏。如图所示:

表三:E10蒸发量与氩产量的变化

从表中可以看出,粗氩冷凝器E10蒸发量降低后,E10的压力上涨,同等开度下使得进入E10的富氧液空量减少,而根据物料平衡原则,精馏塔内多余的液空就通过LIC1601进入K02参与精馏,氩富集区的粗氩就更多,从而到氩系统精馏出来的氩产量就增加。

5 结论

液氩产量的高低的确受多重因素的影响,有些是可以通过优化工艺参数调节找到解决方法,有些则是一些外在因素影响无法消除,例如:精馏塔的踏板损坏、分子筛磨损的杂质在精馏塔聚集,导致精馏塔塔板堵塞、损坏,精馏效果不佳,装置运行时间久,未进行大检修,大加温工作等,导致一些不凝气体停留在精馏塔内,都会对精馏效果造成影响。

而本文就是通过实践、调整优化系统参数,从工艺侧想法增加产品产量,既要满足后系统大量用氮气需要,也增加恢复了副产品液氩产量。取得了良好的效果,具有一定的推广价值。

参考文献

[1] 云南天安化工有限公司空分装置操作手册

[2] [发明专利]一种利用多套空分制取的粗氩提取高纯液氩的装置及方法 韩一松

[3] 氩提取率与制氩系统及上塔工况的关系[J], 周民荣

[4] 23500m3/h 空分系统制氩系统工况分析和调[J],陈富强

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