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『每日学仪表』之阀门定位器的维修
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2024.01.08 河南

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阀门定位器故障检查判断及处理

(1)故障初步判断及处理

观察供气气源压力是否足够驱动阀门,再检查膜室,气缸的连接管有无泄漏;检查供电是否正常,用万用表测量接线端子上的电压是否在 9-32V 之间,检查接线是否正确有无松动现象;观察调节阀是否停在正确位置,检查反馈机构的连接是否正确;检查系统与阀门的通信是否正常。

阀门定位器有故障时,可人为改变喷嘴与挡板的位置,看输出压力是否有变化,如果有变化说明定位器正常,否则有故障。

断开一根信号线,看定位器的输出压力是否变化,没变化可能电源或信号有故障。可用万用表测量安全栅的输入、输出电流是否正常,来判断故障。排除气源,电源信号故障后,有可能是节流孔堵塞。用螺丝刀旋松节流孔螺钉,输出如果有反应,则节流孔堵塞,卸下节流孔用细钢丝疏通。

智能阀门定位器的故障率较低,应先检查气源、管路、电源、电流信号是否正常,智能阀门定位器都具有故障自诊断和显示功能,使用 HART 手操器获得的故障诊断信息,有助于查找故障的原因,还可设定输入和输出组态参数。智能阀门定位器可通过自校正(又称为目动校验、自动标定、自整定、初始化等)解决很多问题。

(2)输入电流信号,定位器不动作

①观察有输入电流时定位器的挡板能否动作。

a、挡板不动作

检查信号线极性是否接反,信号接线是否松动,接线端子有无氧化、腐蚀引起的接触不良。怀疑力矩马达线圈断线,用万用表测量判断,如 ZPD 型正常电阻值为 250Ω左右,断线或烧毁只有更换线圈。怀疑定位器主板有问题用新的主板替换来判断。

b、挡板能动作

检查喷嘴挡板位置是否正常,间隙是否过大,否则应重新调整;松开固定螺钉,输入20mA 电流调整喷嘴与挡板的间隙,使小表的指示为 0.10-0.11MPa,上紧螺钉后再重复一次操作。检查挡板杠杆连接弹簧是否变形或断了,或者弹簧的刚度不够,喷嘴的固定螺钉是否有松动,必要时进行紧固。检查放大器前,先检查放大器的气路,恒节流孔。排气孔是否有堵塞现象,有堵塞用细钢丝进行疏通,要定期更换空气过滤元件。

②检查供气压力是否正常,减压阀有没有堵塞或泄漏现象;检查电流信号及接线是否正常;检查喷嘴是否被堵住,手动调节挡板时喷嘴没有空气输出,说明喷嘴被堵;定位器只有通过“手动”才有压力输出,大多表明喷嘴有堵塞现象。用小螺丝刀轻压喷嘴挡板,定位器应输出最大气压,同时调节阀应动作,如果阀门不动作,可能气路有问题,或者执行机构、调节阀有故障,可进一步检查。定位器输出没有变化,可能是 I/P 转换器入口气源堵塞或气动放大器有故障,需要进行更换。在拆卸 I/P 转换器前,先测量它的电阻值应在 1.8kΩ左右(DVC6000 型),阻值偏差大应更换 I/P 转换器;阻值正常可检查过滤网是否堵塞,若堵塞需要进行清洗。I/P 转换器没有问题,可能是气动放大器的问题,可通过替换来确定。

③反馈杆脱落,或者量程固定销钉变位时,可对症进行修复或调整。还应检查调零弹簧是否过软,否则进行更换。零点如果不正确,可输入 4mA 电流信号,转动调零螺钉使拖架移动,拉紧调零弹簧,直至执行机构开始动作。放大器的膜片有损坏只能进行更换,滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死,可拆卸清洗。拆卸、更换定位器部件前用手机拍照,可避免装配时出现错误。

④手动操作调节阀不会动作,可能是 I/P 转换器有问题;也有可能是位置反馈电路有问题,TZID-C 定位器,当显示“ERROR12”时大多为位置反馈电位器的位置不对或损坏。定位器参数设置有误,也会造成阀门不能正常工作,可通过恢复出厂设置使定位器正常。TZID-C定位器,进入设置菜单的 P11 安全设置,进“P11.0”,按下“ENTER”键直到倒计时结束;再进入“P11.1”,按下“ENTER”键直到倒计时结束;最后进入“P11.3”保存激活状态,就使定位器恢复到出厂设置状态。手动操作调节阀如果能动作,可试进行一次整定,以适应阀门参数的变化。

(3)上、下行程定位器输出压力变化缓慢

①首先检查输入气室、气源管路有无泄漏,恒节流孔有无堵塞现象。再检查喷嘴与挡板的间隙是否正常,观察衔铁与线圈架之间是否有摩擦现象,必要时进行调整。以上检查没有发现问题,应对放大器进行检查,放大器的进气球阀是否附有污物,放大器球阀关不严,导致流通能力下降造成反馈力减小或没有,可通过清洗放大器来解决。

②机械传动部分缺油卡滞或卡死;输出或输人管路漏气;执行机构膜室漏气,都会使定位器的输出压力变化缓慢。缺油可通过润滑来解块;泄漏可用肥皂水进行查找并对症进行处理。执行机构膜室漏气应更换膜片。

反馈杆上的固定弹簧过于松懈,也会使定位器的输出压力变化缓慢,可通过调整反馈杆上的固定弹簧,来消除反馈杆和阀门连接杆的间隙。还应检查执行机构推杆和阀杆连接件上的反馈连接棒是否松懈,否则应进行重新固定。

③智能定位器对气源的质量要求较高,有的要求用能滤掉 40μm 直径颗粒的空气过滤器。I/P 转换器滤网、喷嘴堵塞也会使定位器出现输出压力变化缓慢,导致调节阀动作迟滞;甚至使定位器无法完成自动校验行程的工作。可拆卸 I/P 转换器,清洗或更换滤网或过滤器,疏通转换器喷嘴或更换。

(4)定位器线性不好或误差大

定位器、调节阀阀杆、反馈杆三部件应构成闭环负反馈,要保证定位器工作在最佳线性段;调试时,将调节阀的阀位置于 50%,使反馈杆处于水平位置,再固定反馈杆与阀杆。调试时使定位器安装位置正确。输入 12mA 电流信号,相当于阀门行程的 50%,观察反馈杆是否保持水平,不水平则应调整支架和反馈连接件,使反馈杆成水平,如下图所示。检查反馈杠杆与固定销钉的位置是否有变化,否则应重新按照行程调整销钉位置。还应检查喷嘴挡板的平行度是否正常,喷嘴固定螺钉是否松动,否则进行调整及紧固,使之符合精度要求。调节阀使用时间过长,由于磨损使径向位移加大;背压气路泄漏等都会增大误差。

对零位和量程进行检查,以确定阀门行程是否正确;检查零位是否过低,量程是否过高,如果零位设定不正确,也会导致量程不正确;首先把零位调好,再进行零位和量程的统一调整。气源的供气压力不稳定,可能会导致线性不良;气源压力不稳可能是过滤或减压的问题,可对过滤或减压器进行清洗或更换。

反馈机构安装不当,反馈杆松动;反馈凸轮或弹簧选择或安装不当;喷嘴或挡板有杂物;滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有摩擦现象;背压有轻微泄漏现象,调节阀有卡涩现象,都可能造成定位器线性不良的故障;通过观察大都能发现问题,对症处理即可。

(5)无输入信号,定位器有输出压力

先检查手动、自动切换开关位置是否有误,正常时应放到自动位置。检查喷嘴是否有堵塞现象,挡板是否把喷嘴盖住,可清除堵塞及重新调整喷嘴和挡板的位置。检查放大器的进气球阀是否有污物将其卡死,或密封面受损,放大器的膜片是否变形,造成阀杆把进气球阀顶开;放大器各气路板的连接是否有问题,新更换的放大器还应检查放大器各气路的连接是否有误。

(6)定位器输出压力达不到最大值(行程不足)

①首先检查行程范围是否正确,否则进行调整,分别输入 12mA 和 20mA 信号,阀门行程应对应 50%和 100%,行程过小,应使反馈弹簧靠近主杠杆支点;行程过大,应使反馈弹簧远离主杠杆支点;可调节主杠杆的螺钉使之符合要求,每次调节后都需要重新调整零位,反复调几次,直至达到满意的行程范围。

行程正常,应检查反馈杆与执行机构推杆连接位置是否不当,必要时进行调整。使用年久的定位器,应检查永久磁铁的磁性是否下降,必要时应进行更换。已拆卸过的定位器,应检查反馈凸轮的初始位置是否选择不当,主杠杆平衡弹簧的安装是否不正确,必要时进行更正或重新调整位置。检查喷嘴与挡板的配合是否不当,反馈凸轮的初始位置选择是否不当,主杠杆平衡弹簧安装是否不正常,以上问题可通过调整或重新安装来纠正。

②智能阀门定位器与 DCS 的阻抗不匹配,也会出现行程不足的问题。常规定位器一般输人阻抗为 2500,智能定位器的输人阻抗均大于 250Ω,品牌和型号不同其输入阻抗也略有不同。阻抗越大,要求 DCS 卡件带负载的能力越大,否则会使系统运行受影响,如 DCS 的输出为 100%,调节阀却到不了 100%,有的甚至还到不了 40%的行程,可更换为输入阻抗较小的安全栅。

(7)输入电流信号已下降,但阀门定位器的输出压力不降低

该故障大多是喷嘴与挡板的间隙过小造成的。可检查喷嘴端面、喷嘴与挡板接触部位有无污物,因为污物会使喷嘴与挡板的实际间隙减小,通过清除喷嘴端面或挡板与喷嘴接触部位的污物,大多能恢复正常。如果是喷嘴与挡板的安装间隙太小,应重新调整喷嘴与挡板的间隙。调校后没有紧固喷嘴底座的螺钉,也会使喷嘴与挡板的间隙发生变化,重新紧固喷嘴底座螺钉。喷嘴与挡板的间隙正常,则应检查恒节流孔是否有零件脱落,导致节流孔变大,只需重新安装脱落的零件即可。

(8)定位器工作不稳定,输出波动或振荡

阀门定位器的工作稳定与否,与所配用的调节阀特性有一定关系,在检查前应先收集所配用的阀门型号、流量特性、流通能力、安装方式等参数,以方便故障判断。有自整定功能的阀门定位器,先进行一次自整定,通过自整定来识别零位和满度,执行机构的作用方式、输入信号的上、下限,执行机构尺寸选择,摩擦系数设定等。

①首先检查仪表供气的输入输出管接头是否泄漏,阀门定位器的输出管路、气动执行机构膜室是否泄漏,用肥皂水检查泄漏,查出泄漏进行密封处理。定位器安装倾斜,会使挡板盖不住喷嘴,可调整定位器安装位置来校正。检查放大器或背压气路中是否有污物,通过清除污物排除故障。检查反馈杠杆的固定螺钉是否松动,拧紧固定螺钉。调节阀的阀杆径向松动也会使调节阀出现振荡,重新紧固或调整即可。凸轮反馈部件安装不当,与其他部件相碰、或者松动,可重新调整凸轮位置,或者紧固。电磁干扰引发的定位器输出振荡也是常见的故障,干扰会使定位器输入信号中的交流成分增大,消除干扰最简单的方法,就是在定位器的电流信号输入端并联一只电容器。

②智能阀门定位器的死区设置越小,定位精度越高,但死区设置太小,就会使压电阀,反馈杆等部件的动作频繁,引起阀门振荡;定位器的死区设置不宜过小.有振荡现象时可试着调大定位器的死区,可将默认的 0.1%调大至 0.5%或更大。

③出现有规律性的波动时往往是 I/P 转换器不良造成的,I/P 转换器在到达设定位置时内部是闭锁的,当输出口有出气或排气时就打破了这个平衡,在有剧烈振动的现场也会如此。当环境温度变化较大时,I/P 转换器内的弹性元件会有一定的变化而影响稳定性,一般体现在控制速度及振荡次数上,可更换 I/P 转换器来解决以上问题。

④调节阀工作在小开度容易出现振荡。应避免调节阀在小开度状态下工作,智能定位器设定一下参数,振荡现象就可得到较大改善.如费希尔 DVC6000 定位器,可以运行稳定/优化阀门响应(stabilizing/optimizing valve response)来改善调节阀的运行情况,在基本菜单里,点击 stabilize/optimize(稳定/优化),再选择 decrease response(削弱响应)来稳定调节阀的运行,实际是选择了一个比现有整定参数值低的整定值来改善。

⑤阀门在全行程范围内振荡或抖动,原因和处理方法如下:

a、单座阀用于高压场合,可试将调节阀上游的工艺阀门稍微开大一点来分压。

b、定位器的灵敏度太高,可进行增益调整,或者运行 stabilize/optimize(稳定/优化)来改善调节阀的运行情况。

c、反馈臂上的偏置弹簧松动或安装不正确,或失去弹性,会使反馈死区增大而出现较大的时滞,造成定位器的输出不断波动,导致调节阀也跟着波动。可对偏置弹簧重新进行安装或调整,或者更换,如图所示。

如果没有备件,可采用直径相近的钢丝,按其形状自行制作,但要保证所制偏置弹簧的刚度、弹性。调整臂销钉必须置于偏置弹簧之上,这样死区必然就小,精度也就高。

d、反馈臂支点(又称为交叉点)位置不准确。重新调整反馈臂的支点位置,再进行阀门行程校验工作。DVC6000 型定位器可按以下方法调整:以气开阀为例,使阀门处于自由状态,将定位销插在下图 中的 A 位置,松开连接臂和调整臂的连接螺母,把调整臂和反馈臂的交点调整到阀门行程的 3/4in(lin=25.4mm)处,上紧螺母后取下定位销。若调节阀不能正常调校,可能是反馈臂支点位置不正确,需调整好反馈臂的支点,直到反馈臂与执行机构推杆成 90°位置。采用手动交叉点调整,在手动方式下选择模拟(analog),然后一边调整电流值,一边观察反馈臂的位置,直到反馈臂与阀杆垂直成 90°,选择 OK,就可开始行程校验。

(9)定位器阀位反馈不正常

检查供气气压是否正常,观察气路板的压力表示值是否正常,输出压力应小于输入压力,阀位反馈模块输出电流小于 4mA,且不会随着输入信号变化,或者阀位反馈没有输出电流时,有可能是阀位反馈模块与主板连接出现松动或接触不够紧密,或者是反馈模块的电缆没有接入到主板或接触不良,可通过检查或重新插拔来确定。阀位反馈杆松动或脱落,应把反馈杆找对位置并把螺栓拧紧,重新进行初始化。

(10)智能阀门定位器维修的两个重要环节

①智能阀门定位器气路部件的清洗

智能定位器对气源要求很高,由于现场使用环境的变化,定位器使用时间过长,以及种种不利因素的影响,定位器的气路、压电阀组件、I/P 转换组件常会发生堵塞,使定位器工作失常,出现在手动位置阀位波动或两位式动作,无法完成自动校验等故障,这大多是智能定位器的气路部件滤网、喷嘴、挡板、放大器有污物或堵塞造成的。经过仔细清洗大多可以修复。现以日本山武 AVP300 定位器为例进行介绍。

a、滤网和喷嘴的清洗

滤网和喷嘴在 A/M 切换开关内,切断定位器的气源;从 A/M 开关铭牌部分卸下固定螺钉;将 A/M 开关转到 MAN(手动)位置,继续逆时针方向旋转,取下滤网和喷嘴;用酒精清洗滤网后用仪表空气将其吹干。

滤网如果太脏应更换,用镊子去除夹具,卸下旧滤网,用φ0.3mm 的钢丝清除喷嘴中的污物。将新滤网缠在 A/M 开关上,用夹具将它压紧到位;顺时针方向旋转 A/M 开关,直到旋不动为止;用螺钉将 A/M 开关铭牌部分固定在 A/M 开关盖板上。

b、挡板的清洗

挡板的位置如下图 所示,在白色齿轮下靠近 A/M 开关方向,卸下辅助盖螺钉;用厚度为 0.2mm 的纸片或普通名片,清洁喷嘴和挡板的间隙内的脏物;清洁间隙后,将辅助盖重新装上。

c、放大器的清洗

放大器的位置如图所示,拆卸时要注意定位销的位置。先卸下辅助盖螺钉,再卸下放大器的固定螺钉,最后卸下放大器螺钉,用酒精清洗膜片、阀芯、阀座、气路。

d、喷嘴初始位置的调整

通过白色齿轮可以调整喷嘴的初始位置,正对齿轮方向,逆时针调整增加喷嘴挡板之间的距离,同时增加定位器的排气量(当输出跑最大时逆时针调整),定位器输出量减小;顺时针调整减小喷嘴挡板之间的距离,同时减小定位器的排气量(当输出压力偏低时顺时针调整),定位器输出量增加。

②智能阀门定位器自校正失败的原因及处理方法

智能阀门定位器结构复杂,控制参数多,且都需要进行设定,人工设定不仅工作量大,还不定能达到满意的效果。智能定位器都有自校正功能(又称为自动校验、自动标定、自整定、初始化等),该功能可自动进行最优状态的控制调整。能够完成自校正是调节阀正常运行的一个重要环节。在现场遇到自校正失败时,可按以下方法检查和处理。

a、定位器的气路部件或管路有泄漏点

单作用式定位器具有一个输入口和两个输出口,不用的口要用堵头封死,输入输出口都配有压力表,压力表接头、堵头、管接头、模块基座、气动放大然密封部件等都存在泄漏的隐患;由于空气泄漏导致控制偏差过大而使自校准失败。处理方法是用肥皂水检查出泄漏点,然后进行密封处理,如更换密封件,或用生料带,螺纹胶对连接点及堵头进行密封处理。

b、行程传感器(又称为阀位传感器、位置传感器)失常

自校正时,定位器会优先确定零点、满行程之间的线性位置,当出现反馈位置与控制位置不一致时,定位器就会判定偏差过大而导致自校正失败。

行程传感器失常,最常见的就是电位器接触不良或损坏,连接线开路或短路,与电路板的插头松脱,可用万用表测量来判断并对症处理。反馈杆和电位器是机械连接,检查反馈杆是否运转自如,有无卡滞现象,轴套组件是否完好,夹紧弹簧位置及弹性是否正常,发现问题进行更换或调整。

c、调节阀有机械故障

调节阀门卡涩,填料盘根过紧,弹簧调整不当,阀杆变形或与轴套摩擦力过大等,都会使调节阀动作不畅,导致定位器控制失效而使自校正失败。

d、自校正前的设置有问题

除以上几种原因外,设置有问题也会导致自校正失败,如 DVC6000 型的自校正输入电流小于 3.8mA,则应使自校正时的电流大于 4mA。定位器如果处于 protection(组态保护)状态,应将其设为 none(不);仪表模式应处于 out of service(非投用状态)。

如果选择的自校正参数太慢,阀门在分配的时间内没有达到行程终点,可选择stabilize/optimize(稳定/优化),然后选择 increase response(增加响应),选择下一个更高的自校正参数.选择的自校正参数太高,阀门运行不稳定,不能在分配的时间内稳定在行程终点;按

hot key(热键),选择 stabilize/optimize(稳定/优化),然后选择 decrease response(削弱响应),选择下一个较低的自校正参数。

西门子 SIPART PS2 定位器的 1 号参数 YFCT(执行机构类型)或 2 号参数 YAGL(定位器轴的额定旋转角度)设置错误,也会使初始化通不过,初始化前应认真检查。55 号参数 PRST设置错误使初始化通不过时,可通过本参数移动调节阀,使反馈杆达到水平位置,调整摩擦离合器调节轮,使显示一个介于 P48.0-P52.0 之间的值,然后再用 4 号参数 INITA 进行自动初始化。

e、SIPART PS2 定位器在初始化的过程中,如果出现 ERROR 信息,说明初始化通不过,可根据显示观察是在哪一步出错,对症进行检查及处理。

停在 RUN1(确定执行机构的正、反作用)。先检查调节阀是否处于正常的行程范围,阀门开或关过头时,应将执行机构移动到正常位置;然后从气路方面找原因,仪表的供气压力是否过低,反馈部分是否松动,进气与出气管是否接反;还应检查压电阀模块。

停在 RUN2(调节零点和量程)。有可能与行程相对应的参数设置不合理,可试着改变定位器 2 号参数 YAGL 的反馈轴转角,如果反馈轴的旋转角度小于最小转角,也会导致初始化失败,可试将 33°变为 90°再进行初始化,看能否成功。通常反馈轴转角的设置是:直行程执行机构行程小于 20mm,设置为 33°;直行程执行机构行程大于 20mm,设置为 90°;角行程执行机构此项参数会自动设置为 90°。自动初始化无法进行,可选择手动初始化。选择角度需要与传动比选择器相对应,因为杠杆比率开关的位置对定位器非常重要,这一参数必

须与杠杆比率开关的设定值相匹配,应按表进行调整。

停在 RUN2 时,除检查传动比选择器位置是否正确外,还可拨动摩擦离合器调节轮。以阀门工作方式为正作用为例:按“+”或“-”键,阀门开度应增大或减小,观察阀位反馈信号与阀门的实际开度是否一致,否则可拨动调节轮来调整。按“+”或“-”键,使阀门开度为 50%,然后拨动调节轮,直至 LCD 显示为 50%;然后按“+”键,使阀门开度为 100%,观察阀位反馈信号是否在 85%左右;按“-”键,使阀门全关为 0%,观察阀位反馈信号是否在8%左右。满足以上 3 个条件后,再把阀门手动开至 50%左右,再继续初始化。如无法同时满足以上 3 个条件时,必须顺时针或逆时针反复拨动调节轮,以得到较好的调校初始位置。以上操作调校只要线性好即可,不用太强求阀门开度与阀位反馈信号的一致性,经验证明有时虽然阀门开度与阀位反馈信号两者也很精确,但仍然无法初始化。定位器只要成功初始化,阀门开度与阀位反馈信号是会严格一致的。

当出现“MIDDL”故障显示时,表示杆臂不在中间位置,可按“+”或“-”键将杆臂移至水平位置,然后按“操作模式”键。停在 RUN3(测定执行时间/泄漏量测试),说明执行机构行程时间过长。应完全打开气流调节器,或将供气压力(Pz)设置为允许的最大值,必要时用气动放大器,增加执行机构的驱动力,缩短开、关阀门的时间。显示“NOZZL”,说明定位行程时间太短,可顺时针转动气流调节器,减少空气输出从而使行程时间加长,操作时可先将其关闭,然后再慢慢打开。否则只能按“-”键手动泄压(排气),使初始化继续。

已运行到 RUN5(瞬时响应的最佳优化),但一直没有初始化完成的“FINISH”显示,且等待时间已大于 5min,说明初始化失败,故障原因是定位器或执行机构等部件的安装有问题,大多是机械连接不够紧密,角行程执行机构,应检查耦合轮上的平头螺钉是否紧固;直行程执行机构,检查定位轴上的杆是否紧固,检查和调整执行机构和调节阀的安装问题,使之合乎要求,再进行初始化。

(11)I/P 转换器常见故障及处理

I/P 转换器有故障,常出现定位器无法校验,调节阀动作迟缓或振荡的现象。

①费希尔 DVC6000 型定位器的 I/P 转换器有故障时,故障原因及处理方法如下:

a、I/P 转换器里的气路通道受到限制,检查模块基上 I/P 转换器供气口上的滤网,进行清洗或更换。如果 I/P 转换器里面的通道受到限制,应更换 I/P 转换器。I/P 转换器组件之间的 O 形环硬化或压扁会失去密封作用,应更换 O 形环。

b、I/P 转换器组件出现损坏、腐蚀、堵塞,可检查挡板是否弯曲,线圈是否断线,线圈电阻应在 1680-1860Ω之间,部件是否无受污染、生锈或气源不干净,否则应更换 I/P 转换器组件。

c、I/P 转换器组件不符合要求,I/P 转换器的喷嘴可能需要调整,检查驱动信号(单作用的为 55%-80%,双作用的为 60%-85%),如果驱动信号持续高或低,应更换 I/P 转换器。

②ABB 公司 TZID-C 型定位器的 I/P 转换器有故障时,故障原因及处理方法如下:

a、在手动方式下输出口有气。可能是恒节流密封调节件老化,挡板的静态位置出现偏移,内弹簧弹力发生变化,在故障安全模式下选用了故障闭锁的 I/P 组件。

b、按手动按键时输出气量小。有可能是恒节流调节钢珠被卡、恒节流孔堵塞、挡板的静态位置偏移、组件内气孔堵塞、密封膜片出现泄漏;可对有关部件进行清洗或更换。

c、按手动按键时输出空气时大时小。挡板的弹性体老化,组件内气孔有堵塞。

d、按手动按键时几乎没有气。有可能气源中断,恒节流孔堵塞,密封膜片出现泄漏,电磁线圈开路,在故障闭锁模式下选用了故障安全的 I/P 组件。

e、按键接触不良。可在自动方式下按动按键,观察显示内容是否会变化来判断。

(12)压电阀组件常见故障及处理

压电阀组件对压缩空气要求比较高,空气中含尘,含水对阀门定位器性能影响很大;其对气动执行机构及外部气路的密性要求也高,气路泄漏时,压电阀就会频繁动作,导致调节阀振荡或造成压电阀组件故障。因此,保证气源的质量就等于保护了阀门定位器的使用寿命。

现以西门子 SIPART PS2 智能定位器为例,进行介绍。

①压电阀未激活。很多时候是由于定位器的气动模块脏或有水造成,可清洗或更换过滤器来解决脏的问题;有水是由于压缩空气潮湿造成,是空气干燥装置,过滤减压器有问题;

厂家建议气动模块中有水时,在早期可用干燥的压缩空气来修复,必要时在 50-70℃的恒温箱中进行处理。

②在手动模式下按“+”或“-”键,听不到柔弱的咔哒声,表明压电阀未激活。有可能是气动模块中有污物,如切屑、颗粒,可清洗或更换内置滤筛。盖板和气动模块间的螺钉不紧或盖板被卡住,可拧紧螺钉或将被卡住放松。由于剧烈振动产生的连续负载会导致磨损,这种磨损可能会在电路板和气动模块间的触点上生成积垢,可用无水酒精清洗所有触点表面,必要时可弯曲气动模块触点弹簧。

③在手动模式下按“+”或“-”键时,可听到柔弱的咔哒声,表明压电阀不切换,有可能是气动模块内有污物,可清洗或更换内置滤筛。有可能限流器阀关死(右限位挡块处的螺钉),可逆时针转动拧开限流器螺钉。

④压电阀在静态自动模式(恒定设定值)和“手动”模式下持续切换。有可能是气动模块内有污物,可清洗或更换内置滤筛。还有可能是定位器、执行机构气路有泄漏,可查找泄漏点对症处理。执行机构和气源管路都正常,可在初始化的第三步 RUN3 下进行泄漏量测试,否则只有更换为新设备。

⑤在静态自动模式(恒定设定值)和“手动”模式下,两个压电阀均持续交替开关,并且执行机构会在某个平均值附近振荡。有可能是填料压盖与调节阀或执行机构间的静态摩擦力过大,可减少静态摩擦或增大定位器的死区(DEBA 参数),直到振荡停止。定位器、执行机构,调节阀系统中存在机械连接不够紧密,直行程执行机构可检查定位器轴上的杆是否牢固。角行程执行机构可检查耦合轮上的固定螺钉是否牢固。执行机构过快,可使用节流螺钉增加行程时间。需要较短的行程时间,则增大死区(DEBA 参数)直到振荡停止。

(13)HART 手操器与定位器不能正常通信

HART 手操器与定位器不能正常通信的原因及处理方法如表所示。

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