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热控技术|350MW热电联产项目RB性能试验
2017-02-27 



【摘要】本文介绍了某350MW热电联产项目在实际运行工况下机组的RB功能,检验机组在RB工况下稳定运行的能力,特别是检验CCS、FSSS、DEH、MEH等热工系统在RB发生时的自动调节与保护能力是否能够保证整个机组继续安全、稳定地运行。 
  

【关键词】350MW;热电联产;RB;自动调节 


  某电厂采用的是东方锅炉厂生产的350MW超临界前后墙对冲式直流炉,汽轮机为东方汽轮机厂生产的的超临界一次中间再热凝汽式汽轮机。发电机由东方汽轮机厂提供。机组DCS控制系统采用北京和利时生产的MACSV6.5系列。   

RB性能试验条件 

  1、CCS、FSSS的单系统RB冷态试验及两个系统联调时的RB冷态试验均已做过且成功;热工其他系统及机、炉、电等相关专业的冷、热态试验都已完成且试验数据完备。 
  2、在机组带满负荷的情况下,CCS的下列自动调节系统已经运行12小时以上。 
  3、DEH在协调控制方式下运行正常。 
  4、FSSS的机炉大联锁试验成功,RB的动作逻辑正常。 
  5、TF方式的调节符合要求。 
  6、“机组负荷变动试验”已完成,控制性能满足机组运行要求。 
  7、主、辅机设备均无重大缺陷。  

RB性能试验内容

本机组共设有送/引风机RB、一次风机RB、磨煤机RB,由于采用了100%容量的单台汽动给水泵,所以没有给水泵RB。 
  1、送/引风机RB试验:“跳一台送/引风机RB”试验 
  当送/引风机跳闸条件出现时,机组负荷减到以下目标值:-减负荷率:l00%/min;-目标负荷:60%MCR。 
  2、一次风机RB试验:“跳一台一次风机RB”试验 
  当一次风机跳闸条件出现时,机组负荷减到以下目标值:-减负荷率:l00%/min;-目标负荷:50%MCR。 
  3、磨煤机RB 
  (1)4台磨煤机运行,机组负荷>75%MCR,手动或模拟条件跳闸一台磨煤机,触发磨煤机RB(单台),CCS将控制方式由协调方式自动转入TF方式,燃料主控切手动。 
  (2)5台磨煤机运行,机组负荷>75%MCR,手动或模拟条件跳闸一台磨煤机,间隔5秒后再手动或模拟条件跳闸一台磨煤机,触发磨煤机RB(两台),CCS将控制方式由协调方式自动转入TF方式,燃料主控切手动。  

试验过程 

  试验前所有辅机运行正常,锅炉联锁和制粉系统联锁以及风机联锁均已投入。 
  1、单台磨煤机RB 
  试验前机组工况如下: 
  机组负荷:342MW 
  协调控制方式:协调控制 
  制粉系统投运情况:A、B、D、E 
  运行人员手动停止E磨煤机,磨煤机RB信号发出,燃料主控切手动保证其他运行的磨煤机出力不变,机组由协调控制切为TF方式,机组负荷平稳下降,机前压力按滑压曲线下降,其他系统动作正常。 
  2、两台磨煤机RB 
  试验前机组工况如下: 
  机组负荷:338MW 
  协调控制方式:协调控制 
  制粉系统投运情况:A、B、C、D、E 
  运行人员先手动停止C磨煤机,5秒后停止E磨煤机,磨煤机RB信号发出,燃料主控切手动保证其他运行的磨煤机出力不变,机组由协调控制切为TF方式,机组负荷平稳下降,机前压力按滑压曲线下降,其他系统动作正常。 
  3、送风机RB 
  试验前机组工况如下: 
  机组负荷:259.32MW 
  协调控制方式:协调控制 
  制粉系统投运情况:A、B、D、E 
  运行人员手动停止A送风机,A引风机联跳,送/引风机RB信号发出,E层制粉系统联锁跳闸,A层等离子、D层油枪自动投运,协调控制切为TF方式,目标负荷210MW,其他系统动作正常。 
  4、引风机RB 
  试验前机组工况如下: 
  机组负荷:319.44MW 
  协调控制方式:协调控制 
  制粉系统投运情况:A、B、D、E 
  运行人员手动停止A引风机,A送风机联跳,送/引风机RB信号发出,E层制粉系统联锁跳闸,A层等离子、D层油枪自动投运,协调控制切为TF方式,目标负荷210MW,其他系统动作正常。 
  5、一次风机RB 
  试验前机组工况如下: 
  机组负荷:319MW 
  协调控制方式:协调控制 
  制粉系统投运情况:A、B、D、E 
  运行人员手动停止B一次风机,一次风机RB信号发出,E、B层制粉系统联锁跳闸,A层等离子、D层油枪自动投运,协调控制切为TF方式,目标负荷175MW,其他系统动作正常。  

试验分析

  1、送/引风RB试验 
  送/引风RB试验中,由于引风机电机出力偏小,当挡板开度70%时就已达到额定电流,并且引风机调节挡板开启的速度比送风机动叶开启的速度慢一倍,致使送引风RB时,炉膛压力正向过高,接近1000Pa,采取送风动叶限制升速率与引风机匹配,并将引风机挡板开度高限定为70%,送风机动叶开度高限定为75%,送引风机RB时炉膛负压控制效果明显改善。 
  试验中,主要控制系统工作正常,其他主要参数也都在安全范围内。可见,在单侧送/引风机跳闸时,本机组的RB功能能够保证机组安全运行。 
  2、一次风机RB 
  一次风机RB试验中,对机组安全运行影响最大的因素,一般是一次风压变化太大,影响正常运行的磨煤机,甚至导致磨煤机跳闸,此外,炉膛压力的变化也会很大,只要炉膛压力变化不超出机组安全运行所需要的定值,一次风压的变化不导致正常运行的磨煤机跳闸,试验一般会成功。在试验前,与运行人员沟通,在确保磨煤机安全的前提下,确定发生一次风机RB时,一次风量低跳磨延时由5s自动切换为120s。为了控制炉膛压力下降过低,当发生一次风机RB时,引风机挡板开度根据当前负荷相应的自动关小一定开度,此逻辑加在引风机pid块的前馈中,实际控制效果非常好。 
  试验中,主要控制系统工作正常,其他主要参数也都在安全范围内。可见,在一侧一次风机跳闸时,本机组的一次风机RB功能能够保证机组安全运行。 
  3、磨煤机RB 
  为了防止运行人员在正常启停磨煤机时,发出磨煤机跳闸信号,使磨煤机RB动作,在判断磨煤机跳闸触发磨煤机RB时增加相应给煤机煤量大于21t/h这一判据,防止启停磨时误发磨煤机RB。 

结论 

  通过以上送/引风RB、一次风机RB、磨煤机RB动态试验证明,RB系统逻辑设计合理、功能完善、动作正确,参数设置符合机组实际,机组自动控制系统逻辑正确,参数合理,能够经受住工况剧烈变化的考验。 
  结论:该机组RB功能保证锅炉燃烧稳定,机组各主重要参数变化正常,且能够快速消除扰动,保证机组安全稳定运行,RB试验合格。

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