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电镀锌产品表面色差缺陷影响因素分析及改进措施

1 技术方案的实施

1.1 增加预镀工序,且对预镀工艺控制进行优化,改善电镀前板面质量

在电镀前增加预镀锌工序,通过预镀锌的控制,可在原料基板表面覆盖一层很薄的锌层,对于热轧或冷轧原料表面一些肉眼不易发现的缺陷可进行有效覆盖,提高电镀时原料表面质量,后序电镀锌时减少电镀锌产品表面色差缺陷的产生。

增加的预镀工序配液结构如图1所示。在预镀槽中按照比例配置预镀溶液,原料经过预镀槽时通过电解池作用在原料基板表面进行预先镀锌,对原料基板表面的微观条痕等不平整部位进行填充、覆盖,提前在带钢表面形成均匀的薄锌层。当带钢经过正式电镀槽时,合同要求的锌层镀在均匀的锌层表面,而不是原料基板表面,减少原料表面缺陷直接电镀后放大形成的电镀锌成品缺陷。

技术要求:预镀槽用于预镀锌,预镀锌的主要目的是电镀前在原料表面,微镀1-1.5g/m2(单面)锌层,掩盖修复原料表面的缺陷,给后期电镀提供良好的基板表面,解决电镀后出现的色差、丝状斑等缺陷。从而有利于提高镀锌层的表面质量。工艺参数见表1。

1.2 通过对镀后保湿的研究与设备改进,控制镀液残留,改善电镀后板面质量

为降低或防止色差缺陷的产生,镀后保湿水洗系统是防止色差产生重要的一部分。带钢离开电镀槽镀锌后,经过一组挤干辊对带钢残余镀液进行挤干,绝对挤干是不存在的,即使少部分镀液残留如不及时清除,也会迅速污染带钢表面形成色差。通过对邯钢电镀锌生产线不断研究发现,在电镀锌镀槽与镀后水洗槽之间,即临近镀槽的挤干辊处增加一组独立的水洗保湿系统,即镀后保湿系统,能够迅速有效地清除带钢表面残留镀液,同时对带钢表面起到保湿作用,对防止带钢表面产生色差起着至关重要的作用。因此,镀后保湿系统能够迅速清除残留镀液,是避免带钢出现色差缺陷的一种重要因素。

1.2.1 喷梁和喷嘴的改进

根据邯钢电镀锌生产线的特点,镀后保湿水洗系统就是在电镀槽后面增加的一个独立的槽体、改进的新型喷嘴及合理有效的喷射角度。该系统由固定支架、挡水板、上下2组4个喷梁组成,每组喷梁间距可以设定为250-280mm,喷梁有效长度1500mm,每个喷梁采用9-12个喷嘴,每个喷嘴间距100-125mm,喷嘴距离带钢高度100-120mm。喷梁整体设计成可以转动,以便调节喷嘴的喷射方向,槽体设立独立的供水系统,采用脱盐水喷洗带钢表面。1#、2#上下喷射喷梁沿轴向均布安装有多个水洗喷嘴,喷射方向与带钢形成一定夹角。

将原有喷梁上喷嘴最初采用的普通方形喷嘴,改变为扇形雾化喷嘴,材质选用持久耐用的硬化不锈钢材质,喷头采用可快速更换重复使用的可替换喷头。最大喷射角度达到80-110°,喷射出的扇形角度可随喷嘴的方向调整而变化。喷嘴改进后,两喷嘴之间扇形喷射交叉叠合,保证喷射面积,很大程度上消除残留导致色差,同时雾化效果好,防止了喷射水流大量流入镀槽。改进后的新型雾化喷嘴如图2所示。

1.2.2 喷射角度的设计

利用旋转喷梁控制喷嘴角度范围和挡液板安装示意图如图3所示,图中标记如下:1-挤干辊、2-挡水板、3-前喷梁上雾化喷嘴、4-后喷梁上雾化喷嘴、5-带钢。根据喷梁的可旋转性,按实际生产工艺要求调整喷射角度,带钢与喷梁喷射形成一定逆向夹角,有效地控制了镀液残留。

1#喷射喷梁原有喷嘴与带钢垂直呈90°角,为了使带钢出电镀槽及时对其表面进行迅速喷射清洁,将1#喷梁所有喷嘴调整为逆向带钢运行方向,与带钢夹角40-60°,水压设定为4bar;2#喷梁喷嘴调整为逆向带钢运行方向,与带钢夹角60-80°,水压设定为4bar。

为防止角度改变带来的串液问题,在镀后保湿槽体在带钢入口处,图3中2所示上下口增加了橡胶材质耐磨的挡液板,有效防止脱盐水大面积回流向电镀槽。

1.2.3增加独立供水系统

镀后保湿水洗系统增加独立的供水系统,确保镀后的水质、水量大小。

按照电镀锌生产线年产12-15万吨,工艺速度最大100m/min的要求,将储水罐设计成为储水20m3,箱体设计为3m×4m×3m。钢板厚度为10mm,重量为2.7吨。安装2台15m3/h的不锈钢提升泵(一用一备),包括电气控制箱等控制系统。进水阀门应设计为自动阀门,其开关和储箱的液位连锁。液位低时能够自动开启,相反液位高时能够自动关闭。提升泵开启与储箱的液位连锁。液位低时能够严禁开启,相反液位高时允许开启。

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2 应用后效果

1)预镀应用后电镀锌产品表面明显发亮,并且无明显色差缺陷,产品表面实物质量对比如图4所示。

2)微观电镜。从调整预镀工艺产品表面电镜可以看出,锌层比较均匀,无明显的原料引起的锌层不均缺陷,如图5所示。

3 结语

1)经济指标:降低了色差等关键质量缺陷的产生,为电镀锌产品高端化发展奠定产品质量基础。2019年,色差缺陷废次降较2018年降低0.59%;2019年一级品率(97.88%),较2018年(97.29%)提高0.59%。

2)经济效益:电镀锌产品月合同量约8000吨,吨钢售价提升200元,月创效160万元,全年达到1920万元。

本文为部分内容,全文请参阅《世界金属导报》43期B04。

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