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技术 | 用高铝煤灰烟煤生产优质熟料的调控措施

摘要

由于煤灰铝含量的激剧增加(从20.70%增加到46.45%),导致生料配料困难,熟料质量难以控制。通过采取调整配料方案,从原材料补充高硅沸石、生料配料停加黄泥、熟料f-CaO放宽至≤2.0%、处理好窑系统的通风等措施,并下调出磨生料和煤粉筛余指标,最终生产出优质熟料。

1 问题的提出
某集团公司下属一生产分厂,是2 300 t/d并配备五级旋风筒的新型干法熟料生产线,用烟煤生产熟料。2014年1~4月使用的烟煤煤质较为平稳,煤灰中的Al2O3也很平稳,因市场的因素,5月份进厂煤煤质变化较大,煤灰中的Al2O3成分更是发生飞跃式翻倍的变化,由原来20.70%增至46.45%。如按此烟煤的数据及当时已经进厂原材料数据:硅质原料SiO2为83.0%,铁质材料的Fe2O3含量30.0%,较难配料,配出的生料难以烧制出合格的熟料。熟料率值要求为:KH=0.910±0.01、SM=2.70±0.1、IM=1.35±0.1。为此只能对生料、熟料的率值做出调整,但受市场及节省生产成本的需要,须满足两个条件:(1)必须使用已进厂的原煤及原材料;(2)调整后熟料的质量不能降低。

经对已进厂的原材料、原煤质量进行分析及配料计算论证后,对生料、熟料的率值做出调整,并采取以下相关的调控措施,最终生产出较高强度的优质熟料。


2 生、熟料配料方案的调整
由于只能用已有的原煤和原材料进行配料,并调整熟料率值及生料配料方案,将熟料的SM由2.70±0.1下调至2.50±0.1,IM由1.35±0.1上调至1.60±0.1,生料则配高KH、高SM、低IM。生料、熟料的率值调整见表1。
表1 生料、熟料的率值调整



3 控制及措施
(1)原材料方面:及时补充高硅沸石(含硅87%以上),以防生、熟料硅率过低易结大块烧瘤。

(2)生料配料停加黄泥,以降低生料铝率,煤灰中Al2O3含量已很高,生料含铝量不能再高。

(3)熟料由f-CaO≤1.5%放宽至≤2.0%。因熟料铝率高液相黏度大,CaO被C2S吸收生成C3S的反应速度减慢,烧成的熟料的f-CaO比低铝率时要高要快,操作上难以控制,故放宽f-CaO的上限值。

(4)处理好窑系统的通风。与生产部沟通,操作上注意窑系统内部的通风,容易结皮的部位如分解炉底部、烟室等要及时打结皮处理,防止因熟料SM低、IM高引起的结皮、大块料堵塞冷却机及输送设备等。
4 优化指标
(1)将出磨生料细度由原来的16.0%±1%下调为14.0%±1%,目的是提高生料的易烧性,使煅烧更加充分。

(2)降低煤粉细度,由原来的12.0%±1%下调为8.0%±1%,因为煤粉细度越小,越有利于煤粉的完全燃烧和熟料的烧成。

5 生产实际数据
用以上措施和指标,经过一个月的严格执行和生产运作,实际生产数据与原来对比见表2,在煤粉热值相当,窑投料量增加6 t/h的状态下,熟料28 d抗压强度由原来的55.2 MPa提高至57.9 MPa,效果明显。说明熟料率值设计、相关指标调整合理,采取措施得当,达到比预期还好的效果。
6 结论
用高铝煤灰烟煤(Al2O3含量40.0%以上)生产熟料,要及时调整相关参数指标,也能生产高强度的优质熟料。
(1)石灰石、硅质材料等原材料达到配料要求。
(2)生料、煤粉细度不能因电耗过高而控制得过粗,既要保证产量也要保证质量。生料细度控制≤14.0%±1%,煤粉细度8.0%±1%,及煤粉水分≤5.0%。

(3)按此生产分厂窑系统的工况特点,熟料三率值按KH=0.915、SM=2.50、IM=1.65控制,所产的熟料强度较高,此项可作为此分厂日后生产优质高强度熟料的参考指标。

作者:广东广信青洲水泥有限公司
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