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分油机皮带连续4次运转开裂,背后原因看似简单却不简单...大管复盘很惭愧...我要点赞
ALFA LAVAL分油机Flat belt更换经验分享

某轮主机滑油分油机制造商为ALFA LAVAL,型号:MMPX404SGP-11


前情提要:

数天前早上8-12班,主机滑油分油机出口低压报警,(分油温度75℃)重启也不行,分油机无任何反应,4轨遂停机等我上班。经检查就是传动皮带断了,平时分离效果很好,但已经6个月没拆解了,领导要求拆解清洁。


分离桶打开,各部件清洁,所有O-ring/主密封环换新,跟着说明书做了一遍,比较简单。皮带也确实断了,断口齐整。当分离桶全部装好,按照说明书使用上紧器(Belt tightener)更换平皮带。有一个现象使用上紧器无论如何都不能使电机回到原来位置相差1cm以上,这个现象在后来排除故障时误导了我。

运行测试:

分油机空转了3分钟,电流正常,声音正常,振动正常。进入分油程序,分油温度调节80℃,分油机出口压力正常,各泄水通道/排渣口均无泄露,电流正常,手动排渣正常。表面一切正常,拆装工具已回收至工作间,我收拾备件准备下班。突然听到分油机底部有“噗噗噗”的声音,我趴着去仔细听,声音已经变成“pia~pia”鞭子抽打的声音。很明显皮带不对劲,此时分油机出口低压报警已经来了,跑油了。赶紧停下分油机,打开检查发现传动皮带外层已经从接头处撕扯开了20cm,就是这飞舞的外层接头击打分油机机体产生的鞭打声。


此时心中万般不解,虽然ALFALAVAL这种型号的分油机我第一次做,但这种传动皮带不是第一次更换,之前维斯法力亚分油机也是这种皮带,不应该这么快就报废了,人还没离开现场呢。
  
临近下班了,发现皮带内侧出现油迹首先怀疑接触面没清洁干净皮带打滑,所以采取以下措施直接快速换了一条新皮带:

1.使用清洁剂清洁皮带接触面;
2.仔细检查皮带位置;
3.更加小心使用上紧器上紧;
  
再次运转测试:分油机在到达额定转数后不久,再次出现鞭打声,毫无疑问皮带外层再次脱开。
  
再次查看说明书,发现皮带需要两次上紧,上紧后还要间隔半小时以上才能运转。一切按照说明书安装好。这一次乖乖按照说明书上紧后,等待了一夜。

第三次测试:这一次特意不安装立轴下方的小水箱,这样趴在地板上能直接观察到皮带的运转状态。启动电机,皮带轮和摩擦块正常转动,立轴在皮带的带动下缓慢加速,皮带未产生滑动。启动一切正常,电流和转数也正常对应变化,逐渐达到额定转数。然而这一次也仅仅高速转了1分钟,就听到了呼呼的声音并且在立轴处看到了虚影(皮带外层再次开裂)。无奈再次停机,这次使用刹车快速停转,使皮带仅仅开裂了1cm,损伤没有扩大
  
心想不能再试了,必须找到根本原因才能测试。
  
皮带损坏原因无外乎以下几点:

1.皮带预紧力不合适太大或太小;
2.皮带轮和立轴未清洁干净,有油;
3.立轴轴封漏油;
4.皮带位置偏移,触碰其他部件;
5.立轴和分离桶有问题,摩擦阻力太大;
6.皮带本身的问题,有伤或者山寨货;
  
那么已经排除2.3.4.5项,因为电机位置始终和原来有1cm以上的差别。我怀疑皮带上紧器不行了,上紧力不足,皮带打滑发热导致。那就自制了一个M16的顶杆人工加大预紧力。


此次发现皮带有方向箭头→,印刷的太浅了,没注意到。难道问题出现在方向上?仔细检查第二根皮带,发现安装方向和箭头一致,看样还不是方向的问题。将这根开裂的皮带用万能胶(黄色通用胶水用于板式冷却器密封胶条粘接)粘起来并用重物压了一夜。
  
一切安装步骤和第三次换新皮带一样,不过预紧力让我加大了许多,电机和原来位置重合。
  
第四次运转实验:启动电机,趴着观察皮带轮和摩擦块正常转动,立轴在皮带的带动下缓慢加速,皮带未产生滑动。启动一切正常,电流和转数也正常对应变化,逐渐达到额定转数。然而这一次也仅仅高速转了1分钟,就在立轴处看到了虚影(皮带外层再次开裂)并听到了呼呼的声音。无奈再次停机,这次使用刹车快速停转,皮带仅仅后来粘接的地方开裂了,损伤没有扩大。
  
再次讨论,并非皮带预紧力的问题,对比另一台轻油分油机(同一型号)预紧力反而大了。这一次将皮带上紧器全部解体清洁润滑,还是使用上紧器上紧。

同时我在想,皮带外层开裂是一个加速的过程,运转在皮带指示方向时,皮带外层接口迎着运转方向,接口处只要开裂一小段,在如此高的转速下,其离心力会使外层快速撕裂,皮带短时间内就会失效,同时飞舞的皮带外层将油渍带到内接触面,所以第一次皮带内侧全是油渍。
 

 
所以整个事件的源头就是皮带外层接口异常开裂,这是个源头,那么将皮带外层接口用剪刀剪掉,不给离心力有作用的点,这样皮带外层就不会大范围撕裂导致皮带失效。
  
我把第三根开裂的皮带外层接口剪掉,安装步骤和预紧力与说明书一致,因为这根皮带用过两次了,就没有等待半小时,直接测试
  
第五次运转实验:一切正常,这根减掉外层接口的皮带没有出现撕裂扩大的现象。运转48小时后检查,皮带依然坚挺。
  
原因分析:

1.刚开始没有把问题想的怎么复杂,因为手上有5条新皮带,也不慌张,直到用到第三根才认真观察对比另一台同型号轻油分油机。
2.几次使用皮带上紧器,电机的位置都相同,但与拆之前相差了很远,皮带显得很松,这给我了一个错误感觉,皮带预紧力有问题。
3.这么短时间引起皮带接口开裂,肯定是皮带质量问题,要不是山寨货或者这批次有问题,要不就是储存时间长,储存地方高温。
  
后记:

分油机成功运转后觉的这是个经验,需要把它分享出来。而真到了用手机一个字一个字的打出来,复盘整件事的时候才满脸羞愧,这是多么差劲的一个轮机员啊,如果多用心,多看说明书,哪至于报废了两条皮带?这不是什么经验而是教训。前事不忘后事之师,引以为戒。
本文作者:新加坡来福士大管轮王成鼐
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