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DAIHATSU副机连杆大端螺栓与上紧方法分享

DAIHATSU型副机是我国船舶上使用较多的一种柴油发电机组,但经常由于连杆螺栓维护管理不当,机损事故时有发生,且事故发生后造成的损失较大,严重影响船舶的安全航行,对轮机管理人员造成很大的心理压力。为此,笔者通过请教国内外该型辅机的制造厂商与用户中的同行,并结合自身实践对DAIHATSU型副机连杆螺栓的维护与拧紧方法做如下阐述,供同行参考。

1连杆螺栓的维护
(1)安装新的连杆螺栓程序
①用旋转角度确定法(简称角度法)拧紧连杆螺栓。
②使用合适的润滑剂,推荐使用Molycoat1000喷雾式,公司的标准备品编号:F510000030A。
③使用精密的力矩扳手。力矩扳手使用一段时间后或受损后需重新检定。
④在组装连杆大端轴承时,应注意下述几点:
a.为了使螺栓充分的吻合,在实际装入柴油机前,至少2或3次拧紧连杆螺栓;
b.消除在锯齿形齿,连杆螺纹,螺栓座面,轴承上的灰尘、压痕或污垢的附加影响。
(2)安装用过的连杆螺栓,在连杆装入柴油机前,建议尽量进行探伤检验和检测,若有问题应酌情予以修复或更换,以确保连杆具有满意的状态。.检查内容包括:
①锯齿形齿面的粗糙度应小于0.006mm,且锯齿齿面接触面积大于75%。
②磨损部分必须研磨掉。
③在磨去裂纹时,务必避免尖锐的边缘。
④磨去端盖侧螺栓座面和螺栓固定部位上的压痕。
⑤将拆卸前的连杆螺栓一一对应装入原来的螺孔中,切勿搞乱。
⑥在每运行20000或发现损伤,如螺纹上的压痕,毛刺,磨损和螺栓固定部位上磨损时,请更新连杆螺栓。当连杆大端内螺纹磨损或损坏时,连杆应予以更新。
⑦在装机前进行力矩检查并在连杆螺栓头部重新做上临时标记。
因为螺栓长期受拉力产生的永久伸长及螺纹和螺纹座的磨损等因素,造成螺栓头部原来的临时标记对准(A)标记时达不到A的力矩值,所以应在螺栓头部重做新的临时标记,绝不可信赖旧的标记。
(3)连杆螺栓拧紧力矩的检查
①连杆螺栓力矩检查周期
为了检查螺栓的拧紧度,在吊缸和首次运转期之间必须定期地检查拧紧状态。图1表示在安装新的连杆或已检修过的连杆及更新连杆螺栓后,进行连杆螺栓拧紧力矩检查的周期(吊缸检修周期为7000工作小时)。检查周期如图1所示。

首次运转1000h或两次吊缸之间每运转3000h进行一次连杆螺栓拧紧力矩复核检查。
②连杆螺栓力矩复核检查步骤:
a.拆卸连杆螺栓的止动垫片;
b.用精密力矩扳手检查螺栓的拧紧力矩(B力矩);
c.如果发现连杆螺栓松驰,即拧紧力矩不足,用角度法重新上紧连杆螺栓,以弥补减少的拧紧力矩;
d.建议每隔6000一8000工作小时对连杆大端锯齿型齿面进行探伤检查,以确定是否有裂纹,对连杆大端内径进行测量,以确定是否变形。
③检查连杆螺栓力矩时注意事项:
.长时间运转后,各部的吻合程度有可能引起螺栓和本体的相对位置变化。因此,不能再使用原螺栓头部侧的临时标记。在吊缸的时候,务必重新做好螺栓头部侧的临时标记。拧紧时,请特别注意不要与旧的临时标记混淆;
b.用与B标记相当的力矩(B力矩值见表1)从侧窗拧紧螺栓,螺栓如果不转动,是良好状·态。螺栓如果转动的话,是松驰状态,应该重新进行角度法拧紧。
2角度法拧紧连杆螺栓的要领

1)首先,在连杆大端轴承盖上用螺栓角度量规(如图2所示),在适当位置用样冲打上(A)、(B)标记(如图3所示)。
2)在没有装轴瓦的状态下,装上连杆大端轴承盖,使用力矩扳手,用A力矩(A力矩值见表1)拧紧螺栓,2根连杆螺栓式拧紧顺序:①一②一①;4根连杆螺栓式拧紧顺序:①一④一②一③一①如图4所示。

3)对齐连杆大端轴承盖,(A)标记相对应的螺栓头部做好临时标记(用油性马克笔),如图3所示。
4)安装轴瓦后,装入柴油机。使用扳手进行拧紧连杆螺栓时,请务必按下述的两个步骤进行:
第一步:A力矩,(力矩值见表1)用力矩扳手按A力矩值上紧连杆螺栓,拧紧顺序:①一②一①或①一④一②一③一①,检查螺栓头部的临时标记是否对准(A)标记位置;
第二步:用角度法拧紧连杆螺栓(转动角度或B力矩值见表1)。用扳手(不一定是力矩扳手)按B标记角度上紧连杆螺栓,拧紧顺序为:①一②一①或①一④一②一③一①。
用角度法拧紧到B标记后,确认螺栓头部的临时标记对准连杆轴承盖侧的B标记位置或稍许向前的位置上,如图5所示,然后,安装止动垫片。


注:1.务必在螺栓头部的座面及螺纹部涂抹润滑剂(喷雾式)后再拧紧。
2.A力矩及螺栓转动角度作为基准,B力矩值供参考。
3结束语
连杆螺栓是辅机的关键零部件,是诱发重大机损事故的主要原因之一,轮机管理人员作吊缸检修时,应按技术要求对各部件进行仔细的检测,严格按照螺栓的拧紧要求与步骤进行。平时要按技术文件要求的规定进行检查,确认连杆螺栓的完好性,切不可凭经验、习惯,甚至凭感觉对连杆螺栓进行检查与维护。

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