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【警钟长鸣】选煤厂典型机电事故案例分析(4)

听说关注了我们,工作就像开了挂……

“11.5”皮带护板伤人事故

一、事故经过  

×年11月5日上午9时30分左右,某选煤厂洗煤车间杨某等人在500皮带割皮带护板时,将从行人过道经过的卫某碰倒,头部撞在皮带架底座的槽钢上,造成头部轻度受伤。

选煤厂500皮带已长期不用,厂部决定近期撤除,11月5日上午,洗煤车间值班干部郭某安排杨某、王某拆除500皮带与501皮带搭接处的护板(2000×1.4×1.5)并割开500皮带。8时40分左右开始工作,9时30分左右割完三个接口,护板仍悬空未见掉下的迹象,卫某从护板下通过,此时杨某仰面工作未注意行走人员,王某在500皮带上割皮带发现有人经过马上喊叫,但由于此时501皮带正在运转,噪音大,卫某未听到。卫某走到护板下时,护板正好掉下将卫某碰倒,从而发生了这起事故。

二、事故原因  

1、施工人员在拆除护板时未采取切实可行的拦人措施,这是造成事故的直接原因。

2、选煤厂对零星工程的施工管理不到位,施工前未制定措施也未签订零星工程责任书,这时造成事故的主要原因。

3、卫某走行人道时看见有人割护板,但思想上未引起足够重视,盲目通过是造成事故的重要原因。

4、由于作业环境噪声大,卫某未能听到王某喊话,这也是造成事故的原因之一。

三、预防措施  

1、凡施工项目无论大小,均要制定安全措施,并认真贯彻执行,确保安全实施,不得失控。

2、不断完善对规章措施的管理制度,每项工程必须明确安全负责人,加强现场监督,严把安全关,使每次施工全过程处于受控状态。

3、加强职工的安全教育、增强职工的安全意识,提高职工的自保互保能力。

“2.16”刮板机伤人事故

一、事故经过  

×年2月16日早班9时30分,某选煤厂洗末煤车间当班班长赵某和钳工石某到8848刮板机机头焊接导流板,当时未和厂调度打招呼,也未办停电手续即开始作业。开始班长赵某焊接,当完成工作量80%时,约10时30分,其它岗位有事需要班长处理,班长就把剩下的活交给钳工石某。石某干开时间不长,8840打信号卸饼,8848岗位司机冯某问过石某不能开车后,就给8840回不能卸饼信号,在操作按钮时,8848岗位司机错把信号按钮按成起车按钮,刮板机起车,上层刮板将石某右脚跟挤到机头架三角铁处,造成石某脚跟腱损伤。

二、事故原因  

1、检修8848导流板未停电是造成事故的直接原因。

2、检修8848机头导流板未按厂生产管理制度要求向厂调度报检修计划,也未和厂值班长打招呼,擅自检修,失去厂安全管理对车间检修的监督检查是事故的主要原因。

3、岗位司机冯某对本岗位设备不熟悉,操作失误是造成事故的直接原因。

4、车间值班干部责任不到位,班前会布置检修内容未记录,安全要求不严格,检修过程未按厂安全管理规定到现场监督检查是事故的主要原因。

三、预防措施  

1、严格执行厂零散作业规定,认真落实停送电制度和监督检查制度。

2、加强对新工人的培训,提高新工人的操作技能。

3、完善开关按钮等各种标识,让岗位操作便于识别,避免按错。

“12.27”电动滚筒砸伤事故

一、事故经过  

×年12月27日,某选煤厂机电车间副主任王某安排大班电工组组长王某带人检修45KW电动滚筒,刘某负责安全,检修时需要把滚筒内的油放出来,但找不到油孔,就决定吊起滚筒从轴承孔放油,组长王某用尼龙绳拴住滚筒上下轴头用小吊车吊起电滚筒一试,后又吊至1.2米高,把大油桶放到滚筒下边,王某用改锥取下外油盖时,刘某怕油盖掉入油桶内,便把手伸到滚筒下去接外油盖,就在这时,外油盖掉下,随之缠绕在下油盖处的尼龙绳突然滑到轴上,缠在上方的绳套脱落,滚筒正好卡在油桶上,刘某的右手躲闪不及被油桶和滚筒挤住压伤。经医院检查右手腕骨折,动、静脉断裂,属严重工伤。

二、事故原因  

1、刘某违反操作规程,电滚筒吊起时将手伸到滚筒下,滚筒掉下将手挤住是事故的直接原因。

2、王某将尼龙绳缠绕在外油盖处,当外油盖掉下时,尼龙绳从外油盖处滑到轴上,上部滑脱造成滚筒掉下是事故的主要原因。

3、车间领导对职工的安全教育、安全管理工作不到位。

三、预防措施  

1、加强职工安全教育,提高职工安全意识,教育职工遵章作业,使每个职工真正认识到违章蛮干的危害性,增强自保互保意识。

2、要深刻吸取事故教训,以此事故案例为教训,在全厂开展一场查规程措施、查操作、查管理、查设备、查现场隐患活动,促进管理。

3、要认真吸取工伤教训,重新贯彻学习操作规程,加强技术培训,积极开展查三违、反三违、查隐患活动,人人写保证,个人无违章,班组无事故,确保安全生产。

“12.21”刮板机伤人事故

一、事故经过  

2010年12月20日21时30分许,某厂煤泥烘干系统生产丙班出勤共8人(其中包括浙江中宇实业发展有限责任公司赵庄项目部煤泥烘干系统外包人员4人,分别是程某、陈某、薛某和刘某),在选煤厂外运车间值班室参加班前会,会议由外运车间副主任焦某主持。会上,焦某安排了当班生产任务,强调了安全等注意事项,班长梁某对出勤人员进行了具体的岗位分工。21时45分许,出勤人员分别到达各自岗位顶岗作业。

12月21日6时40分许,901刮板输送机清煤工程某在901刮板输送机进料口前上到铲车上,程某和铲车司机张某一起往901刮板机溜槽内倒了两铲车煤泥。约过了5分钟,主控室值班员张某某用对讲机呼叫当班铲车司机张某给烘干系统锅炉加煤。张某开车去给锅炉加煤时,程某下了铲车。随后张某用对讲机询问901刮板输送机是否拉空,是否可以停车,在得到程某确认可以停901刮板输送机后,对901进行停车。

21日6时50分许,乙班的清煤工薛某到901刮板输送机房接班,在901刮板机机头溜槽口内发现程某正被运行着的刮板机绞着,紧急跑往烘干系统厂房,向丙班班长梁某、924烘干炉司机陈某等人汇报。

梁某、陈某、薛某等在接到汇报后,立即赶到901刮板输送机机房现场,梁某急忙把901刮板运输机控制开关打到零位,将901刮板输送机停机。随后,现场抢救人员杜某与随后赶到的选煤厂厂长王某等人一起把程某的尸体从刮板机里移出,送往医院。

二、事故原因  

1、直接原因

浙江中宇实业发展有限责任公司赵庄项目部当班清煤工程某,违章清理运行中的刮板输送机煤泥时,不慎跌入刮板输送机内,被运行中的刮板输送机挤压致死,是造成本次事故发生的直接原因。

2、间接原因

(1)浙江中宇实业发展有限责任公司赵庄项目部劳动用工管理混乱,安排没有刮板输送机操作证的职工程某上岗作业,承包现场安全管理有漏洞,不能及时发现和制止职工的违章行为,是造成这起事故发生的一个原因。

(2)选煤厂外运车间对外包的煤泥烘干系统现场安全监管有漏洞,不能及时发现和制止职工的违章行为,是造成这起事故发生的一个原因。

(3)选煤厂对外包作业现场安全监管不力,造成个别外包职工安全意识不强,违章作业,也是造成这起事故发生的一个原因。

(4)对外包作业人员安全监督检查有漏洞,也是造成这起事故发生的一个原因。

三、预防措施  

1、选煤厂要对外运车间煤泥烘干系统901刮板输送机进行改造,在入料口增加入料漏斗。

2、选煤厂外运车间要进一步完善设备的操作规程和安全措施,并经车间、厂相关人员进行会审后,在职工中贯彻学习,并做到现场跟踪落实,确保实施效果。

3、选煤厂要加强对操作人员的教育培训工作,提高现场操作人员的安全意识,提高每一位职工的自保互保能力,杜绝类似事故发生。

4、要严格执行集团公司劳动用工相关规定,加强对外包队组的安全监管,加强对外包队组人员的现场操作、劳动合同签订、持证上岗情况、工伤保险和养老保险的缴纳进行监督,发现问题及时督促外包队组进行整改。

5、集团公司所属单位要举一反三,认真吸取事故教训,加强对外包队规范用工的监督,加大对外包作业人员的安全管理的监督检查力度,严反“三违”,确保安全生产。

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