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副机滑油泵故障导致曲柄销轴瓦烧熔...如何自救?如何防范?


一、事故情况
某船,船龄30年,副机型号B&W 5T23HH。副机严重老化,航行时必须两台副机并电运行。
某日凌晨,风浪天气,船舶航行途中No.1、No.3副机并联供电。No.3副机滑油低压报警,查看机旁滑油压力表,发现油压快速下降。紧急启动 No.2副机并电,停No.3副机。
事故现场:No.3副机曲拐箱道门、飞轮端输出轴轴封冒出大量油烟,手摸曲拐箱各缸道门均高温,No.4缸道门高热。持续手摇副机滑油预润滑手摇泵,两人强力盘车维持轻度转动。半小时后,打开副机曲拐箱各缸道门,发现No.4缸道门端盖下部、道门机架上堆积厚厚的鱼鳞片状脱落的轴瓦合金,连杆大端高热,轴瓦合金烧熔冒溢,其他各缸正常。拆下No.4缸连杆大端下端盖,轴瓦烧熔粘连在曲轴曲柄销上,敲击撬下连杆大端下瓦,轴瓦合金层表面沟痕粗糙,严重烧熔粘连,曲柄销表面粘连的轴瓦合金形成周向凹凸不平的圆圈。粘连附着在曲柄销表面的烧熔轴瓦合金层硬度大,尝试竹片、铜皮、三棱刮刀、油石皆难以拂刮或磨削。
二、事故原因查找与分析
考虑船舶航线较长及No.1、No.2副机老旧状况,为确保船舶安全,船舶只能自修,尽快恢复No.3副机运转。
拆检吹通No.3副机滑油压力表、压力继电器滑油管路,未见异常;调校测试滑油压力表、压力继电器,发现滑油压力表、滑油低压报警继电器正常,滑油低压停车保护继电器老化不动作,所以No.3副机滑油低压时,滑油低压报警而不能自动停车。
拆检No.3副机滑油泵,发现油泵外部端盖与两齿轮端面过度磨损,端面间隙过大而失去密封作用,导致油泵高压油腔与低压油腔串通,内部严重漏泄,容积效率大大降低,以致油泵不能正常吸油排油[1]。查看泵外部端盖与泵体之间的垫片发现垫片较薄,已无法通过减小其厚度来调整端面间隙。只能将泵体与端盖结合面磨去少许,以资补救[1],或换新该端盖。查找备件,备件箱存有2只翻新的齿轮泵外部端盖和多只新轴套。因滑油泵外部端盖过度磨损,导致副机滑油低压或失压,引起了本次事故的发生。
三、曲柄销修复方法
仔细检查No.3副机No.4缸连杆,未见损伤或变形。决定采用不吊缸、人工打磨抛光曲轴曲柄销、恢复副机使用的修理方案。
制作一根总长度大于缸头高度与活塞行程之和的活塞起吊丝杆。丝杆下部螺纹保持完好,以便旋入活塞顶部吊装螺纹孔,丝杆上部焊接D形环以便悬挂手拉葫芦。拆除No.4缸油头,从油头孔插入起吊丝杆,旋入活塞顶部螺纹孔内,用葫芦起吊活塞至不妨碍副机曲轴盘车位置。下部从曲拐箱道门用纯棉绳系固连杆大端,起到定位和保险作用。曲轴曲柄销修复使用人工棕绳/帆布打磨抛光法。该方法是船舶应急情况下,人工打磨抛光曲柄销的一种快捷、实用、可行的自修方法。
第一步:用干燥的棕绳来回拉、松磨削曲柄销。
开工前,穿过副机两侧道门油底壳上方,在No.4缸道门下部横拉铺设一张旧床单,防止棕绳细末、金属碎屑等异物落入油底壳。选用直径15 mm左右的棕绳绕曲柄销2圈,副机曲拐箱两侧道门前各坐一人,手拉绳子一端,用力均匀拉、松棕绳,控制棕绳从曲柄销前部到后部,由后部到前部,利用粗糙的棕绳表面均匀磨削烧熔粘连在曲柄销表面的轴瓦合金。在2人配合往复拉、松磨削曲柄销过程中,第三人同时确保间隔一定时间盘车曲轴相同的角度(15°、30°或45°)。棕绳的表面粗糙度可保证快速磨削烧熔粘连的轴瓦合金。棕绳绕曲柄销2圈,由前及后、由后及前均匀磨削,保证曲柄销的圆柱度;同时,间隔一定时间盘车相同角度,确保曲柄销的圆度。磨削直至曲柄销表面光洁无烧熔合金停止。力度不够,可更换新的棕绳。
第二步:用油棕绳来回拉、松打磨曲柄销。准备一只油壶,不停地在曲柄销棕绳缠绕打磨部位浇注副机润滑油,打磨至曲柄销表面无轴向轴瓦合金烧熔粘连暗痕。
第三步:用干燥长条帆布带来回拉、松打磨曲柄销。其要领同第一步,打磨直至曲柄销表面轴向暗痕光亮。
第四步:用长条油帆布带来回拉、松打磨抛光曲柄销。准备一只油壶,不停地在曲柄销帆布带缠绕打磨抛光部位浇注副机润滑油,其他要领同第二步,打磨抛光直至曲柄销表面光洁明亮。存留轻微均匀的周向光亮暗痕不影响使用。
副机No.4缸曲柄销打磨抛光完毕,换新曲柄销轴瓦。间隙测量,发现该缸轴承间隙比规定间隙略小,连杆切口断面对称垫薄铜皮调整间隙,换新连杆螺栓,装复;同时,换新副机滑油低压自动停车保护继电器。
为寻找验证本次副机曲柄销轴瓦烧熔事故真正原因,装复副机滑油泵原外部端盖,持续手摇副机滑油手摇泵,冲车、短暂启动No.3副机,发现副机滑油压力为零。更换翻新的副机滑油泵端盖及轴套,启动No.3副机,滑油压力恒定为0.4 MPa,压力正常。No.3副机运行初期,采用了如下监控手段:
(1)不间断手摸/红外测温仪感测对比No.4缸曲拐箱道门温度;
(2)No.4缸曲拐箱道门端盖部位放置照明灯监控有无烟气;
(3)副机曲拐箱通大气油气柜管路下部端口放置照明灯监控有无烟气。之后,该副机一直正常使用,直至两年后船东卖船。
四、事故预防措施和管理对策
曲柄销轴承作为副机的一种重要易损基础件,在运转时受到周期性变化的气体力和活塞、连杆惯性力的作用,并且气体力在燃烧时具有冲击性。[2]曲柄销轴瓦承受着很高的非稳定载荷(即动载荷),加上老旧副机曲柄销发生较大磨损后产生的圆柱度和圆度误差[2],工作条件更加恶劣。曲柄销轴瓦一旦损坏,危害巨大。应该切实加强老旧副机管理,采取有效措施防止曲柄销轴瓦损坏事故可能造成的重大损失。老旧副机曲柄销轴瓦损坏事故预防措施和管理对策如下:
1)机带滑油泵定期解体检修。
2)副机滑油压力、温度安全保护装置定期维护、校对并试验。
3)吊缸时,测量曲柄销圆度、圆柱度及轴瓦间隙是否符合要求,是否超过极限。
4)副机轴系周期性安全检查时间缩短一半,如250~300 h。
5)定期清洗滑油滤器,检查滑油是否脏堵。定期分离滑油,定期化验系统油质,不合格则更换新油,换滑油时清洁油底壳。
6) 副机运转期间保持正常油位,严禁滑油高温。
7)副机运转期间,用枪式红外激光测温仪间断测量或手摸方法监控各缸道门盖温度,以便间接了解各个轴承工作状况;曲拐箱道门端盖部位及曲拐箱通大气油气柜管路下部端口加强照明,监控有无烟气。
8)适当缩短吊缸检修周期,减少燃气对滑油的污染。
9)副机安全检查时,手动盘车,检查轴系是否卡滞;螺丝刀拨动连杆大端,间接检查曲柄销轴承间隙是否合适;仔细检查轴瓦侧面内表面轴瓦合金是否有冒出痕迹。
10)手摸曲拐箱底部检查有无异物,手摸底部滑油对光检查有无轴瓦合金粉末。
11)调整副机各缸负荷,分配均匀;严禁超负荷、超速运转。23
(12)曲轴拐档差测量数据,不能超出说明书
极限。
五、结束语
本起副机曲柄销轴瓦发生烧熔事故的过程: 副机滑油泵外部端盖与齿轮端面过度磨损而失去密封作用,导致油泵高压油腔与低压油腔串通,内漏严重,滑油失压[1]。滑油低压自动停车保护继电器老化不动作,副机不能自动停车继续运转。No.4缸轴承间隙比规定间隙略小,润滑油失压,油膜不能建立,曲柄销与连杆大端轴瓦的合金直接接触,干摩擦产生高温使合金熔化[2]。
副机滑油压力、温度安全保护装置必须定期校对并试验,各调整参数如滑油低压报警值与低压停车值必须按照说明书设定。
对于轴系较差、需要频繁更换连杆大端轴瓦维持使用的老旧副机,制作活塞起吊专用长丝杆,采用不吊缸更换副机连杆大端轴瓦的方法,值得推荐使用。
曲轴曲柄销人工棕绳/帆布打磨抛光法作为船舶一种应急自修方法,实用可行。在具体使用中,其中的四个步骤可以根据曲柄销的不同损伤程度灵活运用,但绝对不可急于求成。若打磨抛光时间不足、方法不对、曲柄销光洁度不够、椭圆度或圆锥度大,贸然副机试车、运转往往会造成重复机损、欲速不达的被动局面。
来源:世界海运     作者:中远海运散运 刘广利
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