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MAN B&W -MC/MCE主机控制系统老轨吃的很透(含5个案例)...你一定得看看
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2022.12.22 北京

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目前,MANB&WL-MC/MCE主机在我司船舶上广泛采用,笔者近几年工作的船舶都是这种机型及其控制系统。本文通过几起“不来车”故障实例,分析一下气动操纵系统原因,以期抛砖引玉。
图1 MAN B&WL-MC/MCE主机控制系统原理图
一、MANB&WL-MC/MCE主机控制系统介绍
MANB&WL-MC/MCE主机控制系统的原理图如图1所示。
MANB&WL-MC/MCE主机控制系统提供了机旁手动操纵、集控室手动遥控和驾驶台自动遥控功能,可以实现主机起动、停油和正、倒车换向等。
船舶管理人员只有全面掌握了MANB&WL-MC/MCE主机控制系统知识,才能在解决船舶故障时快速而准确地定位,找出原因,及时解决问题。
1.起动功能
由31#阀发出控制信号,通过33阀分别去主起动阀和空气分配器,主起动阀由27阀控制;空气分配器则需要主起动阀开启后,由26阀、117阀共同控制。逻辑上要求停油功能正常,换向完成两项准备条件(备注:引用的主机控制原理图中37阀的管路连接有点小问题,右边的管子应连接在下面的位置,也就是阀受控时从50阀来的空气通过37阀输出到31阀。
2.停油功能
由128阀送出控制空气,顶开高压油泵顶部的击穿阀,使高压油泵处于不可供油状态;128控制空气来自主机控制系统25阀或安保系统127阀。
3.正、倒车换向功能
控制元件包括10阀、11阀,执行元件包括空气分配器换向气缸57和各气缸高压油泵换向气缸13。
4.连锁和安保功能
(1)盘车机连锁。起动前盘车机必须脱开,115阀动作。
(2)换向不完成不能起动。柴油机换向一般
包括起动空气分配器换向和燃油凸轮换向。MANB&WL-MC/MCE主机控制系统中,采用柱塞分配器,通过换向气缸57,使正/倒车凸轮改变位置。
在遥控的状态下,换向气缸57到位后,55阀或56阀动作,使得50阀有信号输出到37阀,再通过31“阀和33阀来实现“换向不完成不能起动”的联锁功能。燃油凸轮换向通过换向气缸13来实现,换向气缸的工作状态通过磁性开关7、8来传递。
根据工作经验,有时单缸高压油泵因换向气缸故障或拨叉损坏不能换向,但主机却能启动发火、加速,只是在控制面板上会出现“错向”故障报警。
(3)常见的安全保护装置主要有油压、水压、油温、水温、超速保护、曲柄箱油雾浓度监测等,并通过127阀动作。
二、故障实例
正常运行的状态下,MANB&WL-MC/MCE主机控制系统发生的故障部位一般都比较单一,容易找到。
实例1,某轮主机MANB&W5S60MC倒车不能起动
故障现象:主机正车可以起动,倒车不能换向。
故障观察:在集控室或机旁主机正车能起动,倒车不能换向起动,控制屏显示为正车位置,观察11阀在倒车换向时有大量的空气冲出。
故障分析:根据该轮的实际试车过程及控制屏显示可知,主机之所以不能进行倒车起动,只能进行正车起动,根本问题是主机没有进行换向,以致换向连锁条件限制了主机的倒车起动。影响换向的主要是11阀。根据该阀在倒车换向时有大量的空气冲出,判断其可能出现故障。
故障处理:对11”阀解体发现,阀芯密封令损坏,当控制端有气时压力信号不能保持。更换了密封令润滑并装复,并对主机的不同操作部位进行换向、起动和调速操作,一切恢复正常。
实例2,某轮主机MANB&W5S60MC完成冲活车后无动作。
故障现象:主机备车时进行正车冲车、倒车起动均正常,但再次换向后正车起动却无反应。
故障观察:备车准备工作完成后,进行冲车及正倒车试验正常,但再次换向后主机却不能起动;
换向冲车可以换向,但主机仍无反应;盘车再试,故障依旧;转机旁,按下101阀,观察到主启动阀动作,松开101#阀后,26#阀、117阀没有明显的泄气声。
故障分析:很明显,主机无反应是起动空气没有进入气缸。影响起动的阀件有26阀、27阀和117#阀。一直观察到主起动阀打开,结合盘车情况,排除单缸起动阀的故障。经过综合判断,26阀出现故障,无空气通过到达空气分配器,进而缸头起动阀不能打开。
故障处理:解体26阀清洁并装复,但在主机起动成功2~3次后又不能起动。26阀是两个阀芯并联的,有一个正常动作就能完成起动。由此基本上可以排除是阀芯卡死的原因。拆检117阀未见异常,进行通断试验也正常;再检查,发现阀座泄放口(26阀的控制空气放气)消声器被油漆堵死使得26阀控制空气在1~2次动作后不能被释放掉,阀芯两端都有压力而达不到开起阀芯的作用。将消声器拆除后,主机起动正常。
实例3,某轮主机MANB&W6S70MC不能倒车起动
故障现象:集控室备车完成后转驾控,试车主机倒车不能起动。
故障观察:从驾驶台转回集控室,主机正车起动正常;倒车起动,可以换向,但主起动阀不动作;转机旁操车,正倒/车起动均正常。
故障分析:转换主机控制位置处在划分排查范围,通过转机旁试车正常,31#阀后的阀件功能也正常。31阀前是37阀,37阀的功能是实现空气分配器的换向联锁。正车起动正常,并实现了换向,说明55“阀和37“阀是正常的,由此就可以锁定是56阀有故障。
故障处理:凸轮轴式空气分配器的动作情况可以从外观看出个大概。现场发现,空气分配器换向气缸57的固定轴磨损,导致其联动撞杆发生了偏移,在倒车的状态下,撞杆不能把56阀完全打开。
于是,在撞杆两端加厚2mm铜套补偿换向气缸57固定轴磨损的磨损,以解决倒车位置56阀开度不到位故障。试车、倒车起动恢复正常。
实例4,某轮主机MANB&W6S70MC起动后不能发火
故障现象:主机集控室冲车正常,但试车发现,起动可达到发火转速,而后转速则快速下降至0,发出三次起动失败的报警。
故障观察:转至机旁操纵仍无法自行发火。关闭主起动阀前截止阀,切断起动空气供应,在机旁操车,按下101阀进行模拟起动、再松开(此时102阀弹出,相当于气动元件处于运转状态)。松开128阀接头,有空气漏出。
故障分析:由于机旁操纵存在相同的故障,因此可以将故障定位在23#阀或门阀之后;试车可达到发火转速但不能发火,怀疑是停油环节出现故障。在模拟起动的过程中,发现给高压油泵停油,击穿阀供气的128阀有气。在23#阀和128阀之间只有25阀,由此可以推定,故障出在25阀上。
故障处理:解体25#阀检查,可见阀芯卡阻,弹簧不能使其复位,控制空气气源一直通过该阀向128阀供气,致使各缸高压油泵一直处于停油状态。将该阀修复后,主机起动成功,故障解除。
实例5,某轮主机MANB&W6S70MC车备妥,试验应急停止功能后不能起动。
故障过程:接到进港指令,后港方临时取消,此时主机已备好,活车、转驾控正/倒车试验(空载、锚泊)均正常。正车起动后,试验应急停止,应急停止动作及报警功能正常,主机转速降为0;驾驶台再次按下应急停止按钮,解除应急停止命令,控制面板警报复位,恢复到正常状态。接着,进行换向倒车起动,没能起动起来,同时消耗了大量空气(空气瓶由26bar下降到不足15bar),转速表指针在士0左右快速摆动。当时控制面板无凸轮轴正/倒车显示。
故障分析1:鉴于已经完成备车,只是在运行中按了应急停止按钮,判断是应急停止后没有复位所致。基于这种认识,转回集控室控制,手动试验安保127阀,正常;操纵换向正车起动,控制面板显示为凸轮轴正车位,主机无转动。接着,换向倒车起动,控制面板显示为凸轮轴倒车位,主机转动但没有发火成功,车钟记录仪记录的主机转速-9rpm。再转机旁进行倒车起动,主机不动作。于是,按照不能起动进行模拟试验,查找原因:
1.关掉主起动阀前截止阀,按下101阀试验主起动阀,动作正常。
2.打开换向汽缸盖板,检查各高压油泵换向汽缸位置,均在倒车位,正常。
3.按下101#阀(起动阀)、102#阀(停止阀)自动弹出,模拟主机运行状态下气动元件工况。拆开128#阀后去高压油泵停油阀的接头,无气,停油工况正常。
故障分析2:停油及主起动阀正常,但起动时气缸不进气,由此怀疑是空气分配器或单缸起动阀有问题。再次倒车起动,在松开起动按钮时有大量的空气从空气分配器排出口出来。于是,盘车检查活络空气分配器柱塞,以排除单缸气缸起动阀故障。
当打开示功考克准备盘车时,发现1、3两个缸有大量的空气出来。
故障分析3:两个缸同时存有大量的空气显然是不正常的。结合上述症状,判断故障是人为误操作引起的:①应急停车后,换向起动操作太快,应该是处于膨胀行程、进压缩空气缸排气阀“错误地”处于开启状态,以致消耗了大量的空气而未见主机转动;②再次换向后,某处由于压缩行程气缸“错误地”存有过多的压缩空气,以致起动时进入的空气不足以克服其反作用力,而当示功阀打开后反作用力就被释放掉了。直接转回集控室控制,进行倒车冲车正常,印证了这一判断。再次正/倒车试验,均正常。
故障分析4:此故障可以分为两个阶段:第一阶段,应急停车后换向起动某缸排气阀没有及时关闭,可以认为是换向操作过快所致:第二阶段,在出现问题后,经过人为操作,呈现出不能起动症状,使得故障变复杂了。
三、小结
作为轮机管理人员特别是轮机长、大管轮,要熟悉MANB&WL-MC/MCE主机控制系统的工作原理,熟练掌握停油、起动、换向及安保各个环节的逻辑关系和元件布置。这样,才能准确找到故障原因。在初步确定故障范围后,经常会用模拟试验的方法来确定具体的故障元件。不管选择哪个控制位置,机旁、集控和驾控模式下的主机停油、正车换向、倒车换向、起动都要共用一套执行机构,所以经常通过到机旁模拟试验来检查一些阀件的功用。试验时,要完成备车等各项工作,关闭主起动阀前截止阀,并打开泄放阀把起动空气泄掉。
1.模拟起动试验
(1)按下101阀(起动阀)一一试验期间可以一直按着,此时26#阀、27#阀和14#阀、15#阀的控制端都是有气的,27阀控制主起动阀是否动作。如果主起动阀不动作且27#阀泄放口一直有气,就说明是主起动阀执行气缸活塞破损。查看27阀泄放口是否有气,可在该阀控制端有气的情况下松开输出端查看。
(2)117#阀控制空气分配器投入工作,起动期间控制端有气,工作于下位,起动空气经117#阀推动空气分配器滚轮与凸轮接触。其工作状态,可现场查看滚轮与凸轮的贴合情况。
(3)26阀在起动期受控,允许从主起动阀过来的压缩空气通过该阀进入空气分配器。在模拟试验的过程中,控制端有气时,可以松开输入和输出端试验通气情况,以验证26阀的工况。如果输入端有气而输出端无气,就不可以判断是26”阀本身的故障。
2.模拟停油试验
停油功能是由128”阀送出控制空气,顶开高压油泵顶部的击穿阀,使高压油泵处于不可供油状态。在机旁控制台按下102”阀,25阀受控,128阀有气,主机不会进油。试验时,按下101阀(起动阀),102阀(停止阀)自动弹起,然后松开101”阀。在这种状态下,气动元件相当于处于运行状态下,即128”阀无气,可以松开任一高压油泵顶部气管接头进行验证。如果无气,就说明停油相关气路阀件工况正常,否则需要进一步检查相关阀件。
3.模拟换向试验
(1)10阀、11阀分别提供正/倒车信号。
两阀受控于105阀(换向阀),如正车,10阀受控工作于左位,11阀在弹簧作用下工作于右位。通过操纵105阀(换向阀)和101阀(起动阀),可以查看10#阀、11阀的工况。
(2)转换105阀(换向阀),如正车转向倒车,换向气缸57动作,并联动把56阀打开到位。此时,肉眼可见换向气缸57和56阀(倒车联锁阀)是否到位。
(3)合上盘车机进行盘车机盘车,高压油泵凸轮换向将由气缸13逐个完成。是否完成到位,可通过控制面板指示灯和换向气缸连接杆位置判断。如果换向气缸活塞有损坏,10#阀泄放口就会有大量的空气。
总之,操纵船舶进出港时,最担心的是主机“不来车”。这时最考验轮机管理人员的业务水平和快速反应能力,也直接反映出主机遥控系统的日常维护水平。因此,平时要重视控制空气干燥器的管理,保证控制空气的干燥和洁净,并定期测试、检查各主要功能元件,若发现漏泄、动作迟缓或耗气异常等情况,应及时修理和调整。要按照检修周期对阀件进行保养,做好维护,确保船舶主机遥控系统工作时正常运行,不能等到船舶有了故障才重视设备的检修。
载自:中远海运安全    作者:孟海勇,中远海运船员管理有限公司天津分公司高级轮机长;
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