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油膏除气泡装置电控系统设计
一、引言
油膏填充除气泡装置主要应用于二次套塑生产线油膏的填充,它对油膏处理的效果直接影响产品的质量。由于生产线速度的提高,工艺的不断发展,因此就需要比较稳定的除气泡系统对其进行控制。以前除气泡装置的电控系统采用复杂的逻辑电路进行控制,安装时间长、线路多,维护起来不方便。现在我们对其进行了改进,电控系统采用西门子S7-200PLC和西门子触摸屏进行控制。PLC运行可靠性高,程序编制灵活多样,适应环境能力强,使用方便,维护和保养简便。因此,利用PLC和人机界面对除气泡系统进行控制,代替复杂的逻辑线路,有利于提高设备的可靠性和利用率。
二、组成结构及工作原理介绍
1、除气泡填充装置的组成结构
油膏除气泡填充装置结构如图1所示,它由打胶电机、储膏桶、加热器、除气泡电机、离心盘、真空泵、供给泵、填充泵、循环电机、填充电机、称重传感器、输送管路等组成。
图1 油膏除气泡填充装置结构图
2、工作原理介绍及影响除气泡效果的因素
(1)工作原理介绍
油膏经打胶电机输入加热器预热后,通过注膏器注入高速旋转的离心盘中,经过除气泡电机进行离心除气,这样纯净的油膏被甩出贮存在真空密封桶中由循环电机输出,其中一部分输送到机头进行生产,另一部分输送回离心盘循环除气。
(2)影响除气泡效果的因素
影响除气泡效果的因素有很多,从电气方面能够控制的因素主要有以下三个部分:
a.真空度的保持
b.油膏的温度
c.除气泡电机的速度
根据影响因素及系统要求,该装置在电气设计上有以下几个特点:
①抽真空电机采用550W的真空泵,配电接点式真空表,并且可通过单向节流阀来调节真空度的大小,保证了密封桶内的真空度;
②西门子PLC编程实现对加热的过程进行PID控制;PID控制功能可保证温度误差控制在设定温度的+/-2℃;
③离心作用越大除气效果越好,在满足要求的情况下,除气泡电机我们选择1.5KW的三相异步电机,额定转速1500r/min;
④利用PLC和人机界面对除气泡装置控制,有利于提高设备的可靠性和利用率。
除气泡装置实物如图2:
图2  除气泡装置实物图
三、控制系统的设计
油膏除气泡装置电控系统采用西门子小型可编程控制器S7-200和西门子触摸屏Smart-700对系统进行控制。西门子S7-200具有高可靠性、丰富的指令集、丰富的扩展模块以及极高的性价比;同时配备西门子Smart-700触摸屏,系统的兼容性更好,通讯效率更高。
PLC系统检测所有的输入信号,根据动作要求进行逻辑判断,显示故障,操作人员根据故障信息进行故障处理,故障解除以后系统才能正常运行。
1、系统配置
控制系统的PLC采用数字I/O模块对除气泡的电气元件进行控制及报警信号进行检测,通过输出对各个部件的运行和速度进行控制,系统配置表如表1:表1  PLC系统配置表
名称 型号 点数 数量 用途
CPU CPU224 14入/10出 1 数字量输入输出
输入/输出模块 EM235 4入/1出 1 模拟量输入/输出
热电偶输入模块 EM231 4入 1 模拟量输入
CPU224(型号6ES7 214-1BD23-0XB8)的I/O点分配如下:
(1)开关量输入:
通道0(I0.0):急停
通道1(I0.1):复位
通道2(I0.2):备用
通道3(I0.3):循环泵控制器报警
通道4(I0.4):打胶电机跳闸报警
通道5(I0.5):除气泡电机跳闸报警
通道6(I0.6):真空泵跳闸报警
通道7(I0.7):真空表下限
通道8(I1.0):真空表上限
(2)开关量输出:
通道0(Q0.0):打胶电机启动
通道1(Q0.1):除气泡电机启动
通道2(Q0.2):真空泵启动
通道3(Q0.3):循环电机启动
通道4(Q0.4):除气泡装置故障报警提醒
通道5(Q0.5):蜂鸣器报警
通道6(Q0.6):备用
通道7(Q0.7):油膏预热启动
模拟量输入/输出模块EM235(型号6ES7 235-0KD22-0XA8)为四输入/单输出模块和温度采集模块EM231(6ES7 231-7PD22-0XA8)其通道分配如下:
(1)模拟量输入
通道0(AIW0):同步信号
通道1(AIW2):称重传感器
(2)模拟量输出
通道0(AQW0):循环泵给定
(3)热电偶输入模块
通道4(AIW8):油膏预热热电偶
2、系统程序设计
(1)系统时序及各部分的介绍
按照生产和工艺的要求,除气泡系统装置采用两种控制方式:手动控制和自动控制。在手动控制模式下,可以分别按先后启动真空泵、除气泡电机和循环电机,也可使用手动模式对除气泡装置进行初始调试。自动模式下,按下面板启动按钮,真空泵,循环电机和除气泡电机按照程序设定好的时序进行工作。
时序如图3所示:
图3  自动模式时序
在密封桶内油膏油气分离后,需将气体从密封桶中分离出去,可以通过真空泵来保持桶内真空度,在生产开始时先启动真空泵,提前工作4分半钟的时间,真空度达到-0.08Mpa;根据工艺要求保持真空度为-0.08Mpa~-0.09Mpa范围内。
循环泵采用1.5KW丹佛斯变频控制器控制,可以为必要时两条生产线同时工作的供胶量提供了保证,充分保证了生产的稳定性、可靠性。在生产线处于准备状态时循环电机按照低速状态运转,正式生产时循环电机按照高速状态运转,保证了套管供胶量的稳定性。
除气泡系统的重量控制比较重要,生产过程中要确保胶桶内有充足的油膏,当油膏不足时及时补充,同时油膏不能超重。采用隔离式液位自动控制,利用称重传感器,保证桶体内油膏的重量,方便生产过程中更换油膏桶。通过西门子模块EM235采集重量传感器的0~10V电压信号。在程序中换算为对应的0~32000的数值进行运算。通过在界面上设定的重量上限和下限设定控制供胶电机的运转。
油膏的温度对除气泡的效果影响也很大:温度升高,油膏中的气泡浮力就越大,当浮力大于阻力时气泡上升到达液面,气泡爆炸,气体溢出。所以油膏在循环的过程中,按照工艺要求,我们需要对其进行加热控制。我们将热电偶的信号通过6ES7 231-7PD22-0XA8模块采集到PLC里,通过换算在触摸屏上进行显示。同时根据触摸屏设定温度进行加热控制。按照工艺要求,我们设置油膏温度在70℃左右。
(2)除气泡系统触摸屏界面
人机界面的作用是对控制系统进行监视和管理,如参数的设置、各部件的启停、显示故障信息等。鉴于我们对该装置的操作要求以及性价比等因素,选用西门子触摸屏Smart-700。      该系统设置了除气泡和油膏预热两个界面。如图4和图5所示:
图4   除气泡主菜单
在除气泡主界面显示的信息有:显示油膏的实际重量,设定要往桶内注入的油膏重量,通过设定上下限偏差来保证桶内油膏充足。
打胶启动/停止、除气泡启动/停止、循环泵启动/停止三个按钮分别用来手动控制打胶电机、除气泡电机和循环电机的运转。
图5  油膏预热界面
油膏预热控制界面显示的信息有:设定油膏工艺需要加热的温度、显示加热块的实际温度、同步比例以及预真空时间。
油膏温度的设置,设定油膏的加热温度,现场调试记录是70℃。
同步比例用来调节生产中套管注胶的速度,使出胶量按照生产线速度的变化同步线性变化。
设定预真空时间,在自动模式下,真空泵提前4分半钟启动,通过真空表内部的下限和上限限位控制真空泵的启动/停止。
打胶预热启动/停止按钮、真空启动/停止按钮用来控制加热和真空泵启动/停止。手动/自动按钮控制系统的工作模式。
除气泡系统各个部件都有报警信号的采集,在系统出现故障时,界面会弹出相应的报警信息和声音报警,为快速及时处理故障赢得了时间。
四、结束语
该系统稳定可靠,除气泡效果明显,控制简单可靠,编程灵活多样,为以后的组态联网通讯提供了必要的条件。一套除气泡系统可以供两条束管生产线同时工作,提高了设备的利用率,为生产厂家节约了成本;在实际的生产中取得了良好的效果。为二次套塑生产线的稳定运行提供了良好的保障。
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