昨天收到了车间张主管,提的合理化建议,降本增效,利用公司发展,作为设备工程师,当然相应公司的号召,全力配合生产改造。
合理化建议,大致的需求如下:1.车间有4条线,有4人操作,当然是计时工作,每天只有总产量,无法统计到每个作业员做了多少产品,作业量不均,车间管理难度大 2.需要设备部增加4个计数器,实现对4条线进行计数。
现场了解后,车间只是每天统计产量,买计数器和现场拉线麻烦,且需要花费几百元成本,通过修改PLC和触摸屏程序就能轻松实现。
现场评估完之后,说的轻松,开始工作就碰到了问题了
1.那4条线属于2台不同的西门子PLC管辖,CPU1215C控制和7寸精致屏控制
2.现场线标不全,程序的注释与现场线标对不上
3.其中一个触摸屏程序不是最新的,编译报错31处,不能直接修改下载
没办法了,话说出去了,说轻松,夸下海口,最多2小时搞定。如果搞不定,真的就自己打脸了。工作分3步进行,1.现场与车间沟通,通过阻挡器下降来计数 2.现场对I/O点,弄清楚所有信号 3.修改PLC程序 4.编写触摸程序 5.现场验证。
当然123步在车间同事的配合下顺利完成,编写触摸屏程序还是碰到问题了,从厂家接过的2个西门子触摸程序都不是最新的(西门子触摸只能写,不能读),其中1个触摸屏编译竟然有31处错误,根本不敢用,另外1块触摸屏有2处错误,现场修改后OK.
以下是程序修改的过程:
1.FA4电柜PLC新建DB块及修改主程序,增加计数功能
整个项目,由5块PLC和5块触摸屏构成
新增全局DB块DB123
12线计数
34线计数
这里碰到一个问题,程序拷贝,忘记修改计数器的编号,导致监控程序时,计数不准确,重新拉计数器OK,最好让软件自动生产编号,免得弄错。
2.修改FA3电柜触摸屏程序,并下载测试OK
触摸程序
西门子博途软件NB的地方,就是可以把局域网的不同PLC变量,拖到触摸屏的变量下面,方便快捷,值得称赞!
拖动变量到触摸的变量中
以上,就是本人这2天解决的问题。夸下海口2小时搞定,最终花了4小时,还得晚上加班搞定。白天上班事情较多,很难得有整块时间,老是被打断,永远干不完。
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