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为什么他的隧道烤箱加热器温度总是调不好?
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为什么他的设备加热器温度总是调不好?
在隧道烤箱的温度控制当中,温控器总是不能把温度稳定在设定值。温控器采用PID的控制模式,控制温度总是比设定温度低5-10度,温控器有输出指示,电流表有电流指示,用温控器的自整定处理,也不能起到稳定效果。
这是什么原因引起的呢?
你可能会认为是加热器有问题。
这是首先要检查确认的,检查方法可以用万用表测量加热器的电阻。再要测量加在加热器上的电压是否合格,经过的电器元件有空气开关、熔断器、固态继电器、交流接触器等。这些都是比较容易损坏的电器元件。
因为电流表有电流指示,所以加热电路是通路,加热器也是好的。
如果电流表不指示,则要测量电路中是否有电流流过,电路是否接通。
再有一个引用温度异常的原因就是温度的循环系统。因为隧道烤箱的温度是由加热器产生,再由风机吹风对加热器加热的热风吹到隧道炉中间,以及烤箱顶部分支一部分由抽风机抽走废气,隧道炉中间的冷风再吸入风机。如果抽风机的吸力较大或分支开口的开关开度太大,就会导致温度消耗过快。
由于月初有保养废气塔抽风机,抽风机的吸力比保养前有所加大,分支开关关闭了3/4的状态,仍然加热比较吃力。
为什么PID的自整定不能有效整定温控器的PID参数呢?这是因为隧道烤箱是间歇性的开关箱门,由链条输送入料、出料。入料处的材料温度较低,出料处的材料温度较高,前几仓在换仓时的温度变化会比较大,自整定时间比换仓时间还要长很多,所以自整定不准确。
自整定是很好用,很方便,但是在自整定没效果的情况下,必然要用手动调整PID参数。
关于手动调整PID参数,网上流传着一个口诀:
PID常用口诀
参数整定找最佳,从小到大顺序查,
先是比例后积分,最后再把微分加,
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,
曲线偏离回复慢,积分时间往下降,
曲线波动周期长,积分时间再加长,
曲线振荡频率快,先把微分降下来,
动差大来波动慢,微分时间应加长,
理想曲线两个波,前高后低四比一,
一看二调多分析,调节质量不会低。
PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中PID参数经验数据以下可参照:
温度T: P=20~60%,I=180~600s,D=3-180s;
压力P: P=30~70%,I=24~180s;
液位L: P=20~80%,I=60~300s;
流量L: P=40~100%,I=6~60s。
以上资料取值范围较宽,在自整定的基础上,我把温控器的P降到了1.8,I降到了10,D调整为6。在温度一出现偏差时,温控器就能快速做出反应,偏差越大,输出加热越大,使温度能基本稳定在+-5度之内,达到生产要求。
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