事故经过:
某轮开往印尼装货期间,发现中间轴与尾轴连接螺栓断裂3根,与飞轮端连接螺栓断裂1根,降速73rpm航行,2天后又发现飞轮端螺栓再断裂2根。船员用角铁焊接在法兰连接处后降速到52rpm坚持航行到装货港。
原因分析:
1, 飞轮端的三号螺栓断为3段,推断可能是此根螺栓受伤,首先折断,然后在强大的扭转力矩下其它螺栓接连断裂;三号螺栓首先断裂的可能性较大,拟让船厂再做一次材料化验;
2, 修船期间连接螺栓拆卸困难,为了加快进度,用气焊掏掉飞轮端八根螺栓,这8根螺栓换新,并且在船厂做了材料试验,材质符合要求;但试验是抽样做,不排除个别新换螺栓材质有问题,首先断裂;
3, 从螺栓的断裂面来看,飞轮端均为垂直轴线断裂,为剪断,尾轴端断裂面均呈45°角,为扭断;从断面看,金属晶粒较粗,这样的材料抗拉力较弱;去年拉尾轴时螺栓拆卸困难,拉力太大,超过800公斤,个别螺栓因此受伤,承受过高扭转力时首先断裂,是造成此次事故的重要原因之一;
4, 从螺孔看,有锈迹,说明安装工艺不到位,安装时未使用二硫化钼或滑油等;安装工艺不到位也是很重要的原因。
在印尼安排航修更换了7根螺栓;回国后更换了另外全部13根螺栓。
5.螺栓与螺孔过盈量应为0.5-1.5丝,但从去年拆卸螺栓时非常困难来看,过盈量较大,是造成拆卸螺栓困难的主要原因,如果过盈量超过2.5丝,则拆卸下的螺栓肯定会受伤,这样的螺栓再使用,存在极大风险。过盈量太大的螺栓拉出后,螺孔往往也会受伤,如果螺孔镗孔和精加工不到位,也会存在很大隐患;去年我担心螺孔会有裂纹,坚持让船厂做了螺孔探伤,未发现裂纹;
6.CCS验船师何工认为,该轮长期降速运行,75rpm左右,离临界转速区63-71rpm较近,受到的扭转力矩较大,也是原因之一,建议以后在78rpm以上长期运行;
7.中间轴和尾轴滑油目视质量无问题,上海港已经送去化验,结果已出,无问题,测量主机拐档差,正常,也可说明尾轴轴线是没有问题的;
经验教训:
符合说明书要求的材料和工艺是安全的最低保证;这次事故虽然材料和工艺都经过验船师的批准,但现场的监督还是非常重要的。因为船厂的质检环节比较薄弱,工人素质不高,如果机务现场监督不到位,则安全无法保证。
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