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宣钢1800m3高炉减少铁次降成本实践

陈俊,王洪余,王聪渊,匡祎

(河北省张家口市宣化钢铁集团有限责任公司 075100)

摘要:分析了限制出铁的因素和铁次多的负面影响;采取活跃炉缸、稳定压差、改善炉前外围保障能力、优化出铁模式等措施。宣钢 1800m 3 高炉日出铁次数由(15±1)次降低至(12±1)次,改善了高炉生产指标,降低了出铁成本,取得了较好的效果。

关键词:炉缸;铁口;炮泥;铁次

        宣钢 4#高炉有效容积为 1800m 3 ,于 2005 年 10 月 24 日建成投产,双边矩型出铁场,东、西两个铁口互呈 180°,单场出铁,每 35 天左右倒换出铁场一次,高炉日产铁量在 4400t左右,但平均出铁次数为(15±1)次,铁次偏多,使用的炮泥和钻杆增加,铁口状况不佳,造成烧铁口次数增加,影响高炉顺行,高炉的强化冶炼受到限制。为了改善炉缸工作状态及高炉生产指标,降低炉前出铁成本,提出了降低 1800m 3 高炉全天出铁次数的尝试,目标为全天出铁(12±1)次。

1 限制出铁的因素分析

        ⑴炉缸长期工作不稳定,铁水环流差,由于宣钢 1800m 3 高炉 2 个铁口呈 180°,分为东、西两出铁场,单场出铁,出铁铁口对面的渣铁就要靠良好的炉缸工作状态和透液性流出铁口,每次倒场新用铁口区域炉缸不活跃透液性差,影响倒场前期几炉铁出铁量少,炉内因渣铁排放不顺畅而大减风,甚至引起炉况波动。

        ⑵宣钢 1800m 3 高炉焦炭品种多,波动大,焦炭质量变差,造成高炉透气性差,容易憋风,铁口状况不稳定。

        ⑶炉前工操作水平参差不齐,不能做到四班操作统一,铁口维护不到位,操作失误,导致铁口深度、铁量差等出铁指标不达标,不能根据高炉生产需要均衡顺畅地排放净渣铁,经常性造成高炉阶段性大减风。

2 铁次多的负面影响分析

        ⑴出铁次数多,相邻两炉铁间时间短,铁口维护难度大,一次开口成功率低,氧气烧铁口次数多,潮铁口、漏铁口、浅铁口次数多,这样就造成经常出现开口时间长,出铁时间短的现象。不仅不能及时排放净渣铁,而且增加了工人劳动强度,同时钻杆和炮泥使用量增加,导致生产成本增加。

        ⑵长期出铁次数偏多,炉缸贮存渣铁量变少,导致炉缸有效空间逐渐变少,炉缸工作不稳定,铁水环流变差,高炉靠出铁缓解压差的依赖性明显增强,最终高炉适应外部条件的能力降低,高炉不顺,指标下降。

3 减少铁次措施

3.1 活跃炉缸

        保持炉缸工作状态稳定活跃,有利于降低出铁次数,改善出铁质量,同时也有利于维护铁口。炉缸工作状态的活跃性在一定程度上依赖于焦炭良好的冷、热态强度和入炉粒级的稳定。

        ⑴加强入炉焦炭监管,掌握焦炭变化。宣钢 1800m 3 高炉入炉焦炭品种多变,使用比例波动频繁,导致高炉炉缸工作活跃性差,造成铁次增加。通过对高炉槽下焦炭的观察、分析数据的收集、料场卸车监管,把握焦炭变化,确定调剂方向,稳定炉况,保持炉缸活跃。焦炭质量发生大的波动时,及时增加中心焦量稳定中心气流。

        ⑵对操控参数进行合适的调整。为稳定炉缸工作状态,适当提高风量,风量由 2013 年的 3700m 3 /min 水平提高至 3750~3850m 3 /min;同时风口面积由 0.2885m 2 逐步缩小到0.2774m 2 ;鼓风动能由 10300kgm/s 水平提高到 11400kgm/s 水平,增加回旋区深度,缩小中心死料堆体积;另外确保充足的渣铁热量,控制生铁[Si]由原来0.2~0.4%提高到0.25~0.45%;

        铁温控制标准由 1480℃~1500℃提高到 1490℃~1510℃。通过调整确保了稳定的中心气流,高炉顺行程度明显增强,维持了正常的冶炼强度,保证了渣铁良好流动性,从而保持了炉缸活跃。

3.2 稳定压差

        稳定压量关系,降低压差,有利于延长出铁时间。

        ⑴压制边缘,稳定热负荷,减少压差波动。宣钢 1800m 3 高炉长期以来在控制操作炉型观念上,一直以为怕炉墙结厚炉体温度不能控制太低,上部采用矿焦同角的装法,基本装法为 K41(4)39.5(3)37.5(3)35.5(1.5) J41(2)39.5(3)37(3)34(2)26(5)。实际生产中边缘气流不稳定,容易出现过旺的边缘局部气流,热负荷频繁波动,压差不稳定,减风次数多;从 2014 年 12月 开 始 转 变 观 念 , 逐 步 把 焦 角 内 收 , 逐 步 形 成 K41(4)39.5(3)37.5(3)35.5(1.5)J39.5(2)37.5(3)35.5(3)33.5(2)26(5.3)的基本装法,采取压制边缘制度以后,边缘气流和热负荷明显趋于稳定而波动减少了,压差也稳定了,炉况顺行度改善。

        ⑵合理调整炉料装序改善料面透气性。通过优化矿焦的装料顺序,把球团矿布在烧结矿之间,减少球团矿滚动效应;把质量好的优质焦多布在平台部位,适当增加中心焦量,改善整体料柱的透气性,降低压差;同时通过料制微调,调整料线,增减边缘、中心矿焦圈数等手段,保证气流通畅稳定,维持炉况长周期稳定顺行。

        ⑶保证槽下筛分效果,杜绝粉末入炉。加强对高炉工长和供料工到槽下看料的管理,及时清理筛网减少堵塞,根据筛分效果调节筛料振动频率和时间,确保筛分效果,减少原料粉末入炉。

3.3 改善炉前外围保障能力

        ⑴加强对炉前工培训,提高炉前工操作技能。加强对铁口和炉门的维护,提高钻铁口操作技能,提高一次开铁口成功率;根据炉缸温度来决定打泥量,由打泥量来控制铁口深度,炉缸温度低,则需要增加打泥量,炉缸温度高,则反之,稳定铁口深度,保持铁口深度在2.9~3.2m 之间,减少造成铁口深度波动的人为因素。

        ⑵提高炮泥强度,稳定炮泥质量。高炉使用炮泥都是由厂家承包,日常炉前技师要多了解出铁状况,及时向厂家反馈信息,通过不断优化炮泥的塑性、强度、密度和耐高温渣铁的冲刷和侵蚀性,保证铁口好开,铁流稳定,出铁时间长,及时排放净渣铁,又不过多消耗钻头和氧气,以降低成本。

        ⑶改善泥套浇注料质量,加强炉门维护,保持泥套完整,杜绝挤泥。每次出铁前都要检查,发现异常,及时修补。

        ⑷加强对设备的日常巡检与维护,有问题及时处理,避免因设备问题造成高炉减风减氧,减少产量损失。

3.4 优化出铁模式

        围绕将高炉铁次降低至(12±1)次的目标,开展各项优化工作。

        ⑴首先高炉工艺人员在思想上必须统一观念,要充分认识到降低铁次有利于炉况稳定顺行和降低出铁成本,尤其是高炉工长要统一四班操作,根据炉况合理组织出铁,在日平均15±1 炉次出铁模式基础上,保证高炉不憋风前提下,有意识的逐步延长铁间隔,在一个月时间内将铁间隔由 25 分钟分三次延长至 40 分钟,在保证铁流不变的前提下单炉铁量由 250t左右提高到 400t 左右,当然在处理不正常炉况时,适当增加出铁频率。

        ⑵提高炉工长对出铁的组织和管理水平。根据炉况、炉温、上次出铁情况,灵活控制钻头使用,保证出铁时间大于 90 分钟,提高铁口合格率,这就要求炉内和炉外操作有条不紊的配合。特别值得注意的是,当铁口前端泥包破坏严重,或是因烧铁口导致出铁不正常时,炉内要主动损失,不仅要监测铁量差,更要看看炉渣是否排干净,不能加风氧,要及时组织下一炉铁。

        ⑶进一步完善管理制度,量化炉前出铁参数,制定考核细则,提高工作标准,通过劳动竞赛等措施来提高炉前工工作责任心。

4 实施效果

4.1 铁次逐步减少

        2013 年前,高炉平均出铁次数为(15±1)次。图 3 为 2013 年~2015 年月平均出铁次数的变化。可以看出,2014 年 2 月以后,出铁次数开始减少,特别是 2014 年 12 月以后,出铁次数明显减少,一直维持在(12±1)次以内。

4.2 高炉焦比降低

        从图 3 可以看出,2014 年 12 月份高炉出铁次数稳定在 13 次左右,2015 年 4 月份高炉出铁次数稳定在 12 次左右。

        图 4 所示为 2013 年~2015 年月平均焦比和出铁次数的对比。可以看出,2014 年 12 月份以后焦比由 395kg/t 左右降至 380kg/t 左右,2015 年 4 月份以后焦比进一步降至 370kg/t左右,2015 年 12 月份焦比降低至 352kg/t。

4.3 出铁成本大大降低

        2013 年以前,出铁次数为 15~16 次,经常出现铁口难开的情况,一次打开铁口的成功率较低,被迫将开口机退出,重新更换钻杆和钻头,严重时不得不连烧 3~5 根氧气管将铁口烧开。这就大大增加了炉前耗材的使用量,同时给炉内操作带来了不利,甚至被迫减风减氧,导致产量损失,成本增加。通过上述的措施,降低了高炉出铁次数,一次开口成功率大大提高,节约了钻头、钻杆、炮泥的用量;同时烧铁口次数明显减少,节约了烧铁口使用的氧气管数量,炉前出铁的吨铁成本大大降低。

5 结论

        生产实践表明,保持炉缸稳定活跃对顺利出铁有重要意义;同时合理的出铁炉次又有利于活跃炉缸,增强炉况稳定性,降低生产成本。


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