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莱钢5#1080m3高炉护炉过程及护炉措施详解

赵洪雨、张振、高正、刘栋

山东钢铁股份有限公司莱芜分公司炼铁厂

摘要:本文主要介绍了莱钢高炉通过采取降低冶炼强度、提高炉温、配加钛球及风口喂钛线护炉等措施,选择合理的操作制度,达到炉役后期生产安全和炉况顺行的效果。

1  前言


莱钢5#1080m3高炉投产于2005年6月,已历经三次大修。本代炉役始于2012年1月31日,炉底采用高导热的石墨及半石墨炭砖加微孔及超微孔炭砖,炉缸侧壁下部采用进口的UCAR炭砖,上部采用环形超微孔炭砖,陶瓷杯垫为两层刚玉莫来石砖,陶瓷杯壁为刚玉复合砖,设计寿命为8-10年。

高炉开炉后3天实现日达产,通过探索实践高顶压、高富氧、大煤比等强化冶炼措施以及经济炉料冶炼、高铝矿冶炼等低成本冶炼措施,5#1080m3高炉的产量及指标一直维持在较高水平。自2016年以来,两北角处测温点达到580°C,并不断攀升。排除窜煤气等其他因素影响后,证实此处炉缸己发生异常侵蚀,高炉生产进入护炉状态。

2  护炉过程


27与28组冷却壁之间下部第8层测温电偶第5点(标高7299m)温度交后,最先到500℃以上且缓慢上升,2016年2月16日堵13#风口控制冶强,3月8日开始配加钛球,8层5点温度得到有效控制。此时,7屄测温电偶第4点(标高6840mm)升高明显,4月2日该点温度再次突破600℃,至6月17日开始升髙到700℃以上,8层5点最高升到624°C。通过采取强化护炉措施,炉缸侧壁高点温度控制在500℃左右。此时,炉况稳定性变差,产量降低,指标劣化,出现炉缸边缘堆积。8月中旬开始通过优化原燃料条件、调整操作制度等措施,消化处理炉缸边缘堆积,炉况逐步恢复正常,炉缸侧壁溫度也逐步上升至左右。通过调整护炉思路,探索实践经济护炉措施,维持一定的冶炼强度,确保炉况的长期稳定顺行,炉缸活跃且稳定,进一步疏通中心气流,减少边缘铁水环流。11月开始,炉缸侧壁温度基本稳定,7层4点温度开始下降,通过休风换堵风口,12月下旬8层5点温度也开始下降。

图1炉缸侧壁高点温度趋势图

通过计算,温度到达700℃时,计算现剩余厚度为451mm,距电偶前端仅剩141mm.由于炉缸耐材侵蚀后具有不可逆性,护炉仅是通过强化冷却,钛化物沉积,促使渣铁保护层形在并向炉内移动,来保护炉缸耐材,达到降低高点温度的目标。因此,日常操作过程中要以保证炉缸热制度的稳定,减少铁水局部环流,降低渣铁保护层的侵蚀和避免脱落为方向。

3  护炉措施


3.1 风口调整

5#高炉炉缸侵蚀主要发生在炉缸侧壁的两侧局部位置。护炉条件下的高炉煤气分布要求首先是稳定畅通的煤气出路,这与正常高炉的要求无异;其次,要求减少边缘煤气通过量,即减少大量煤气通过对炉缸侧壁和炉腹的压力;再次要加大中心煤气通过量,中心煤气通过量的峰值要高,且面积要大,加大中心料柱透气性和中心侵蚀,间接减少边缘侵蚀。在长期护炉的情况下,坚持开中心稳边缘的煤气分布,有利于炉缸的维护。为了抑制水温差的上涨,大幅度减少富氧量,已达到稳定边缘的目的,同时保持合理的风量以维持稳定的风速和鼓风动能,有利于炉缸活跃,减轻铁水环流对炉缸的侵蚀,为炉缸水温差的稳定创造条件。

(1)在护炉的条件下,除了采取控制冶炼强度、加钛护炉的方法,同时必须控制合适的高炉煤气分布。

(2)打开中心、稳定边缘的煤气不仅做到了中心煤气的畅通,也有利于稳定边缘煤气不乱,减少管道、悬料、炉墙结瘤事故的发生,是适合护炉条件下的最佳煤气选择。

(3)通过调整下部送风制度、调整上部装料制度、降低富氧率等措施,可以获得合理的煤气分布以达到护炉的目标。

高炉长期堵死热流强度高处对应的风口。堵高温点区域12#风口,控制侧壁温度继续上行,取得了一定效果。缩小、加长风口使回旋区向炉缸推进,减少了对炉缸侧壁的冲刷,同时兼顾炉缸活跃,避免炉墙结厚造成炉况不顺。长期堵风口容易导致高炉偏料,要调整好风口长短和大小风口的布局。风口长度从465mm调整到480mm,直径120mm缩小到115mm,以利于开通中心气流并减轻环流对炉缸侧壁的冲刷和侵蚀。

(表1    风口布局情况)

3.2  高炉参数控制

高炉炉缸存在问题,不能盲目追求高冶炼强度,要适当控制高炉利用系数。从侧壁温度变化來看,侧壁温度受冶强影响较大。在护炉时避免连续高产,减少或降低强化冶炼手段,牺牲一定的技术经济指标,确保炉缸安全与护炉的稳定顺行。当日产量控制在2600-2800t/d时,对控制侧壁高点温度继续上升和区域扩大效果较好。

迸入10月份,我们探索实施了低硅高碱高钛球护炉新方法,取得了良好效果。在推进大风量、高碱度、低炉温操作的基础上,持续稳定配加钛球的比例。控制主要操作参数:风速220-240m/s,[Si]0.3~0.5%,二元碱度稳定在1.20左石,风量2200-2300m3/min,富氧3000-4000m3/h,顶压170-180KPa,铁水温度大于等于1470℃,四班统一操作确保炉况顺行。重点稳定控制铁中硅、硫、钛含量,车间每天对护炉情况进行评价。

3.3 钛矿护炉和风口喂线

钒钛矿护炉机理是TiO2经炉内还原,在炉缸形成TiC、TiN等高熔点物质,沉积于温度较低炉衬表面形成保护层。通过实践,我们认为,0.08-0.10%的铁水含量既有利于快速形成保护层,又不至于对顺行造成大的影响。3月8日开始配加钛球冶炼,采取提高炉温,严格控制铁水成分,[Si]+[Ti]控制0.5-0.8%,保证护炉效果。

加钛矿要持续,每批料加入钛球。避免炉缸温度稳定时停用钛矿,造成炉缸钛流失得不到及时补充,降低护炉效果。炉缸工作变差时,严禁采取洗炉剂洗炉措施,可通过调整气流分布、减轻焦炭负荷,适当调整热制度和造渣制度进行处理。

自7月8日喂线开始到7月28日开始通过15#风口对炉内累计喂线180吨,炉缸热量下降较多,侧壁两个温度高点分别降低27°c、21℃,下降幅度并不明显。

图2   7月8日至7月28日喂线期间的高点温度曲线

3.4  优化原燃料条件

由于外购焦水分低,粒度均匀,硫含量低对护炉有利,因此固定仓外购焦焦炭品种不变,按最大量配加,其余配加7#仓焦炭,控制焦炭品种的相对稳定性。同时加强筛分管理,根据焦炭水分变化,适时开启焦炭预热,降低焦炭水分。

加强烧结矿、生矿、球团矿的入炉筛分,严格控制筛面料流小于等于200kg/s,降低入炉粉末。

3.5  温度监测

炉缸温度监测是确保炉缸安全的重要手段。进一步加强高炉炉缸侧壁电偶、炉皮测温、水温差监测等手段的控制,以便对炉缸安全运行状态进行掌控。

随着侵蚀,炉缸在重点部位增加电偶监测点,对炉壳、冷却壁增加热电阻,坚守最后一道防线。对炉皮温度监测,特别是对热流强度高部位要形成连续监测。正常情况下要求相关岗位每两小时检测记录一次,关注各温度点变化发展趋势,发现异常时,及时检测,及时上报处理。加强冷却设备的检漏,关注炉底炉缸温度的变化趋势,加强各高温点温度的记录分析,建立温度趋势图,以控制炉缸温度。增加炉壳外部喷水冷却。

3.6  加强炉前操作

加强与炉前的信息沟通,维护好铁口,确保渣铁排放及时。护炉阶段,炉温较高渣铁粘稠,容易造成炉内压量关系紧张,采取零间隔出铁,避免渣铁聚集在炉缸造成不利影响。正常情况下两个铁口保持均匀出铁,尽量避免连出及出不净的情况。

对堵铁口操作及打泥量的掌握都做了相应的规定,三班统一操作,提高铁口的稳定性和渣铁排放的均匀性。

杜绝连续铁门浅、连续堵铁口跑泥及闷炮、撞击、潮铁口出铁,保证稳定适宜的铁口深度,减少环流对炉缸侧壁的影响。

3.7  炉内灌浆

利用检修机会,在炉壳开孔压入无水炭素泥浆,杜绝窜煤气现象。加强对日常炉缸部位炉壳跑煤气的检查工作,发现跑煤气要及时利用高炉各类休风机会处理。

3.8  建立完善的应急预案体系

建立汇报及报告程序,建立炉缸炉底事故的应急预案,并定期展开应急预案演练。护炉期间保证炉基部位要保持干燥,炉基周围建立保安区。在炉缸出现异常时,要及时汇报处理,确保安全。

3.2参数调整

推进低炉温高碱度高钛比例护炉技术,关键在保证炉缸活跃、透气性、风量的稳定、炉况的长期稳定。我们经过探讨,对重点参数做出规定:风量2250-2350m3/min,风速220-240m/s,Si控制在0.25-0.40%,二元碱度稳定在1.2±0.01,富氧大于等于3500m3/h,顶压控制在180-185KPa,铁水温度大于等于1470℃。

4  护炉效果


通过我们参数的调整,思路创新,逐步形成低炉温、高碱度、大矿批的操作理念,炉况稳定性良好,各项指标稳定,炉缸侧壁温度长期保持低水平运行,炉壳温度相对稳定,达到了较好的护炉效果。

表2   护炉指标情况

图3     2016年10月至2017年月炉缸高点温度趋势

5  结语


炉役后期的护炉安全是第一位的,各项操作制度的制定和执行,都以高炉的安全为前提,通过努力,5#高炉在炉役后期保证了生产的安全、稳定、顺行,并保持了较高的产能水平。

护炉最有效的手段就是降低冶强,但冶强降低太多高炉冶炼的经济性又无法得到保证,因此,在确保安全的前提下,可通过操作制度的调整,达到护炉生产成本与指标可控。

钛化物有较好的抗炉效果,大批量配加时对炉况影响较大。因此,可采取小批量持续配加的方式达到护炉作用。

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