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结构刚性和误差累积,狠狠地给我上了一课

1. 结构刚性差,导致磁弹簧平衡时,磁杆和铁套筒摩擦

好久没更新文章了,最近在一线处理了一些紧急问题,没有太多时间来写日记。

老铁,你还好吗?

这次出差,可以说,现场有一堆问题,但是最重要,也是最严重的问题,是几个Z轴吸取头的平衡问题。

为了保证高精度,高动态反应,这几个Z轴都采用了直线电机驱动,光栅尺和读数头读取位置做反馈,并用磁弹簧做重力平衡

而这几个轴又是物料转运必不可少的,所以处理不好这个问题,就等于机器是一堆废铁。

问题出现在装配环节。

装配时,发现磁杆在行程范围内,会被铁套筒吸引到旁边,导致摩擦,这是不允许发生的。

磁弹簧平衡的原理是:磁杆在铁筒中沿轴向运动,吸力在一定的行程范围,基本保持不变。

正常情况下,必须保证磁杆和铁筒之间有一定的间隙。

怎么办呢?

光看三维模型帮助不大,先测量一些数据,看看是哪里的问题。

首先对其中一个轴(姑且叫一号头吧),测量了固定磁杆部件的变形情况。

选择了几个位置打表,发现固定部件有变形的情况,其中在远离锁螺钉的位置,千分表指针变化很大,转了几圈。

在二号头上,用手掰固定铁筒的部件,发现肉眼可见的变形。

结论:刚性不足。

一号头固定磁杆部件刚性不足,二号头固定铁筒相关部件刚性不足。

那么,怎么提高刚性?

分析了一下,我们有两个方案。

1号方案:对于一号头,更改磁杆固定部件的材料,原来使用的是铝合金6061,现在改为不锈钢303/304。因为结构上优化空间不大(有部分优化空间,就是改变安装位置,减小悬臂),固定磁杆部件又不需要运动,即使它变重,电机负载也不会增加。同时,在可用的空间范围内,增加磁杆固定长度,也就是局部修改结构。

对于二号头,因为主要原因是固定铁筒部件的相关工件悬臂太长,导致磁杆与铁筒之间的侧向力被放大,弯矩作用到整个结构上,使其变形,在现有的空间中,可以新设计工件,修改安装位置,减小悬臂,提升结构刚性。

二号头这里不改材料,部分原因是因为铁筒需要上下运动,不锈钢会增加重量,恐怕不能有效平衡,因为平衡力余量本来就不多,所以是修改结构。

这个方案的好处是改动小,执行迅速,对结构和整机工艺没什么影响。

2号方案:对于磁杆,改变支撑结构,磁杆原来是上端固定,现在尝试两端固定。

因为磁杆太长,行程有64mm,磁杆长有110mm,按照正规的设计应该设计成两端支撑,但是现在只有一端支撑,也是刚性不足的原因。

但是因为磁杆和铁筒之间的间隙本来就不大,只有1.3mm,要增加一个固定点,势必要延长磁杆底部,也就是用一个薄壁303/304不锈钢筒兜住磁杆底部,然后设计一个新部件,固定此不锈钢套筒,因为间隙不大,所以不锈钢套筒局部最小壁厚只有0.8mm,套筒和铁筒之间留0.5mm间隙。最后在有限的空间中,做了这种方案。

对于铁筒固定结构,采用和方案一相同的优化方法。

此方案有一个缺点,因为要在不锈钢套管底部增加固定点,所以会占有一些Z向空间,而这会影响吸头转运物料时,和其他模组之间的交互工艺。

最后我们出了这两个方案。

就在加工新部件的时候,我们又想了第3个方案:用机械拉簧做平衡。

仅有两个方案,内心确实还是不够踏实。

其实,最开始还担心选不到合适的机械拉簧,因为行程太大,64mm,这就要求弹簧可拉伸长度要足够大,同时又希望弹性常数小,因为运动轴运动时,弹簧力变化太大的话,电机可能会负荷不了,最要命的是,还要有库存,因为等着装机,所以可选择范围被大大缩小。

好在经过筛选,最终有了一款有库存,也基本满足要求的弹簧(在伸长的时候,弹簧力用到极限了)。

最后,在有限的空间中,设计了两端固定结构。

这种方案,我是最有信心的,因为没有磁弹簧,彻底避免了磁杆和铁筒之间可能存在的摩擦问题。但是缺点也很明显,第一,会占用一些额外的空间,对工艺有部分影响,虽然影响不如方案二大。第二,弹簧伸长时,力变化有十多牛,对电机来说不利,虽然电机的持续输出力达五十多牛。

就这样,出了三个方案。

3月5日,收到了方案1的新工件,然后立马让人装配到一号头上面,结果真是“喜出望外”,磁杆跟铁套筒之间不再摩擦,虽然磁杆不是非常对中,但已经解决了刚性不足的问题。

同时,比较重的第2号头,也可以拉升到最高点,说明现在的平衡力是够用了。

其实在前两天吧,我还是比较担心之前做的两个方案,所以我们又做了第3个方案。

如今看起来的话,我们做的备选方案2和备选方案3都用不上了,事实证明,即使把电线和气管全部布完,结果还是可以平衡,并且对于比较重的2,3号头,也可以提升到最高点,达到理想的效果,所以我们后面备选的方案2和方案3就用不着了。

其实这次方案1的改动跟以前的设计主要有两点区别,第一点,就是我们把夹磁棒的部件改成了303/304不锈钢(这里不能用420不锈钢,因为420导磁,会影响磁性弹簧的平衡力),同时把夹持长度增长了。这在很大程度上提高了磁杆固定结构的刚性。

第二点,就是把安装下面铁套筒的那个部件,跟其他相关联部件的连接,改了一下。之前安装铁套筒的那个工件,跟固定件之间的间距非常大,而且结构上的话是比较弱的,那个地方受侧向力之后结构上就会发生变形,刚性不足,最终导致磁棒跟铁套筒之间会有摩擦。

这次我们直接改变了铁套筒安装的位置,使得它相对于固定件发生旋转的力臂比较小。这对于加强铁套筒及相关部件的刚性,有非常大的好处。即使磁杆和铁套筒之间没有完全同心,它们之间的侧向力,也不足以拉动任何一方弯曲或者扭转,使得两者接触。

总结:提高刚性的方法,可以更改材料,也可以更改结构。更改材料改动小,对空间要求小,而更改结构可能对空间有一定的限制,如果空间不足,可能无法施展,所以一开始就提出合理的结构特别重要。

2. 误差累积导致线圈和磁铁接触,烧坏直线电机

其实,去年也有一个直线电机的应用出问题,因为线圈和磁铁之间摩擦,导致比较大的影响:电机烧坏。

只不过,那次主要是由于误差累积的问题,其次才是刚性不足的问题。

因为空间的限制,选用的直线电机是线圈固定,磁铁组件运动,也就是说线圈镶嵌在铁基板上,而中间是运动的磁铁。

这种配置有一个问题,那就是如果磁铁不在线圈间隙的中央,那么必然会有侧向力的存在,因为线圈两侧的铁基板对磁铁的吸引力不平衡。

结构设计上,线圈组件及导轨安装在基板的两侧,导轨滑块上安装了一块工具安装件,磁铁组件镶嵌在一个部件中,这个部件通过销钉和工具安装件定位并用螺钉锁紧。

因为电机线圈和磁铁之间的间隙太小,对安装误差比较敏感。

但是因为磁铁组件的安装链比较长,也就是说中间过度的工件比较多,当初没有控制好一些关键尺寸的公差,就导致最后装配的时候了,磁铁本身不在线圈中间,偏移较多。

同时,另一方面的问题是,因为磁铁组件是用胶水粘在固定件上面的,而且固定端深度只有1.2毫米,非常小,加上侧向力的作用,就导致它的刚性不足,磁铁组件有一点倾斜,导致跟线圈摩擦,最后烧掉电机,就因为这个事儿,我还专门去客户现场,呆了一阵子,也是够折腾的。

好在通过控制关键尺寸的公差,改变磁铁组件的固定方式,以及优化电机内部结构,控制线圈间隙,问题已修复。

哈哈,本文没贴图,作为记录,我真当日记来写的,你看起来可能会有点晕。

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